连续套铣筒在处理管卡井中的应用

(整期优先)网络出版时间:2020-10-23
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连续套铣筒在处理管卡井中的应用

戴梦宇

中国石化江汉油田分公司采油气工程技术服务中心 湖北潜江 433100

摘要:油田进入采油中后期,地层出砂、出盐、结膏越来越多,易造成采油管柱卡;同时注水井由于地层以及注水水质等原因,造成的注水管柱卡,因此修井施工中面临的管卡井是也越来越多。本文将根据管卡类型及处理措施,阐述如何应用连续套铣筒,优质高效完成管卡井的处理。

关键词:管柱卡钻;连续套铣筒;打捞;套铣

、目前管卡井修井现状

2016年—2019年江汉油区作业的打捞井进行分析,每年因管卡进行复杂打捞井约30口,单井平均占井周期超过20天。尤其注水管柱遇卡率较高,极大的增加了修井施工难度。反复打捞施工也增加了作业风险,延长占井周期,增大工人劳动强度,增加作业成本。而且甚至遇卡严重的井无法处理或直接报废封井。

(一)、管柱遇卡原因分析

(1)腐蚀结盐结垢卡管柱

腐蚀结盐结垢造成管柱遇卡或断脱,是引发原井特别是注水管柱遇卡断落的重要原因。从地质层面看,江汉油田属于盐湖沉积盆地,油田采出水矿化度可高达30×104mg/L以上,致使回注水水质长期不达标,盐和机械杂质含量高,且含有CL¯、CO2、H2S、HCO3¯¯等多种成分,腐蚀原井注水管柱,使油管强度降低,容易穿孔或拔断。当井筒内盐水超过其含盐饱和度时,会从水中结晶析出,沉积在油套环空内,卡死管柱。另外由于注入水水质于地层不配伍,水中含有高浓度的钙离子,镁离子,硫酸根离子,氯离子,碳酸氢根等成垢离子,温度和压力的变化使这些垢离子在水中的溶解度降低,形成水垢。常规洗井无法去除,导致水垢大量沉积,堵死油管及油套环型空间,造成管柱卡死。

(2)套管损坏卡管柱

随着油田长期注水开发,地质条件变得十分复杂,地下深层部位地质活动加剧,地层滑移、盐蚀坍塌、腐蚀以及频繁作业施工都会引起套管损坏,套管缩径、错断、弯曲都会导致注水井、采油井原井管柱遇卡,造成管柱或井下工具拔脱或拔断。同时套损井的打捞极大的增加了施工难度和风险,有的甚至造成报废封井。

(3)出砂、出盐卡管柱

注水井在长期工作下,注水层胶结疏松,当注水压力不平衡或停注放喷时,极易“倒流”使地层砂进入井筒,埋死尾管,另外当自由段套管损坏破漏时,地层砂也可进入井筒,沉积在油套环空内,卡死管柱。油井因生产压差过大,也能导致地层出砂。同时部分井出盐严重,如果控制措施不当,很容易造成盐在井筒内结晶而卡管柱。

(4)其他因素造成的卡管柱

在通井、刮管作业施工中,下放管柱的速度过快,使通井规、刮削器遇阻后加压过猛而钻压加大,同时,还由于大直径工具刮削套管壁的垢、蜡、铁锈等污物,沉积在大直径的工具上方,造成埋住施工管柱,使施工管柱卡死;在注水泥塞、堵炮眼、化堵等施工中,施工前没有对油管进行单独的试压,在高压施工中油管破裂造成插旗杆、固死管柱等事故;操作不当造成的小件落物,易造成井下工具或管柱卡。

(二)处理管卡措施

(1)结垢卡钻的处理措施

  1. 通过对井史、注水资料、井下管柱的情况分析判断为结垢造成的卡钻时,可以用5-10%的盐酸溶液酸洗,浸泡4-8小时后,反洗井洗出井内反应物,然后采取上下活动管柱解卡的方法处理卡钻事故。

  2. 倒扣套铣法。结垢造成的卡钻一般情况是井下工具卡死,因此应采取将井下工具以上油管倒出,再倒井下工具,最后套铣工具以下的油管,即采用边套边倒的方法处理被卡管柱。

