480t/h锅炉低氮燃烧器改造与运行优化调整

(整期优先)网络出版时间:2021-04-22
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480t/h锅炉低氮燃烧器改造与运行优化调整

卞荣华

盐城发电有限公司,江苏 盐城 224003

摘要

本文介绍了盐城发电有限公司#10锅炉480t/h四角切圆低氮燃烧器改造情况,改造后锅炉氮氧化物、飞灰含碳量、排烟温度、锅炉效率等指标都达到了设计要求,投产初期负荷变化过程中汽温波动幅度较大,通过运行优化调整,汽温变化满足负荷变化要求,对同类型机组低氮燃烧器改造与运行优化调整具有较好的参考价值。

关键词:锅炉 低氮燃烧 改造 运行优化

引言

随着世界范围内环保压力的与日俱增,燃煤电厂的NOx排放越来越受到重视,在降低NOx排放方面,使用低氮燃烧器是一个重要选择,具有应用广泛、结构简单、经济等优点,是燃煤电厂Nox控制的首选技术。

1、 改造前锅炉概况和燃煤特性

盐城发电有限公司#10锅炉为上海锅炉厂2004年制造, 2005年7月投产,锅炉型号为SG—480/13.7—M775型,480t/h锅炉超高压自然循环锅炉,锅炉本体呈Π型露天布置,采用全钢双排柱构架悬挂结构方式。燃烧器采用四角布置切向燃烧方式,在炉膛中心形成φ700的假想切圆,逆时针旋转,燃烧器的箱体固定于水冷壁上,随水冷壁一起向下膨胀;炉膛截面深×宽=9.6×9.6m,宽深比为1:1,炉膛容积为2761m3;燃烧器共设置四层一次风喷嘴,下下、下上一次风集中布置,采用水平浓淡分离燃烧技术;一次风设计风速为24m/s,二次风设计风速为45 m/s,每组燃烧器各有二次风挡板四组,均由电动执行机构单独操作,燃烧器一次风喷嘴除下一次风不摆动,其余喷嘴均可手动上下摆动。制粉系统采用钢球磨中间储仓式乏气送粉系统,每台锅炉共配置2台TDM350/600型磨煤机。燃煤设计煤种为烟煤,目前正常为掺配煤入炉。

2、 低氮燃烧器改造技术方案

更换现有燃烧器组件,包括四角风箱、风门挡板、燃烧器喷嘴体、角区水冷壁弯管等。对燃烧器进行重新布置,主燃烧器整体下移,改变假想切圆直径,调整各层煤粉喷嘴的标高和间距,增加新的燃尽风组件以增加高位燃尽风量。更换A层微油燃烧器和其它3层一次风喷口、喷嘴体及弯头 ,一次风全部采用上下浓淡中间带稳燃钝体的燃烧器;采用新的二次风室,适当减小端部风室、油风室及中间空气风室的面积;主燃烧器区域下端部AA及OFA、SOFA二次风及一次风为逆时针方向旋转,切圆直径Φ831mm,其它的二次风改为与一次风形成5°角偏置,顺时针反向切入,形成横向空气分级;在燃尽风室两侧和BC两层一次风喷口之间加装贴壁风,风量重新合理分配,并调整主燃烧器区一二次风喷口面积,使一次风速满足入炉煤种的燃烧特性要求,主燃烧器区的二次风量适当减小,形成纵向空气分级。

在原主燃烧器上方增加 3 层SOFA分离燃尽风喷口,在主燃烧器上部两侧墙大风箱上盖开孔, 向上延接SOFA燃尽风道, 与原大风箱结构相似,保持较大的流通面积,形成统一的等压大风箱,阻力小,供风量能得到满足,分配足量的 SOFA 燃尽风量,SOFA 喷口可同时做上下左右摆动。

改造后燃烧器由下至上依次为:AA 二次风、A 一次风(微油燃烧器)、AB 二次风、B 一次风、BC 二次风(带贴壁风)、C 一次风、CD 二次风(油)、D 一次风、OFA 二次风(带贴壁风)、SOFA1、SOFA2、SOFA3。

