660MW亚临界机组深度调峰锅炉运行系统分析

(整期优先)网络出版时间:2021-05-21
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660MW亚临界机组深度调峰锅炉运行系统分析

苏陶 蔺小春 沈达

内蒙古岱海发电有限责任公司 内蒙古 乌兰察布 013700

摘要:机组增容改造后,为掌握机组调峰极限,进行深度调峰试验。试验考察重点包括低负荷稳燃能力、SCR系统投运边界、辅机适应性、主机运行指标等。下面针对本次深度调峰操作中遇到的问题及注意事项进行分析,为以后的操作积累一些经验和操作指导,避免重要参数大幅波动,实现平稳的操作。

关键词:深度调峰、稳定燃烧、辅机安全、运行指标

一、机组改造背景

为了响应国家能源局的《煤电节能减排升级与改造行动计划》,通过锅炉提高蒸发量及蒸汽参数、汽轮机通流增容提效改造、烟水复合回热系统改造、高效除雾器改造、脱硝预留层加催化剂、GGH改为MGGH等综合升级手段,达到提高通流效率、降低机组发电煤耗、达到超低排放的目的①。改造后锅炉的蒸发量增加至2150t/h,锅炉出口过热蒸汽压力17.72MPag,将主蒸汽和再热蒸汽温度由541℃分别提升至571℃和569℃,配合汽轮机侧参数从16.67MPa/538℃/538℃提升为16.97MPa/566℃/566℃,机组额定负荷由600MW升至660MW。同时配套辅机、电气、热控系统进行改造。为掌握机组调峰极限,进行深度调峰试验。试验考察重点包括低负荷稳燃能力、SCR系统投运边界、辅机适应性、主机运行指标等②。

二、深度调峰过程中的主要运行参数分析

  1. 降负荷时密切监视炉膛负压及磨煤机火检情况,如大幅摆动则先稳定参数,必要时及时投入油枪稳燃。在低负荷时,要监视一次风母管压力及动叶调节情况,防止动叶在开度较小的区间内调节摆动或发散,造成风机抢风或喘振。

  2. 低负荷双侧风烟系统运行时,由于送风机动叶开度较小,此时风机容易进入不稳定工作区,风机发喘振报警,监视风机本体振动,温度。

  3. 负荷低于230MW以下时注意磨煤机火检开始摆动,本次磨火检B2、B4、C1、C4有摆动现象,就地检查看火正常的情况下,联系热控强制32、33磨煤机火检开关量保护,保留火检模拟量和一个开关量进行监视,发现火检摆动应及时投油稳然。

  4. 二次风门在自动位时,最小开度无法满足风箱差压稳燃要求,此时为稳定燃烧,应将D层以上二次风解至手动关小。BC CD AA层二次风设负偏,维持风箱差压300pa以上。

  5. 低负荷时为了降低SCR入口NOX,适当减小风量进行观察调整,在送风量已到下限的情况下,尝试关闭已停运的31磨煤机通风,同时注意一次风机出口压力波动和炉膛负压的波动。本次试验在负荷130MW下,A磨煤机停运后保持通风时,B、C磨煤机入口风量、出口温度降低,为保证两台运行磨煤机的风量和出口温度,手动增加一次风压正偏置到上限0.5KPa后,解除一次风机动叶自动,手动增加一次风压。通过查看一次风机性能曲线,在保证一次风量为150T/H,风压不大于10KPa的情况下可安全运行,将A磨的通风关闭,保持两台一次风机带两台磨煤机运行。在启动第三台磨煤机时,注意一次风母管压力下降较多导致运行磨风量过低。

  6. 负荷在160MW以下时,煤量扰动回调时对后屏过热器壁温影响较大,此时由于减温水调门线性较差,可解至手动调节,注意应小幅操作,避免汽温大幅下降。同时应将二级减温水调门解除手动关回,隔离电动门,避免因后屏出口汽温上升过快造成的二级减温水调门联开。

