北京航天试验技术研究所,北京 100074
摘要:针对氢气生产与应用需求,对测定氢中氧的原电池式氧分析仪进行改进研究,完成密封与稳压方案设计并实施,有效缩短了仪器实时响应时间,节约了成本,为氢气生产系统的安全运行提供了准确依据。
关键词:氧分析仪;氢气;在线监测
1 前言
氢气的生产与应用过程中,为保证质量和安全,需要对氢气的品质进行检测,其中氢气中的氧含量参数尤为重要,氢为强还原性气体,为可燃物,氧为强氧化性气体,属助燃物,两者混合后若氧含量超限,则可引起爆燃事故。因此,在生产系统中安装了多台在线型原电池式氧分析仪,用于监测氢气中的氧含量,为系统安全运行提供准确依据。
2 研究目的
原电池式氧分析仪可对氢气中的氧含量进行自动连续测定,核心检测器为电化学燃料电池,通过阴阳电极上发生的氧化还原反应产生的电流确定氧的含量。氧分析仪的设计响应时间小于60s,可满足氧含量连续监测的要求。但是,氧分析仪每次投入使用前,为防止空气中的氧反渗入管线和仪器内部,得出偏高的数据,需要完成取样管路和仪器气路的吹除置换,由于受到样品气压力、流量波动的影响,氧分析仪启动的首次真值响应时间会长达0.5h~4h,响应后方可正常连续监测,所以首次启动期间无法满足在线监测的实际需求。本文的研究就是要对氧分析仪的气流干扰、压力干扰进行分析处理及改进,缩短原电池式氧分析仪的响应时间,在最大程度上适合氢气生产和应用的需求。
3 改进思路
XX型氧分析仪精度可达0.01ppm,测量量程6档可调,其检测器燃料电池是免维护型的,研究时主要针对气路系统,先选取A1监测点的氧分析仪进行改进,确认效果后再推广应用。
(1)干扰因素分析
阀门气密性实验:阀门入口与气源管道连接,管道内氢气保持仪器正常使用压力条件(0.04MPa),关紧阀门。使用便携式氢浓度探测仪检测阀门出口的氢气浓度,达到22ppm,远高于自然大气中的氢浓度值3ppm。
样气源压力检测:检查样气源到仪器入口的减压装置配置情况,一共配有三级减压,经减压后,压力可满足仪器使用要求:0.03MPa。经长期使用发现,配置在A1监测点的微量氧分析仪的氧含量读数波动异常。
(2)设计及改进
密封设计:更换阀门。确保仪器的气路系统可严格密封,保护检测器不受污染,缩短启动响应时间。
稳压设计:前端增加减压阀。确保仪器运行期间不受氢气生产系统压力波动的干扰,缩短响应时间。
(3)对比与校准检查
使用氧分析仪与气相色谱仪连续测定同一气源,对比测定结果。对改进后的氧分析仪进行校准,并计算其示值误差、重复性、响应时间。
4 改进方案实施
(1)密封改进
进行阀门气密性实验后,验证在用的减压阀无法正常密封,需要进行更新。为确保系统可靠性,选用进口品牌世伟洛克减压阀进行替换,其后充分置换取样系统和仪器气路系统,保压1周。
(2)稳压改进
针对配置在A1监测点的氧分析仪的氧含量读数波动异常问题,增加色谱仪专用的稳压阀。将稳压阀入口与气源管道连接,管道内氢气保持仪器正常使用压力(0.04MPa),关紧阀门。使用便携式氢浓度探测仪检测阀门出口的氢气浓度,稳压阀密封正常,使用气相色谱仪比对连续测量氢气中氧含量,获得响应时间数值,二者响应时间基本一致。
(3)仪器的校准
仪器的校准点应在需要使用的量程范围内选取,量程选择20%、50%、80%附近三点即4.98ppm、9.80ppm和15.70ppm进行校准。气体标准物质的扩展不确定度≤2%(k=2)。
1)示值误差的校准
仪器示值按顺序从低氧浓度点到高氧浓度点进行校准。在设定的流量下,将已知氧浓度的气体标准物质通入仪器,待示值稳定后读取数据。更换不同氧浓度的气体标准物质时,贮瓶中的气体标准物质应在流动的情况下连接和更换,以防止大气中氧的进入。逐点校准,每点重复测定3次,取算术平均值,按式(1)计算示值误差 。
(1)
式中:
-仪器示值的平均值;
-气体标准物质的氧含量;
-被测仪器的满量程数值。
对每个量程分别取其各点中绝对值最大的 值,作为该量程的示值误差测定结果。
2)重复性的校准
仪器设置为使用需求量程档,通入浓度为9.80ppm的氧气体标准物质,待示值稳定后,记录仪器示值 。重复测量6次,重复性以单次测量的相对标准偏差
来表示。按式(2)计算仪器测量的重复性。
(2)
3)响应时间的校准
仪器设置为最小量程档,调节仪器电子零点,待示值稳定后,向仪器通入浓度为9.80ppm的氧气体标准物质。用秒表测定从通入气体标准物质开始、到仪器示值变化至被测气体浓度值90%所需的时间。重复测量3次,计算算术平均值作为仪器的响应时间。
5 改进效果
通过对原电池式氧分析仪原理进行全面分析,找到导致其响应时间过长的因素,采取升级减压阀和在减压阀前端增加稳压阀等措施,实现了对气路管道的密封和对样气压力波动带来干扰的屏蔽。改进后,仪器响应时间约为15~20min,比改进前的响应时间缩短了91.6%。表1~表3列出了仪器校准后的示值误差、重复性、响应时间等指标参数。
表1 示值误差
仪器量程μmol/mol | 气体标准物质氧含量 μmol/mol | 仪器示值 | 平均值 μmol/mol | 示值误差△A %F | ||
1 | 2 | 3 | ||||
1~20 | 4.98 | 4.92 | 4.85 | 4.87 | 4.88 | 0.50 |
9.80 | 9.75 | 9.72 | 9.71 | 9.73 | 0.37 | |
15.70 | 15.54 | 15.49 | 15.52 | 15.52 | 0.92 |
表2重复性
仪器量程μmol/mol | 仪器示值 | 平均值 μmol/mol | 重复性RSD % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
0~20 | 9.72 | 9.71 | 9.70 | 9.73 | 9.74 | 9.73 | 9.72 | 0.15 |
表3 响应时间
仪器量程 μmol/mol | 测量次数 | 响应时间 min | ||
1 | 2 | 3 | ||
0~20 | 17 | 18 | 20 | 18.3 |
从校准数据上可以看出,改进后的仪器在示值误差、重复性和响应时间等方面均满足使用要求,仪器量程1~20μmol/mol的示值误差±5.0,相对标准偏差不大于对应示值误差限的1/3,仪器响应时间不大于25min。
6 小结
通过对A1监测点的原电池式氧分析仪的改进,仪器量程1~20μmol/mol的示值误差±1.0%,相对标准偏差不大于对应示值误差限的1/3,仪器响应时间不大于25min,响应时间减少了90%左右,在降低了生产成本的同时,很好地满足了氢气生产和应用的需求。
参考文献
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