表一:改造后燃烧器主要设计参数


项目

单位

数值

二次风速

m/s

45

二次风温

308

二次风率

71

二次风中周界风份额

14

二次风中辅助风份额

56

二次风中燃尽风份额

30

一次风速度

m/s

24

一次风温度

60

一次风率

25

燃烧器一次风阻力

KPa

1.00

燃烧器二次风阻力

KPa

0.80

相邻煤粉喷嘴中心距离

mm

1050/1150









3、改造后运行调试

3.1二次风门调节

试验中选取上上、中上、中、中下二次风门,在130MW左右负荷下保持不同的开度燃烧所得到的飞灰含碳量,以检验主燃区二次风量大小对飞灰含碳量的影响。试验结果表明二次风门开度越大,飞灰含碳量越小,说明燃烧越充分,但是氮氧化物排放也随之升高,而且主燃区局部热负荷也增大,增加了主燃区结焦的可能性,因此运行中保持合适的二次风门开度。

3.2氧量控制

在130MW负荷下测定,不同氧量对应不同的NOx排放及CO排放水平,试验结果表明,当实测氧量降低至2.0%以下时,会使CO排放显著激增,尤其是尾部烟道的两侧;增加氧量至3.0%时,CO就会明显降低,但是NOx的排放也相应会升高,因此在运行中应尽量控制氧量在合理范围内。

3.3 SOFA燃尽风门开关试验

本次改造新增加了三层SOFA燃尽风,试验为了检验SOFA风门开关对汽温和氮氧化物的影响,为以后运行确定最佳开度,试验选取SOFA3进行开关试验。试验结果表明,当SOFA燃尽风开启后,主汽温有小幅上升,再热汽温则变化不明显,而氮氧化物明显下降,降氮效果明显。

3.4 SOFA燃尽风摆角试验

SOFA燃尽风摆角试验在130MW负荷下进行,投入主、再热汽温调节自动,将摆角由水平位(50%)逐渐向下摆动至20%后,观察主蒸汽温度出现小幅降低,而再热汽温则变化不明显,同时随着摆角向下,还原空间相对减小,氮氧化物会略有升高,而后将摆角逐渐向上摆动,由20%逐渐摆至70%,主再热汽温随之升高,减温水量也随之逐渐增大,而氮氧化物则出现下降。

4、改造后运行优化调整

#10炉调试期间,按厂家提供的配风方式进行配风,即加减负荷时,调整燃尽风门开度,二次风门基本不作调整,加减负荷过程中,主再汽温波动幅度较大,在运行人员有准备的超前调节、提前干预的情况下,在120MW加至135MW负荷时,主汽温度最高升至577℃;在110MW减至90MW负荷时,主汽温度最低降至497℃。加、减20MW负荷时汽温变化幅度达34℃左右,机组AGC达不到调度要求,不能投入运行。

表二:厂家初期提供配风指导

机组负荷

点火启动

70MW

100MW

135MW

氧量 %

5.0以上

3.5-4.0

3.0-3.5

2.5-3.0

SOFA3(%)

0

0

0

50

SOFA2(%)

0

50

100

100

SOFA1(%)

0

100

100

100

上上(%)

0

30

30

30

中上(%)

50

15

30

30

中(%)

50

30

30

30

中下(%)

50

15

30

30

下下(%)

50

70

80

80

经厂家和公司专业技术人员多次试验分析,认为主燃烧器区的二次风量减小过大,阻力较大,送风机出口风压较改造前增加,二次风和燃尽风配比与设计存在偏差是汽温波动大主要原因。为减少汽温波动,通过优化运行,改变配风方式和锅炉燃烧方式调整,机组AGC达到调度要求,投入运行。

配风方式调整:在加负荷时,为了防止主燃区过度贫氧,火焰中心上升,造成汽温急剧升高,应提前开启二次风门,给主燃区加氧,这样可以阻止火焰中心上升,如果汽温上升过快,可以将SOFA3关闭,摆角下摆(百分比调小),待汽温稳定后再恢复,避免汽温急剧升高。减负荷时,为了防止火焰中心迅速下移,应提前将二次风门关小,同时要保证氧量及时跟进,避免出现大幅波动,减负荷时如果汽温下降过快,将SOFA3全开100%,摆角上摆(百分比调大)。