(2)地层出砂卡钻的处理措施

  1. 活动解卡法。将管柱上提下放进行活动,力图使砂子松动而解卡。

  2. 大力上提解卡。在井下管柱强度许可范围内大力上提,以克服砂子对管柱的阻力,使用这种方法,要认真观察指重表载荷变化,防止发生大的事故。

  3. 倒扣套铣法解卡。这种方法是将井内被卡的油管倒至砂面后,下套铣筒将被卡管柱外的砂子冲掉,再倒出这部分油管,这样用套、倒的方法循环交替,直到起出全部被卡油管为止。

(3)套管损坏卡管柱的处理措施

  1. 套管损坏的井造成的卡钻,应首先将套管损坏以上的管柱全部倒扣起出,然后进行套管修复,恢复套管最大通径后再进行打捞。

  2. 套管变形不严重且无破损时,可采用梨形磨鞋+螺杆钻进行轻度修套,梨形磨鞋的外径的选择先小后大,为防止磨鞋卡,加压不可过多。

(4)其他原因造成的卡钻处理措施

  1. 小件井下落物卡住管柱,要根据不同的情况,采取边旋转边上下活动管柱的方法解除卡钻,应避免大力上提造成管柱卡死,使事故复杂化。如若解卡不成,采取倒扣打捞的方法进行处理,

  2. 下大直径工具及水泥卡管柱,在最佳活动解卡时间未能及时活动解卡的,均需后期的倒扣、套铣手段进行解决。

纵观上述所有处理措施,在常规手段不能简单解除管柱卡时都需要进行倒扣、套铣、再打捞,逐步处理的方法,往往需要多趟套铣打捞,施工周期长。如施工的老2-8-19井,原井管柱卡后,倒扣后,进行5次套铣、5次打捞,每次套铣完,只能捞出一根,因套捞打捞出油管效率极低,放弃继续打捞;再如马36斜8-5井,杆断,第69根杆断,捞杆起出全部杆柱+活塞,油管活动350KN↘300KN解封,起出油管62根后再卡,后进套铣打捞14趟,捞出全部落鱼管柱。因此针对每年可能发生约30口复杂管卡井处理需求,而目前套铣打捞工艺打捞效率极低现状,有必要开展连续套铣工艺。

、连续套铣筒可行性应用

(一)连续套铣工艺原理:

连续套铣筒是在原套铣筒的基础上,将单根套铣筒采用特殊连接方式逐根连接,在井内组成一串(一般100-300m)连续的套铣筒,能一次套铣100-300井段,与传统套铣工艺相比,能一次完成10到30倍的工作任务,极大提高了套铣速度。

(二)连续套系工艺配套工具

针对连续套铣工艺,并进行工具配套,在下连续套铣筒方面,配套了连续套铣筒提篮连续套铣筒卡盘及上卸扣工具,在套铣头上,改进制作了合金、锯齿、拨口类套铣头。

(三)连续套铣工艺现场使用情况

今年连续套铣筒已在8口井的进行应用,7口井取得明显效果,其中4口井套铣后一次捞出全部管柱,2口井套铣后,也能捞出大部分管柱,一口井因井眼轨迹,套铣扭矩大未完成套铣,一口井下套铣管过程,因套铣管落井,但达到套铣目的,一次捞获全部管柱。

(四)现场实例分析

1.井号:习2-8-7

2.井况:

  1. 该井2016年12月井口及井场冒水,下封卡漏,φ114mm铣锥遇阻,证明套管存在变形破损问题,未查套找漏,目前该井地面冒水停,决定对该井下小套管恢复正常注水。
    2016.12.17日下封卡漏,φ114mm铣锥遇阻深度1077.98m。

  2. 该井套管规范:139.7mm×7.72mm×1328.38m,人工井底1315.43m,水泥返高693.50m,射孔井段881.4-886.2m、1042.8-1054.6m。

3.目前井下管柱

安全接头/825.62m+Y341-114封隔器/829.32m+座封球座+接球篮/983.66m

4.施工步骤:

  1. 解卡倒扣:原井管柱卡,上下活动解卡,负荷由0↗450kN,测卡点931.0m,上提管柱70kN,正转油管80圈(倒安全接头),倒扣,多次无效. 上提管柱70kN,反转油管50圈,倒扣,负荷由70↘30kN,倒扣成功,起原井φ73mmN80E油管36根,带出φ89mm油管接箍,井内鱼顶为油管公扣,预计鱼顶深度342.27m,井内落鱼组合:φ73mmN80E油管46根+油管变扣+Φ73mmN80N油管5根+安全接头+Φ73mmN80N油管短节2根+油管变扣+φ341-Φ114mm封隔器+油管变扣+Φ73mmN80N油管16根+油管变扣+球座接球篮。。

