降低集输成本的技术措施

(整期优先)网络出版时间:2021-09-16
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降低集输成本的技术措施

范璇 毛丽雯 刘三妹

河口采油厂油气集输管理中心

摘要:本文针对站库系统存在着设备效率低、能耗大、成本偏高等问题,对影响集输费用的因素进行全面分析,制定了实施方案,以实现降本增效。

关键词:集输效率,降本增效,成本

一、前言

陈庄联合站是河口采油厂油气集输站库之一,投产于1996年7月,担负着采油七区的原油处理和净化油外输工作,随着输油设备设施的不断老化,整个系统存在着设备效率低、能耗大、集输成本偏高等问题。为进一步提高集输效率,对影响集输费用的因素进行全面分析,制定实施方案,以实现降本增效。

二、集输成本的构成及分析

集输成本可分为固定成本、可控成本两大类。固定成本包括人员工资和固定设备资产,可控成本是指集输泵站生产过程中的物质消耗、材料消耗,主要有材料、燃料、电费、药剂费、设备维修费和其他费用组成。可控成本的使用状况反映了集输站库的工艺技术水平,工艺完善程度及安全生产管理水平的高低。在此,主要分析可控成本的使用情况,我站原油处理的整个工艺过程的成本消耗构成主要有:药剂费、燃料、电费、材料费、设备维修费和其他费可以看出电费、药剂费、燃料费占成本消耗的83.8%,是影响成本消耗的主要因素,下面以降低这三方面的能耗为突破口,从而有效地控制好我站的集输成本。

2.1电能消耗

2.1.1设备耗电现状

主要耗电设备有三台6sh-9A脱水泵,担负脱水系统的增压任务,配用电机功率为30KW,泵干压差平均为0.3MPa,存在能量损失;两台DY80-60×2原油外输泵,配用电机功率是45KW,干压差达到1.8MPa,能量损失很大;三台φ3000*9600脱水器,电流40A,每台每天耗电:P=U*I*24=365KW,耗电很大。

2.1.2技术措施

(1)变频器的应用,节电效果显著。原来我站在调节脱水泵、外输泵的排量参数时,是通过控制泵出口闸门来完成。这种调节方式,耗电严重,且造成泵及管件磨损大,维修频繁。给原油外输泵、脱水泵、提升泵等三种常用泵安装了电机变频调速器后,改变了泵效低、能耗大的现象,泵效均提高到52%以上。利用变频技术来调节泵排量参数,不仅节约了大量的电费、而且使泵运行平稳,延长了维修周期。(2)合理调节变频器,减少电耗损失。变频器在使用过程中,我们发现,通过合理的调节,仍然能有可节电的空间 ,发现不同频率转速下泵机组的效率基本相同,而泵机组的单耗随着转速的增加而增加,频率越高,耗电越高。因此:在满足工艺参数及输油量的前提下,外输泵选择低频率运行较为省电。(3)完善原油脱水工艺,降低电能消耗。采用两段热化学脱水工艺代替两段热电化学脱水工艺。延长了沉降罐的沉降时间,经一次沉降罐溢流油含水由30%以上降为10%以下,然后经加压进入加热炉升温至70度后进二次沉降罐,再次经过30多个小时的热化学沉降,二次罐溢流油含水降至1%以下,再经好油罐放底水工作,外输含水达到0.3%以下,满足了原油外输的要求。最终去掉电脱水器,简化了脱水流程,降低了脱水器的电能消耗。

2.2降低燃料费的技术措施

2.2.1燃料消耗现状

耗气设备主要是两台加热炉和三台锅炉,而炉型基本是建站初期投产的,属淘汰炉型,暴露出耗能大,炉效低的问题。

2.2.2技术措施

(1)高效节能火嘴的应用,节气效果显著。对高耗能加热炉的火嘴进行技术改造,装上了高效节能火嘴,高效节能火嘴能合理控制过剩空气系数,燃烧效率大大提高,每台火嘴每天可节约天然气100m3。另外,还安装了一台高效节能炉,作为原油加热用,炉效均可提高到80%以上,比以前提高效率8%(之前炉效72%左右)。

