烟气再循环对燃煤锅炉运行性能影响试验研究

(整期优先)网络出版时间:2021-04-12
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烟气再循环对燃煤锅炉运行性能影响试验研究

郭艳林

兖州煤业榆林能化有限公司 榆林 719000


摘要:随着经济和科技水平的快速发展,采用不同的烟气再循环投运方式,会对机组经济性产生不同影响,合理的烟气再循环方式能够降低机组供电煤耗,应根据机组实际情况选取烟气再循环方式。循环流化床锅炉实现超低排放改造的除尘技术进行综合分析比较,并分析了超低排放改造的投资和运行成本,从而提出了循环流化床锅炉实现超低排放的技术路线,为循环硫化床锅炉实施超低排放改造提供参考。

关键词:燃煤锅炉烟气;超低排放;技术改造

引言

投运烟气再循环系统会在一定程度上导致锅炉效率降低,厂用电率上升,且低负荷工况下更加明显,但投运烟气再循环系统能够有效提升再热汽温、过热汽温,电厂为提高机组锅炉的灵活调节能力,设计加装烟气再循环系统,将引风机后的烟气送至一次风、二次风。为充分掌握烟气再循环系统对机组运行特性的影响,需对机组进行烟气再循环系统投运方式的试验研究。

1烟气再循环对锅炉效率的影响

在215MW、135MW负荷时,均是未投运烟气再循环系统时锅炉效率最高,投运一次/二次风组合烟气再循环系统时锅炉效率降低最多,这主要是因为再循环烟气带入系统的热量小于带出边界的热量(即Δq>0)。此外,投运烟气再循环系统时,再循环烟气的温度高于冷空气温度,空预器换热量减少,导致排烟温度上升,也是锅炉热效率降低的原因之一。在控制运行氧量一致的前提下,投运一次风烟气再循环系统时,一次风率降低,大量空气从二次风或燃尽风进入炉膛会使煤粉燃尽延迟,引起炉膛火焰中心上升,有利于提升主汽温和再热汽温。投运二次风烟气再循环系统时,二次风门开大,炉膛内温度水平降低,炉内辐射换热量降低,对流换热量增加,有利于提升再热汽温。

2工艺方案选择研究

2.1电袋复合式除尘器

电袋复合式除尘器是有机结合了静电除尘和布袋除尘的特点,通过前级电场的预收尘、荷电作用和后级滤袋区过滤除尘的一种高效除尘器,但电袋除尘器存在运行阻力较大,对于在役机组改造来说,引风机需要较大余量。电袋除尘,滤袋破袋后对粉尘影响较大,在追求粉尘超低排放的当下一旦出现破袋,将对排放产生重大影响。

2.2脱硝系统改造

脱硫塔为脱硫装置的核心设备,因硫酸铵浆液中的氯离子浓度很高,腐蚀性很强,脱硫塔采用碳钢材质,内衬玻璃鳞片防腐。脱硫塔自下而上可分为四个主要的功能区:1)浓缩区:该区为脱硫塔浆池区,主要功能是将浆液中的水分蒸发,浓缩浆液的作用,并且可以用于硫酸铵的结晶,此区设置三台浓缩循环泵,其中一台用于浓缩喷淋,一台用于塔底浆液池的脉冲悬浮搅拌,第三台泵用于浓缩喷淋泵备用。2)吸收区:该区包括三层吸收喷淋层。其主要功能是用于吸收烟气中的酸性污染物及飞灰等物质,循环浆液由喷淋层下方的积液盘收集,再自流至塔外的吸收浆液槽中。3)水洗区:该区包括两级水洗,主要目的是为了降低氨逃逸及气溶胶现象的出现,每级水洗喷淋层下方均有积液盘,将水洗水收集至塔外的水洗水槽里。上层水吸盘上方设置了填料,加强对气溶胶的捕捉。4)除雾区:设置两级除雾器,用于分离烟气中夹带的雾滴,降低对下游设备的腐蚀,节约用水;减少结垢,降低吸收剂的消耗。烟气从吸收塔出口引出后,进入高效塔板除尘装置,继续捕捉烟气中的颗粒及小雾滴,将烟气含尘量浓度控制在5mg/Nm3以内。脱硫塔内浆液随着反应时间,硫酸铵比例的增大,浆池浓度增高,吸收能力降低。浆池浓度达到一定浓度,经排浆泵排至硫铵后处理系统,经水力旋流器、稠厚器、离心机、循环流化床干燥机后,达到一定纯度的硫铵晶体。滤液返回脱硫塔内,使塔内浆液浓度稳定维持在一定范围之内。

