有色金属冶炼渣脱硫脱硝研究进展

(整期优先)网络出版时间:2020-09-15
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有色金属冶炼渣脱硫脱硝研究进展

刘海君

河钢集团承钢公司板带事业部 河北省 承德市 双滦区 067002

摘要:首先利用有色金属炼渣分别进行烟气脱硫脱硝研究,探讨了温度、气体流量、粒径三个因素对脱除率的影响,并对反应后产物进行XRD表征。结果显示:有色金属炼渣对烟气中SO2/NO2脱除效率随着温度的升高、气体流量的降低以及粒径的减小而提高。然后利用有色金属炼渣同时进行脱硫与脱硝研究,探讨了不同温度、气体流量条件下SO2对NO2脱除率的影响,结果表明:SO2对NO2脱除有促进作用,温度为60℃,流量为50mL/min时,SO2脱除率为99.0%,NO2脱除率为98.0%。

关键词:有色金属炼渣;二氧化硫;氮氧化物;同时脱硫脱硝

1试验部分

1.1原料及试剂

试验原料与所用试剂如表1所示。有色金属炼渣中有C2S、MgO·2FeO的存在,也有碳酸钙,这是由于有色金属炼渣与空气中的二氧化碳反应生成的,并有少量FeO存在。

表1试验原料与所用试剂

序号

名称

纯度

1

SO2

99.9%

2

SO2

4500ppm

3

NO2

99.9%

4

NO2

500ppm

5

SO2/NO2

6

亚硫酸氢钠

分析纯

7

去离子水

8

有色金属炼渣

1.2试验方法

1.2.1有色金属炼渣分别脱硫脱氮的试验方法

对球磨后的有色金属炼渣粉进行筛选,选取160目以上(平均粒径为100μm,称之为粗有色金属炼渣)和325目以下(平均粒径为30μm,称之为细有色金属炼渣)的有色金属炼渣,称取一定质量筛选过的有色金属炼渣粉末,然后倒进反应器,使其分散匀称,用去离子水润湿有色金属炼渣粉,再将反应器放入恒温水浴锅中。将SO2、NO2气瓶接上减压阀和转子流量计,之后通入反应器,分别通入气体,SO2浓度为4500ppm,NO2浓度为500ppm,均以氮气为载气,脱硫过程和脱氮过程分别在反应器底部加入NaHSO3饱和溶液和水,增加试验湿度,之后每隔10min用铝箔采气袋将尾气收集,后接入到烟气分析仪上,待示数相对稳定后,记下SO2和NO2浓度,最后计算脱除率。

(1)粒径选用30μm、100μm;

(2)温度选取30℃、60℃、80℃;

(3)气体流量选定50mL/min、100mL/min、150mL/min。

1.2.2有色金属炼渣同时脱硫脱硝的试验方法

称取一定质量有色金属炼渣粉末,倒进反应器使有色金属炼渣粉末在多孔板上分散匀称,用去离子水润湿钢渣粉末,反应器通过铁架台固定放入恒温水浴锅中。通入气体,气体通过氧化剂进入反应器,每隔固定时间用铝箔采气袋将尾气收集,然后将铝箔采气袋接入烟气分析仪,记下尾气中SO2、NO2的浓度。计算出SO2、NO2的脱除率。

(1)温度选定30℃、50℃、60℃、70℃、80℃;

(2)气体流量选取50mL/min、70mL/min、100mL/min、120mL/min、150mL/min。

2有色金属冶炼渣脱硫脱硝研究进展

2.1钢渣脱硫过程研究

温度增加,一方面钢渣中Ca2+等金属离子更多地溶解于水,脱硫率提高;另一方面SO2溶解在水中的量变少,溶解的SO32-、HSO32-浓度降低,脱硫率降低。试验结果显示温度升高,脱除率增加,这说明温度升高过程中,钢渣中溶出Ca2+等金属离子的作用更明显。气体流量为50mL/min时,脱除效率呈缓慢下降趋势,100min时仍有80%以上;气体流量为100mL/min时,有色金属炼渣脱硫率略低于气体流量为50mL/min;当气体流量增大为150mL/min,40min后脱硫率急速下降,且在100min时100mL/min、150mL/min气体流量的SO2脱除率在20%以下。有色金属炼渣SO2脱除率与通入的流量呈反比;流量增加,有色金属炼渣失活越早。在温度60℃、气体流量50mL/min条件下30μm和100μm的有色金属炼渣脱硫率。如图4所示,100min之内粒径小的有色金属炼渣脱硫率在90%~100%,明显高于粒径大的有色金属炼渣,且粒径较大的有色金属炼渣在85min后有急剧下降趋势。有色金属炼渣的脱除效率和其粒径呈反比。粒径越细的吸收剂,表面积与体积的比值越大,与通入的气体能够充分接触并反应。