(2)高效蒸汽锅炉的应用,节气效果显著。对锅炉进行改造,更换了两台WNS型燃油(气)蒸汽锅炉,此系列锅炉散热损失少,布置有充裕的受热面积,外壳均采用高热纤维和封闭式金属外罩作为绝热层,节能效果显著。经采油厂节能科测试锅炉热效率达到85%以上,比旧式蒸汽锅炉效率提高了20%以上,以一年锅炉总计可运行6000小时计,可年节约天然气17.5万立方米。

(3)提高原油脱水质量,降低燃料消耗。脱水质量的好坏直接决定着燃料的消耗,通过采取措施确保脱水质量:a合理调节分离器,减少进入沉降罐的含气量,避免沉降罐的搅动,提高沉降罐的沉降效果。b脱水器的调节做到三勤五平稳,电流控制在10A,过高过低都会影响脱水效果。c对卸油台的老化油进行加热、加药处理后,方可打入进油管线。

2.3降低药剂费的技术措施

2.3.1药剂消耗现状

由于原油物性复杂多变,而我站脱水工艺单一等原因,造成原油处理困难,原油含水、污水含油等指标时常超标,使破乳剂用量增大,成本上升。

2.3.2技术措施

(1)做好药剂的筛选工作。(2)勤检查、勤调整做到平稳下药。杜绝抽空、停泵、不下药等现象的发生,做到平稳下药。(3)确保加药浓度均匀。在药剂池上安装了搅拌机,做到了时时搅拌,保证加药浓度均匀,杜绝因药剂浓度变化影响原油破乳现象的发生。(4)提前加药。加药地点从沉降罐提前到进分离器之前,延长药剂的作用时间。(5)合理调节各分离器的进药量,加药工定点录取数据,倾听各加药管线上单流阀的震动频率,与正常值对比,判断进药的快慢,及时采取措施,保证药剂均匀分流,杜绝药剂偏流影响原油破乳的现象。(6)创新了加碱操作,解决酸化油的脱水问题。根据来液的酸碱性确定加碱量,特别是对卸油台的进站车辆也做好酸碱性检测,根据车辆吨位和PH值的大小确定加碱量。(7)做好加热升温工作,改善原油的物性,降低原油的粘度,减弱乳化液的稳定性,提升破乳剂的破乳效果。以上措施的实施,提高了破乳剂的脱水效果,降低了药剂使用量,每天节约药剂25kg,年节约药剂9.1吨。

2.4精细管理,降低维修费用

集输站库腐蚀问题不仅影响了设备的正常运行,降低了设备的利用率,造成的维修费用也是一项较大的开支,针对这一问题,提出了许多解决腐蚀问题的方法和措施。(1)设备设施采取了阴极保护防腐技术和牺牲阳极的防腐技术,对部分管线更换了玻璃钢管线和内防工艺的钢管线,减少了腐蚀穿孔次数,年减少穿孔10余次。从而减少了管线维修费用,并减少的污染,折合价值6余万元。

(2)、积极利用小改造解决生产技术难题。针对加药泵盘根弹性小、磨损严重、寿命短的现象,在两个成型的盘根中加入一个胶皮垫圈,解决了盘根寿命短的现象,年节约费用6000余元。

三、节能效果分析

1运行泵机组。外输泵电流下降25.6A,每天可节电403kw.h,同理脱水泵电流下降15A,两台每天可节电500 kw.h,电费为0.512元/度。年节电:(403+500)×365×0.512=16.8万元。2停用三台脱水器。三台脱水器每天耗电1094 kw.h,即年节约电耗:1094×365×0.512=20.4万元;3高效蒸汽锅炉,效率从65%提高到85%,则每天节约气量为696m3/d。锅炉按运行6000小时计算,年节气 17.4万元;4高效节能火嘴,年节气费7.3万元;5高效节能加热炉,年节气费20.1万元;6破乳剂,破乳剂每天节约25kg,一吨药剂按12000元计算,年节约药剂费10.9万元。7维修费用,年节约10万元

四、结束语

通过采取的一系列技术措施,有效地控制了成本,取得了明显的经济效益。在今后的工作中,我们将积极针对不断出现的新问题,采取新的技术措施,为降低生产成本做出更大的贡献。

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