  7. 降负荷过程中,监视SCR入口烟温,到300℃时及时汇报,同时加强空预差压、环保等参数监视。本次试验过程中,SCR入口烟温在130MW工况下最低稳定在A侧305℃、B侧304℃,相比综改之前有显著提高,主要原因在于省煤器分级改造后一级省煤器出口烟温提升。

  8. B,C磨运行时,入口NOX浓度会明显升高,此时应在风箱差压满足要求的情况下尽量开大SOFA风,并监视入口烟气温度不低于305℃,喷氨调门开度不高于60%。

三、低负荷制粉系统参数变化分析

深调过程中三台及以上制粉系运行时锅炉燃烧稳定,各制粉系统运行正常。当停运31制粉系统过程中机组参数有明显变化,受到参数影响手动干预操作较多,而且短时解除了一次风机动叶自动。

通过参数变化可分析出,在机组减负荷至200MW,总煤量减少至101T/h时,虽然总煤量较低,但是由于机组减负荷过程中煤量尚未回调,加上当时32、33制粉系统出口温度偏低等原因停运31制粉系统后,在机组负荷稳定在180MW时制粉系统运行出现了一些问题,在适当提高机组一次风压力后,锅炉制粉系统参数正常。在机组负荷130MW时两台制粉系统运行时,停止31磨通风对剩余两台运行制粉系统无不利影响。但是130MW负荷时由于一次风机动叶解除自动,32、33热风挡板开度仅50%左右,说明手动调整时一次风压偏高,可以适当降低一次风压。

四、低负荷一次风机运行参数及安全性分析

一次风机参数变化具体数据如下表。

工况

230MW

31停前

180MW

提风压前(煤MAX)

180MW

提风压后

(煤MIN)

130MW

停31通风前

130MW

停31通风后

机组负荷

229

180

182

131

132

总煤量

118

105

78

80

79

31磨风量

80

70

73

71

0

32磨风量

80

76

84

73

76

33磨风量

81

69

80

76

78

31磨热风

53

0

0

0

0

32磨热风

91

100

55

38

43

33磨热风

100

100

57

41

45

风机出口

8.01

7.79

8.65

8.79

8.55

一次风压

7.10

7.19

7.97

8.16

7.97

动叶开度

20

17

27

23

15

深度调峰过程中一次风机的运行参数变化较大,尤其是两台一次风机运行时两台磨煤机运行风量较低。下图为三号机组一次风机特性曲线③

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两台磨通风时通风流量为155T/h,单台一次风机风量为77T/h左右,根据参数计算运行点如图上红色箭头所示,完全能够满足风机安全运行。同时通过一次一风机特性曲线可知,在两台磨通风时,只要一次风机出口风压不高于10KPa就能保证风机安全运行。因此通过上述参数分析,在整个深度调峰过程中,如果控制好停运制粉系统的时间,保证燃煤煤质的情况下,一次风机全程自动调整是可以保证燃烧及风机自身运行安全的。但是一定要根据制粉系统实际参数把握好停磨的时机,同时在仅剩两台制粉系统通风时控制好一次风机出口压力不宜过高。

五、结论

1、机组进行增容改造后,能够满足130MW深度调峰不投油的工况下稳定运行。

2、机组深度调峰过程中SCR系统可以达到投运要求。

3、130MW深度调峰时可以保证两台一次风机带两台磨煤机运行,注意一次风压不得大于10kpa。

4、通过参数可以得知,31磨停止通风后对于壁温尤其是后屏过壁温有很好的控制作用,对于减少NOx生成,降低喷氨量也有着明显作用。

5、深度调峰过程中锅炉侧风烟系统,汽水系统的自动可以实现全程投入。

参考文献

[1] 国家能源局·《煤电节减排升级与改造行动计划》

[2]华北电科院·《内蒙古岱海发电有限责任公司3号机组深度调峰试验措施》

[3] 李永富、王俊俊·《二期锅炉运行规程》



作者简介:

苏陶,工程师,从事火电厂集控运行,就职于内蒙古岱海电厂

蔺小春,工程师,从事火电厂集控运行,就职于内蒙古岱海电厂

沈达,副高级工程师,从事火电厂集控运行,就职于内蒙古岱海电厂