  2. 双滑块打捞:下双滑块捞矛打捞无负荷显示,捞空。

  3. 篮式捞筒打捞:篮式捞筒打捞倒扣无效,捞空

  4. 內割刀切割:下油管与落鱼对扣后下內割刀至705.12m,旋转切割,未割断,倒出对扣油管。

  5. 篮式捞筒打捞:篮式捞筒打捞倒扣捞出油管29根,鱼顶为油管接箍,深度617.31m。

  6. 连续套铣筒套铣:下∮114mm连续套铣筒23根+合金套铣筒,套铣井段:626.93-636.57m套铣进尺9.64m,套管反出排量为60L/min,含少量粉砂,因循环排量低风险大,及时起出套铣管柱。

  7. 螺旋捞筒打捞:打捞2趟,分别捞获油管1根、16根+油管变扣。

  8. 连续套铣筒套铣:下φ114mm套铣筒7根及114mm合金头,套铣井段:776.72-870.58m,进尺93.86m。

  9. 双滑块打捞:一趟捞获全部落井管柱。

该井是一个连续套铣筒使用的典型井,第一次使用23根套铣管,因管柱长,同时落鱼为加大油管,套铣筒套进落鱼后,过流面积小,导致循环排量只有60L/min,达不到携砂排量,停止套铣。第二次使用7根套铣筒,因落鱼鱼顶距离封隔器只有7根油管,且油管是平式油管,套铣很顺利,套铣过程中管柱就解卡,下落40m,达到套铣解卡目的。

、连续套铣筒安全性分析

现场目前使用连续套铣为D114mm,仅小于套管内径7-10mm,由于环空间隙小,管串长,管柱卡钻风险性很高,而连续套铣需要多次停泵倒换单根,也易造成停泵时沉积卡钻,因此连续套铣筒使用风险增加,所以在使用过程中必须谨慎使用,并做好防范措施。

  1. 通过现场使用及存在的风险对连续套铣筒使用确立如下选井条件:

  1. 施工井套管基本完好,能达到连续套铣筒在井筒内正常起下和旋转;

  2. 施工井套管上部不出砂,施工井段地层不负压,满足连续套铣时出口达到携砂排量;

  3. 被套铣物不能过硬,避免落鱼贴边严重,套铣时憋卡管柱。

  4. 套铣井段100-200为宜,套铣卡点离鱼顶在连续套铣筒长度范围内。

  1. 通过现场使用及存在的问题对连续套铣筒提出如下建议:

  1. 下连续套铣筒前,最好前趟有下大直径工具打捞工具或套铣筒施工工序,并进行洗井,确保下连续套铣筒时井筒通径和清洁。

  2. 下连续套铣筒入井后要连续施工,循环液体充足,循环设备最好有备用设备。

  3. 尽量采取反循环套铣方式,减少卡钻风险。

  4. 套铣扭矩不易过大,套铣筒连接薄弱,防止扭矩过大,套铣筒落井。

  5. 起下连续套铣筒配套工具检查可靠,防止套铣筒落井。

、连续套铣筒经济性分析

连续套铣筒在8口井的应用,其中6口井进行正常连续套铣施工,4口井套铣后一次捞出全部管柱,2口井套铣后,也能捞出大部分管柱,对这些成功的井模拟常规套铣打捞进行经济对比,平均单井能节省费用15万元,节省作业时间10天,因此采用连续套铣能明显节约作业费用和周期,具有较好的经济性。

、结语及建议

随着我国油田开发难度不断加大,开发的压力不断增多,油水井愈来愈复杂,井下管柱卡钻给井下作业工作带来诸多不利,本文中讲的连续套铣筒,可以提高打捞解卡工作效率和效益,缩短油水井作业过程中打捞解卡的时间和费用,为企业带来更大的经济效益。虽然连续套铣筒在处理管卡井中有其独特的功效,但其适用条件有一定的要求,同时由于套铣筒长度增加,在操作中也存在一定风险,稍有疏忽就会产生新的严重卡钻事故,管柱安全问题是在使用中时刻要对待的问题。



作者简介:戴梦宇,男,34岁,工程师,大学本科学历,江汉油田采油气工程技术服务中心试油作业大队主任专家。