浅析节能设备在加氢裂化装置上的应用

(整期优先)网络出版时间:2021-09-01
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浅析节能设备在加氢裂化装置上的应用

王建璋

中国石油化工股份有限公司天津分公司炼油部联合六车间 天津市 300270


摘要:我国经济发展中能耗过大,使得能源危机加重,对于当下与未来发展有严重影响和制约。所以各行各业在新时期发展要节能道路,加氢裂化装置应用节能设备,可以有效控制生产作业中能源消耗,真正促进节能目标落实。文章主要以加氢裂化装置为对象,对于节能设备应用进行分析和探究。

关键词:节能设备;加氢裂化装置;应用;分析

引言:我国经济快速发展也付出一定代价,主要体现污染严重和能源消耗大,成为持续性发展绊脚石,故而针对各行各业提出了低碳和节能的要求。加氢裂化装置在石油、化工等行业中应用比较多,推动技术和工艺节能化是当务之急。

  1. 往复压缩机中应用

加氢裂化技术是石油化工生产中应用具有广泛性,需要借助于装置完成相关工艺。实际生产作业中加氢裂化装置,经常会用到往复压缩机,基本上都是两开一备。以某企业为例对于运行耗氢量进行设计,每个小时为55000m3,设计的流量为每小时30000m3,不过装置和设备在实际工作之中,氢的消耗量小于设计,保持在每小时50000m3

往复式压缩机在运行中控制压力是关键,需要使其稳定可靠,通常需进行调节,选择的是旁路返回控制的办法。应注意的是,运用这种调节模式,在运行整个过程中势必会出现无谓的耗损,不符合节能的要求。针对往复压缩机运行这个状况,在加氢裂化装置中引入了节能设备。就固有的加氢裂化装置进行改进,集中在往复压缩机部分,设置了气量无极调节系统。经过改造之后的装置,在运行中旁路返回阀门就会关闭,而且是全部闭合,有效控制了由此引发浪费,可起到节能的作用[1]

气量无极调节系统应用之后,压缩机能耗有了明显的变化,在装置节能优化之前,平均耗能每个小时基本维持在3345kw、3315kw等,节能系统设置后能耗有大幅度下降,每个小时耗电量为1798kw、1894kw等。两组数据有明显的差异,从这个就可能得看出,在往复压缩机在没有改造,未增加气量无极调节系统之前,设备在运行的过程中流量与电能耗损不存在相互影响性,保持在一个恒定状态。压缩机流量会变化,在不断的增长过程之中,旁路阀会随之变化,无论是哪个级别开度会变小。这个时候压缩机运行耗电量会出现变化,幅度通常比较小。运行中流量如果比较小,针对的是出口的,绝大多数会流量将会凭白消耗,在压缩后顺着旁路阀返回。针对这个部分浪费,采用节能设备很有必要。使用气量无极调节系统可有效控制能耗,生产作业中设备运行负荷下降之后,压缩机的功率、电流等也会降低和减少,最终运行就能更好节约电能。一般情况下气量无极调节系统应用,装置低负荷下节能成效更为突出。

  1. 高压绕管换热器中运用

石油化工生产中需要用到加氢裂化装置,但在期间也在不断进行装置优化,以确保能够达到更好技术与工艺应用效果。低碳和节能化生产是主旋律,有助于产业可持续发展,石油化工生产作业在节能研究过程中,针对加氢裂化装置进行改进,在实际操作的过程中在装置中使用了高压绕管换热器。这是加氢裂化装置一次非常关键和重要的创新,极大促进了装置节能。高压绕管加热器有一定的优势,可以实现高效换热,最为关键的是体积小但换热面大,而且应用成本投入小,节能综合效益高[2]。高压绕管换热器应用可获得良好节能效果,主要得益于换热效率高,这就意味着在装置运行整个过程中,相关燃料的耗损少,实现经济与节能双赢。

高压换热器有很多种类型,以经常使用的缠绕式为例,一般热端温差最低为45度,最高为61度,不过实际运行中初始阶段还有15度,即使运行到了后期也不会超过40度。加氢裂化装置采用高压绕管换热器有明显的改善,设计所确定的温差在9度到22度区间内,装置在初始阶段一般维持在9度,在运行的后面保持在7度。从这个就可看出,绕管换热器设计运行温差,明显的小于设计所确定的温度差,这就意味着采用这种设备运行换热成效更为突出,可达到预期的换热效果,最终达到减少运行能耗的目的。

高压绕管换热器应用之下,加氢裂化装置在后面的反应之中,消耗的燃料会变少,在生产作业中实现了节能。以设计能耗作为参照值,实际生产中发现设计能源耗损为45.39千克的,设备运行中实际能耗为36.77千克,有比较好的降低能耗的效果,也能够使企业生产作业成本降低。总而言之,加氢裂化装置在应用节能设备的过程中,将高压绕管换热器引入其中,除了换热效率高外,还能促进装置运行整体能源耗损降低,故而要加强相关研究。

  1. 高效冷风机中应用

石油化工生产中加氢裂化装置应用中,需要用到冷风机。过去装置上所配备的空冷设备,在夏天温度比较高的情况下即使进行冷却,也存在着温度没有完全被将下来,出现了过高的问题。这种情况下不利于装置运行,易于导致负荷过高的问题。后面高分工艺阶段,温度也会上升,过程中对氢的纯度会造成影响,使纯度有不同程度降低。引发连锁反应,分子质量会提高,生产作业中在促使汽轮工作中在能耗比较大,集中在耗气部分。分析中发现致使这一状况出现只有原因有两个,一个是采取的是摩擦传动,容易产生弹性打滑,从而影响设备运行效率;另外一个是设计存在问题,选择的是铝合金叶片,导致空冷器运行效率低。

空冷器运行效率低,能耗消耗大,违背了节能生产要求。故而在生产中要做好对高压冷风机优化和改进,实际操作中要从问题入手,在风机叶片选择之中,挑选新研究出来的高效叶片,比如HY叶片,在运行中采取的是同步传动的方式[3],效率更高,有助于制冷效果的提升,有效控制冷却后温度偏高的问题。循环氢压缩机在促使汽轮工作中所要消耗的气量将会变少。

  1. 结束语

总之,加氢裂化装置应用节能设备具有重要意义,从装置当下节能情况看存在节能水平高低不一的问题。所以要做好研究,强化节能设备在装置各个部分的运用,以确保减少工艺操作中能耗,实现节能效益最大化。

参考文献

[1] 何文丰, 沈永淼. 节能设备在加氢裂化装置上的应用[J]. 中外能源, 2020, 17(002):93-95.

[2] 高翔, 邱亚敏. 节能设备在加氢裂化装置上的应用探析[J]. 中国化工贸易, 2019, 000(002):209-209.

[3] 高峯. 加氢裂化装置设备节电措施及应用[J]. 石油石化节能与减排, 2020, 2(002):6-10.