不同时间里有色金属炼渣在90℃下与SO2反应前后测试的样品XRD图,未参与反应的有色金属炼渣中有硅酸二钙(C2S)、镁铁相固溶体MgO·2FeO的存在,也有部分CaCO3,这是因为有色金属炼渣与空气中的CO2反应生成的,并有少量FeO存在。4h时,有很强的产物衍射峰,它是CaSO3·0.5H2O,原有部分相的衍射峰变得很弱,几乎没有,也可以发现镁铁相固溶体衍射峰并未发生变化,这说明其未被反应。

2.2有色金属炼渣脱硝过程研究

气体流量50mL/min时30℃、60℃、80℃下有色金属炼渣脱氮率。有色金属炼渣脱硝率随着温度的升高而增加。温度增加,一方面有色金属炼渣中Ca2+等金属离子更多地溶解于水,脱硝率提高;另一方面NO2与水反应生成NO2-和NO3-离子,放热,反应逆向发生,NO-和NO-浓度降低。试验结果显示,温度升高,脱粒径呈反比,选用细颗粒的有色金属炼渣做吸收剂更好。除率增加,这说明温度升高过程中,吸收剂中溶出Ca2+等金属离子的作用更明显。

有色金属炼渣的脱除效率和其粒径呈反比。粒径越细的吸收剂,表面积与体积的比值越大,与通入的气体能够充分接触并反应,另外被溶解的Ca2+越多,因此有色金属炼渣的脱除效率和其粒径呈反比,选用细颗粒的有色金属炼渣做吸收剂更好。比较有色金属炼渣反应前的衍射图,反应后出现很强的产物衍射峰,它是Ca(NO3)2·4H2O,原有的部分相衍射峰变得很弱,有的甚至消失,如CaCO3,可以发现镁铁相固溶体衍射峰并未发生变化,这说明其未被反应。

2.3有色金属炼渣同时脱硫与脱硝过程研究

固定气体流量50mL/min,不同温度时试验通入SO2对有色金属炼渣NO2脱除效率的影响。试验选定五个温度点,SO2或NO2脱除率均随温度增加而增加。提高温度,气体单位时间内通过单位传质面积扩散的物质的量增加,促进脱除。气体流量为50mL/min,反应温度为30℃时,有色金属炼渣单独脱除NO2的效率为85.0%,加入SO2、NO2后脱除率为87.0%。将同时脱除与单独脱除相比,同时脱除时的NO2脱除率明显高,说明通入SO2会提高有色金属炼渣脱氮率。

3结论

(1)钢渣对SO2脱除效率与温度成正比;脱硫率与气体流量呈反比;钢渣对SO2脱除效率与粒径呈反比。在温度为80℃、气体流量为50mL/min、

粒径为30μm的条件下,钢渣脱硫率最高可达99%。(2)钢渣脱硝率与温度呈正比;钢渣对NO2脱除效率与气体流量呈反比;钢渣对NO2脱除效率与粒径呈反比。在温度为80℃、气体流量为50mL/min、粒径为30μm的条件下,钢渣脱硝率达97%。(3)钢渣同时脱硫与脱硝,不同气体流量和温

度下SO2对钢渣脱除NO2均有促进作用。温度为60℃、流量为50mL/min时,NO2脱除率为98.0%,SO2脱除率为99.0%。

参考文献

[1]张朝晖,赵毅,马双忱.燃煤电厂烟气联合脱硫脱氮技术发展现状[J].电力科学与工程,2001(1):4-8.

[2]新井纪男.燃烧生成物的发生与抑制技术[M].北京:科学出版社,2001.

[3]史汉祥,史跃展,刘常胜,等.钢渣法烧结烟气脱硫技术及工程应用[A].中国金属学会、河北省冶金学会.2011年全国烧结烟气脱硫技术交流会文集[C].中国金属学会、河北省冶金学会,2011:6.