脱水系统的工艺优化研究与应用

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脱水系统的工艺优化研究与应用

胡建平 李雯雯 冯雪浦

大港油田第三采油厂

对于联合站来说,脱水系统是联合站的核心系统,无论是原油外输含水达标,污水回注含油合格,还是加热炉的正常运转,或是发电机的燃气创效,都离不开脱水系统,脱水效果的好坏直接决定着这些系统生产运行的好坏。为此,开展脱水系统工艺优化研究十分必要。

截至2021年7月,大港油田官一联合站通过各项优化措施,外输含水平均为0.35%较去年同期降0.10%,天然气发电为548.20万度较去年同期年增94.32万度。

一、优化研究内容:

(一)优化产气工艺,提高了天然气产出量

1、优化分离器压力控制

对于集输系统,三相分离器是天然气最主要的来源,为此,通过对比分离器在不同压力下的产气情况,摸索出了最大产气量的控制压力0.18MPa,较0.22MPa相比,压力下降0.04MPa,产气量增加近500m3/d。

2、优化原稳轻烃温度控制

通过增设变频,以降低轻烃冷却水流速度的方式,提高冷却水进塔温度(40℃↗50℃),进而增加轻烃出口温度(50℃↗60℃),从而提高了轻质组分析出量,塔顶分离器产气量增加了200m3/d以上。同时,由于机泵降速运行每天耗电量从1300度下降到1000度。

(二)优化脱水工艺,降低了各段含水和天然气消耗量

1、优选加热设施,提升炉效节气量

(1)不同炉型对比。根据不同炉型的加热工艺不同,优选高效加热炉。以掺水炉为例,对比加热同质量(96m3/h)掺水的耗气量,4.11日从5#管式炉切换到4#相变炉,相变炉较管式炉耗气量少15m3/h,为此,我们优选真空相变炉。

(2)相同炉型对比。根据相同炉型的运行情况不同,优选高效加热炉。以脱水炉为例,对比1#和2#炉的耗气量,在其它参数基本稳定的情况下,2#炉耗气量平均为115m3/h,较1#炉少大约5m3/h。

(3)分析燃气单耗(加热1方液所需的气量)找措施。通过跟踪加热炉的单耗运行情况,找到了不同功能加热炉的最低单耗值,并采取相应的控制措施,为气量不足时稳定发电量做好保障。

因此,在液量稳定前提下,通过分析三种主要加热炉单耗变化得出:在含水最不好的情况下,每天影响发电量将可达1.5万度(1方气折合3.5度电)。所以,提效炉、控含水研究潜力巨大。

2、优化脱水工艺,降低含水节气量

(1)优化分离器运行提升一段脱水效果。一方面,通过摸索确定了最佳的油水界面,实现了油出口含水和水出口含油达标,同时,以每天跟踪5#沉降罐含水和6#污水罐油位的方式,监控分离器运行(如4月份,6#污水罐油位上涨,通过监测分离器水出口含油找到了进油设施)。另一方面,通过来液系统切换,平衡了分离器处理液量,延长了分离器中原油沉降时间。

(2)优化加药制度提升二段脱水效果。针对小集来油含水高影响沉降效果的问题,把定量加药改成定性加药,即在药量总量不变的情况下,减少一三段加药量提高二段加药量,脱前含水从20%降低到10%左右,同时,脱后含水下降到3.5%,下降了1.5%。

(3)控量调温提升三段脱水效果。在热化学脱水器水出口安装了2台流量计完善了计量工艺,并通过气动阀开关2种方式转换,精细了脱水排量控制,同时把脱水炉出口(即热化学脱水器进口)的平均温度从68℃提高到74℃,脱后含水再次从3.5%下降到2.5%以下。

通过脱水系统优化,各段含水率明显下降,外输含水得到控制;通过产气系统优化,发电机组可用气量明显增加。

二、成果应用情况

(一)优化脱水工艺降含水

针对今年以来小集来油含水高造成沉降罐混油层含水升高的问题,以第二段沉降处理为核心,重点通过前三段加药量调整和后二段温度调控,把原油外输含水从0.45%控制到了0.35%以下,5月份以后未发生小集含水高造成的外输含水超标,控含水减少机泵耗电5.03万度。

(二)加强气量管控增发电

今年以来,该站以“提高产气量、减少耗气量”为核心天然气发电工作,最大限度地提升了发电效率,发电量较去年同期相比增加了94.32万度。另外,针对气量不足和气量充足的两种情况,总结出了的不同管理重点,为下步天然气发电工作指明了方向。

  1. 气量不足时,精细管理找气量。在发电机不能满负荷的情况下,以三相分离器运行优化为核心,通过优化加药降含水和优选设施降耗气工作,为发电机组提供了充足的气量,3-5月份(即未安装第四台机组前)发电量大幅度增加。

2、气量充足时,精细管理稳时率。以监控发电机耗气量变化和定时跟踪的方式,监控发电系统运行,出现变化及时采取控制措施(如精细调整分离器压力、脱水排量等),把发电损失降到了最小。

三、下步措施:

尽管脱水工艺系统优化取得了一定的成绩,但仍存在一些不足,下步重点做好以下两方面的工作,继续优化脱水工艺,提升工艺适应性:

  1、立足自我控含水。通过分离器优化、加药制度调整,把站内含水控制到最好,同时,针对下游单位间歇输油做好沟通,确保在输高含水油前提前联系,以便及时采取有效地应对措施。

  2、加强管理提炉效。以能耗监测为手段,把加热炉效率管理与机泵效率管理放在同等重要的位置,纳入日常管理的范畴,摸索不同排量不同含水情况下最优风气比,以便控制排烟温度、降低过剩空气系数、减少物料不完全燃烧损失等,最终降低加热炉燃气单耗提高热效率。