电动主汽门旁路焊口泄漏分析

(整期优先)网络出版时间:2020-09-11
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电动主汽门旁路焊口泄漏分析

刘博

邹平县宏旭热电有限公司

摘要某电厂#1机电动主汽门旁路焊口于2018年8月6日发生泄漏,裂纹位于焊口外侧上焊趾部位,长度达45mm,分析开裂原因为在运行状态下旁路处于关闭状态,母管与旁路管存在胀差,旁路管竖直支管的长度无法吸收胀量产生的拉应力,存在膨胀受阻,#6焊口处的应力超过了材料的强度极限,最终导致开裂。

关键词电动主汽门旁路;焊口;泄漏分析

引言

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单位电厂主汽压力8.83MPa 温度540℃,主汽管道规格Φ377×32 材质12Cr1MoVG,旁路规格Φ60×5 材质12Cr1MoVG,管道布置见图1,#1机电动主汽门旁路#6焊口于2018年5月15日焊接完毕检测合格,2018年8月6日发生泄漏,裂纹位于焊口外侧上焊址部位,长度达45mm,见图2,为彻底找出原因制定防范措施,对此进行了核算分析。

组合 168
1 管道布置 图2焊口裂纹形貌

1 原因分析 1.1 检测分析

对电动主汽门旁路管座、焊缝及旁路管经材质复核均符合12Cr1MoVG化学成份,对电动主汽门旁路所有焊口磁粉检测,除泄漏焊口外,未发现异常。

1.2 热胀差值分析估算

正常运行时主汽温度540℃,压力8.83MPa检修或更换阀门时均是在室温或接近室温的状态下进行的,此时主管与旁路无温度胀差。运行时主汽管道温度接近540℃,旁路阀处于关闭状态,经测量旁路管的温度在350℃左右,根据膨胀量计算公式ΔL=αLΔt=αL(t2-t1)得主汽母管与旁路管的胀差为

ΔL540℃=αLΔt=α540℃L(t2-t1)=14.58×10-6×1620×(540-350)=4.49mm

式中:ΔL——主管与旁路间的膨胀量差值mm;

α——管材的线膨胀系数10-6/℃,查表得α540℃=14.58×10-6/℃;

L——两管座间的距离mm;

t1——旁路管的工作温度℃;

t2——主管的工作温度℃。

1.3 焊缝处弯曲应力估算

管座为厚壁锻件与旁路管相比可视为刚性件,两管座之间的旁路管可简化为力学模型见图3,与旁路焊接的竖直段可视为在末端受简单载荷的悬臂梁,它们在水平管段的拉力下向中间弯曲,最大弯曲值为LS,水平管段可视为二力杆,被弹性拉伸,拉伸值为ΔL540℃(取最大工况值),由此可得

ΔL540℃=2LS+ΔL1

式中:LS:竖管段悬臂梁最大弯曲位移值 ,mm;

ΔL1:横管段在内应力下弹性拉伸长度,mm。

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组合 184
3 图4

LS=Fl3/3EIy

式中:l:竖管段长度

F:热胀差下旁路横管段内拉力

D,d:分别为旁路管外、内径

E:弹性模量

Iy:竖管段惯性矩

Iy=IZ=π(D2-d2)/64,A=π(R2-r2),R,r:分别为旁路管外、内半径,根据胡克定律可得ΔL1=FL/AE

已知旁路内径d=50mm,外径D=60mm,管座对接口处该温度下的弹性模量 E=1.87×105MPa,横管长度L=1620mm,竖管段长度l=400mm,ΔL540℃=4.49mm 综合上式所得:横管内应拉力F=6386N。

旁路与管座间的弯矩M=Fl=6386N×0.4m=2554.4N·m。

由于弯曲在此焊缝外侧引起的最大应力max=MR/IZ

=(2554.4N.m×0.03m)/(329209.375×10-12m4)=2.33×108Pa=233MPa。

管道由于蒸汽压力引起在此焊缝外侧横截面拉应力σ=P×r2/(R2-r2) =8.83MPa×(25mm)2/[(30mm)2-(25mm)2]=20.1MPa。

管座与旁路间的焊缝外侧最大应力为上述拉应力叠加σΣ=253.1MPa。

查GB5310-2008得高温下12Cr1MoVG的高温规定塑性延伸强度RP0.2=225MPa比较可知焊缝处的最大应力已超出材料的高温规定塑性延伸强度,加之旁路未加装吊架,见图4,使弯曲应力再次叠加,从而发生开裂。

1.4 竖管长度分析估算

由2.3可知LS=Fl3/3EIy l=(3ER.LS/[σ]t)1/2

式中:[σ]t:管座对接口处该温度下许用应力,查表得 [σ]350℃=143MPa

LS=Fl3/3EIy =6386×4003/3×1.87×105×329209.375=2.21mm

l=(3ER.LS/[σ]t)1/2=(3×1.87×105×30×2.21/143)1/2=510mm

因此在540℃运行工况下所需竖管的最小长度l

min 540℃=510mm>L竖实际=400mm,即在540℃运行工况竖管的实际长度400mm,无法吸收膨胀量胀差。

2 防范措施

加大旁路竖管段的长度,取值大于lmin 540℃=510mm,改造后取l540℃=900mm。

在旁路电动一、二次门间增加支吊架。

3 结束语

通过上述措施的执行,能够满足胀差的补偿需求,有效减少弯曲应力,问题能否得到彻底解决,还需在以后运行中进行验证。

参考文献

[1]主蒸汽管道焊口泄漏原因分析[J].电力技术,1979(04):16-17.

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