2.3制定了旋风分离器结垢处理技术

进一步研究揭示了碳酸钙与超细煤泥对灰熔点的影响,矿井水中含钠离子较高,加上浮选药剂的影响,在旋风分离器中易结灰垢,经化验和分析大部分为钙长石、钠长石,结垢增厚导致旋风分离器下料腿内径变小,易导致锅炉返料中断,影响锅炉运行。项目组通过对燃料分析、烟气模型建模、运行温度调整,研究了钙长石、钠长石生长对物料循环的影响,并采取了掺烧混煤、石英砂,控制钙硫比、控制床温等综合措施对钙长石进行抑制及消除,实现了锅炉在超细煤泥和现有条件下的稳定燃烧。

2.4烟气再循环对厂用电率

烟气再循环系统布置有两台离心式风机,当投运烟气再循环系统时,会对锅炉侧辅机厂用电率造成影响,投运一次/二次风组合烟气再循环系统时,锅炉侧辅机厂用电率上升最大,较未投运时分别上升0.44%、0.46%。对比四种运行方式状态下锅炉侧辅机的运行电耗情况,发现一次风机及送风机电流基本不变,而引风机电流随着烟气回流量的增加而明显增大,尤其是在投运一次/二次风组合烟气再循环系统时达到最大;烟气回流风机是导致炉侧辅机厂用电率增加的主要原因。尽量利用现有系统设备,整体系统节能降耗,便于运行维护,提升整套系统超低排放改造的最佳性价比。同时,投标方必须尽可能降低对原有系统的影响,招标方为超低排放改造的施工、安装提供便利并尽量满足改造所需的停机时间,缩短施工周期。须采用先进、成熟、可靠人技术,造价经济、合理、便于运行维护。运行费用最低,确保人员设备安全,节省能源、原材料和占地。在设计上要留有足够的通道,包括消防、施工、检修需要的吊装及运输通道。

2.5分离器、回料器优化

循环流化床的炉内传热传热系数与气固两相流密切相关,提高炉内灰的浓度可相应提高传热系数,提高物料的循环量就需相应优化旋风分离器以提高分离效率,这同时也增加了床内细灰的份额,为调整风量分配提供有利条件。根据全煤泥煤质、灰的物理特性以及设定各部分风速、边界条件,分离器优化具体措施是偏置式中心筒材质由ZG26Ni4Mn3NRe更换为0Cr25Ni20,优化中心筒结构和增加镍元素含量以增加中心筒的强度与韧性;分离器直径(mm)由Φ3000调整到Φ3300,中心筒直径由Φ1200调整到Φ1300,料腿内径由Φ450调整到Φ400。分离器效率提高后,循环物料中的细灰份额增加,适当减少床存量低床压运行依然可以保证锅炉正常运行。床存量降低后,二次风区域物料浓度降低,二次风穿透扰动效果增强,炉膛上部气固混合效果得以改进,提高了锅炉燃烧效率。

结语

综合考虑烟气再循环对锅炉效率、再热汽温、过热汽温、锅炉侧辅机厂用电率的影响,以同一负荷下未投运烟气再循环系统的工况为基准,计算烟气再循环投运方式对机组运行经济性的影响,通过多方案比选,采用了技术先进、改造量小、工程实施快,占地面积小的改造方案,节省了大量的投资,取得可观的经济效益。锅炉改造后,各系统运转良好,烟气排放各项指标时刻处于超低排放标准范围内。

参考文献

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