DF11G构架电机吊座检修工艺研究

(整期优先)网络出版时间:2020-12-28
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DF11G构架电机吊座检修工艺研究

徐隽 恽步才 金杰龙

中车戚墅堰机车有限公司,江苏常州 213011


摘要:本文论述了对东风11G机车构架损坏的电机吊座(二)进行机加工、划线、定位、焊接和消除应力,延长结构件的使用寿命,降低修理成本。

关键词:电机吊座(二) 使用寿命 修理成本

一、前言

随着我公司自行研制的准高速客运内燃机车东风11G服役年数的增加,电机吊座由于铸造或者应力等原因所产生的裂纹开始多起来。尤其是电机吊座(二),相当于东风11型机车构架上的前吊(二)和后吊的组合。具有体积大、焊割后易造成构架横梁变形、结构复杂、加工部位多,一般需要运到钢结构事业部在构架上更换电机吊座(二)的毛胚件,再运到机械加工中心划线后用大型机床加工,检修周期长。

机吊座(二)起到固定和托住牵引电机的作用,如果因产生裂纹而造成断裂将造成严重后果。据统计,在过去的一年里有15台DF11G构架的各个吊座有裂纹出现,其中有4台对电机吊座(二)由于圆弧过渡处裂纹进行了更换。

二、问题分析与处理

当电机吊座(二)的圆弧过渡处出现裂纹时,按照检修工艺是不能作消除裂纹后焊补的修理的,必须直接更换。气 孔、铸疤、夹砂、氧化物、大的夹渣等铸造缺陷是产生裂纹的原因。如图一中圈出位置:

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图一

当探伤确定是裂纹时必须从横梁上焊割下报废的电机吊座(二),而且不能直接整个割下,必须留下厚度为15mm左右的底座,否则焊割后会造成横梁的变形,留下的底座应当用大型的铣床铣去。如图二划线处:

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图二

对电机吊座(二)半成品托座进行预划线,并用小型立式铣床加

工,使托座厚度达到图纸要求的50mm。随后精确划出前吊和后吊托座上的孔,上立式铣床钻出高度较低的一个后吊孔ø24mm及扩孔ø60mm,高度较高的两个前吊孔暂时不加工,以防止焊接变形后造成的较大尺寸偏差。

用专用夹具把划好线的电机吊座(二)半成品固定在构架横梁上,使后吊孔与旁边后吊孔中心尺寸达到图纸要求的尺寸520mm,与另一相近的横梁上后吊孔中心距达到图纸要求的2000mm,并检查前吊两孔分别与相近横梁前吊孔中心距达到图纸要求的2000mm。用点焊进行固定。撤除专用夹具后进行电焊操作,焊接时应按照先里后外顺序进行,以减少焊接变形产生的尺寸偏差。

结构件焊接后一般要经过消应力处理即时效处理。时效的方法有自然时效和人工时效,自然时效通常需要3~12个月的时效期,时间越长,应力消除越完全,可消除大部分残余应力。由于自然时效时间过长,只能采用人工时效的方法。人工时效的方法可分为焊后退火和振动时效。退火分为整体退火和局部退火。

我们采用局部退火的方法,冷却后再采用振动时效,两者组合使用来有效消除焊接应力。焊后退火(去应力退火) 600~650℃ 保温,用点温计对加热温度进行控制,用石棉布或石棉带进行保温,能消除80~90%残余应力,需要1~2班时间。振动时效仅仅需要15~30分钟时效时间,能消除60~90%的残余应力。振动时效主要采用锤击法,锤击除应力的原理是:焊缝冷却产生收缩应力,通过锤击,使焊缝会延展,产生塑性变形,自然就释放应力了。

锤击应该注意:1、只能锤击填充焊道;2、最好使用风铲,压缩空气压力不得小于5Mpa,空气压力不足会造成冲击频率低,影响去应力效果;3、风铲端部的圆角不得小于5mm。

对未加工的前吊托座上的两孔进行修正划线,使之对其他横梁的前吊托座孔的位置尺寸符合要求,吊运整个构架至摇臂钻床进行最后两孔2*ø26mm的钻削加工。钳工去除加工毛刺,探伤工进行焊接处磁粉探伤,可以有效排除焊缝根部熔合不良。

最后构架上三座标测量更换的电机吊座(二)的尺寸是否符合图纸要求。经测量,数据如下表,在构架检修工艺所要求的2mm范围内

检测项目

两横梁前吊孔1中心距

两横梁前吊孔2中心距

两横梁后吊孔中心距

相邻两后吊孔中心距

实测数据

2000.3mm

2000.2mm

2000.7mm

520.5mm


三、结 论

相对复杂的构架结构件的更换可以遵循以下原则:1保证其尺寸公差和形位公差,使之能达到设计要求。2尽量减少焊接变形及其产生的内应力,以防止裂纹。3在进行加工时,必须考虑到圆弧面的合理过渡,有利于预防今后裂纹的产生,可以增加其正常工作的时间。


参考文献

【1】刘雁杰,和谐型电力机车构架焊接抗疲劳性能浅析,铁道机车与动车,2018(11),39-41.