燃烧方式调整:低氮改造前,锅炉燃烧调整方式是保持A层给粉机转速并切换成手动,B、C、D层给粉机投入燃烧自动控制,高低负荷时投停D层给粉机。为控制加减负荷时汽温波动,保持B层给粉机稳定转速并切换成手动, C、D层给粉机投入燃烧自动控制,高低负荷时投停A层给粉机,正常运行时,在低负荷下尽量保持甲磨运行,增加上层一次风的带粉量。

通过配风和燃烧方式调整,10机组加减负荷对锅炉蒸汽参数汽温的影响减少到10℃左右,投入#10机AGC,但对锅炉排烟温度和飞灰可燃物有一定上升。

5、改造后性能试验

锅炉燃烧系统改造后,经过燃烧系统调试,锅炉原有特点及燃煤适应性不变,锅炉出力及主要运行参数达到基准设计值,炉膛未发生生严重结焦及高温腐蚀。表五为改造前后性能考核试验部分数据。

表三:改造前后性能考核试验部分数据

工况


135MW

110 MW

90 MW

指标

单位

改造前

改造后

改造前

改造后

改造前

改造后

主汽温度

536

534

535

536

535

536

再热温度

540

538

537

537

531

526

过热减温水

t/h

1.9

9.1

1.9

6.5

3.6

2.8

再热减温水

t/h

0

1.8

0.2

0

1.4

0

排烟温度修后

152.99

131.79

151.58

127.55

145.13

118.68

运行氧量

%

3.87

4.30

3.57

5.02

4.35

6.47

飞灰可燃物

%

3.9

1.58

4.0

1.42

5.3

1.32

炉渣可燃物

%

0.7

1.06

0.3

0.93

0.4

3.04

排烟热损失修后

%

6.02

5.33

5.84

5.33

5.72

5.32

未完全燃烧损失

%

1.47

0.62

1.52

0.56

2.02

0.60

锅炉效率

%

90.97

92.84

90.58

92.57

90.48

92.70

修正后锅炉效率

%

91.75

93.28

91.71

93.21

91.21

93.15

Nox实测(6%O2)

mg/Nm3

560

255

452

263

440

240

CO

μL/L

19

15

19

10

5

7

从表三可以看出,改造后,氮氧化物及一氧化碳排浓度,飞灰含炭量,排烟温度,锅炉效率等指标均较修前好转,低负荷段主再汽温较修前偏低,高负荷段减温水量较修前增加,锅炉耗氧量较修前增加,主要原因燃烧器整体下移后,二次风与燃尽风配比与设计存在一定偏差,低负荷段火焰中心下移,主再汽温偏低;高负荷段,二次风量供应不足,燃尽风过量,拉长燃烧区域,火焰中心上移,主再汽温上升,减温水量上升。改造后机组性能试验是在稳定工况下进行的,实际机组运行中,为保证主再汽温满足负荷调节性能要求,飞灰含炭量,排烟温度,锅炉效率等指标和性能试验工况存有一定偏差。

6、结论

480t/h锅炉因锅炉炉膛空间较小,实施低氮燃烧器技术改造难度相对较大。本次#10炉采用空气分级和煤粉再燃烧技术方案进行改造后,氮氧化物及一氧化碳排浓度,飞灰含炭量,排烟温度,锅炉效率等指标均达到了设计要求,其中氮氧化物排放浓度从450-550mg/Nm3降到260mg/Nm3左右,达到国内同类机组先进水平,年减排氮氧化物800吨左右。改造后,加减负荷过程中,主、再汽温波动幅度较大,在优化调整后虽基本达到调节要求,但牺牲了飞灰可燃物和排烟温度和炉效一些指标,在后续改造中对二次风门风道进行调整,合理分配二次风与燃尽风分配比,减少送风阻力,改造后应重新进行配风优化调整,并将二次风门投入自动,以减轻运行人员操作强度。


参考文献

1、烟台龙源电力技术股份有限公司 盐城发电公司#10机组低氮燃烧器改造调试报告

2、烟台龙源电力技术股份有限公司 盐城发电公司#10机组低氮燃烧器改造设计说明书

3、江苏方天电力技术有限公司 盐城发电公司#10机组大修前锅炉性能试验报告

4、江苏方天电力技术有限公司 盐城发电公司#10机组大修后锅炉性能试验报告