600 MW 汽轮机轴封系统运行方式优化

(整期优先)网络出版时间:2021-10-20
/ 3

600 MW 汽轮机轴封系统运行方式优化

凌霖

长安益阳发电有限公司 湖南益阳 邮编 413000


[ ] 600 MW 汽轮机轴封系统运行中存在低压轴封供汽减温后 2 个测点温度 偏差大、低压轴封供汽温度低、减温水量大等异常现象。对汽轮机轴封供汽压力、温度等参数进行分析、调整,有效改善 了汽轮机轴封系统的运行工况,提出了轴封系统的进一步优化措施。

关键词汽轮机 轴封 压力 温度 损失


1汽轮机轴封系统设计运行方式

汽轮机轴封系统的主要功能是向汽轮机的轴封 和主汽门、调门的阀杆汽封提供密封蒸汽,同时将汽 封的漏汽合理地导向和抽出。在汽轮机的高压区 段,轴封系统的功能是防止蒸汽向外泄漏,以确保汽 轮机有较高的效率 ; 在汽轮机的低压区段,则是防止 外界的冷空气进入汽轮机内部。益阳发电有限公司二期 2 × 600 MW 汽轮机轴封系统设计运行方式如下:

1)机组启动及低负荷阶段,轴封供汽由高压 辅助蒸汽提供,维持轴封供汽母管压力在 24 kPa。

2)当冷再蒸汽压力、温度满足轴封供汽要求 (蒸汽过热度不低于 14 ℃ 、蒸汽温度与调端高压缸 端壁温差不超过 85 ℃) 时,由冷再供轴封并维持轴 封供汽母管压力在 27 kPa。

3)当高、中压缸轴封漏汽及主汽门、调门的门 杆漏汽能满足轴封自密封时,由轴封溢流调节门维 持轴封供汽母管压力在 31 kPa。

4)低压轴封供汽减温水调节门的温度设定值 为 150 ℃ 。

2轴封系统按设计方式运行时存在的问题

2.1 低压轴封供汽温度偏低

调整前,#3、#4 汽轮机低压轴封供汽温度基本都略低于轴封供汽压力下的饱和温度(见表1,表中温度1、温度2为2个测点的温度) ,#4机组#4 低压缸励端轴封在机组运行时甚至发生过甩水现象,严重威胁机组运行安全。为了防止轴封供汽带水, #3、#4 机组运行中均保持各轴封进汽滤网放水手动门微开,导致以下不利影响:(1)各轴封进汽滤网放水手动门损坏;(2)损失大量蒸汽;(3)不凝结气体可能漏入真空系统。






表 1 #3机组各负荷下轴封系统参数


负荷/ MW

高压轴封母 管压力/ kPa

低压轴封母 管压力/ kPa

低压轴封供汽对应 的饱和温度/ ℃

低压轴封供汽减温后温 度(温度 1 / 温度 2) / ℃

低压轴 封汽源

低压轴封供汽温度/ ℃

#3电端#3调端#3电端#3调端

118.7

24.45

23.51

103.19

146 /142

高压辅汽

99.2 94.4 96.8 98.2

379.3

602.4

24.89

31.71

25.20

31.91

103.61

105.25

155/126

148 /120

冷再蒸汽

自密封

98.3

99.1

98.7

99.1

97.7

98.3

102.0

99.2


2.2 低压轴封供汽压力低

#3、#4 汽轮机#3~#6瓦运行中低压轴封供汽压力均偏低,最高的17 kPa,最低的0 kPa(见表2),经热工校验并更换相关表计后确认其测量值准确。因此,机组运行中存在由低压轴封处漏入冷空气的可能。

表 2 #3#4汽轮机运行中低压轴封供汽压力 kPa


机组

低压轴封压力(就地表)


#3电端

#3调端

#4电端

#4调端

#3

17

12

10

11

#4

16

9

0

6






分析认为各瓦轴封压力偏差较大且#4低压缸电端轴封供汽压力较低的可能原因如下:

1)低缸汽封间隙不一致。

2)各瓦轴封供汽管路设计、安装不合理,导致供汽能力不一致。

3)各瓦轴封供汽管路滤网可能存在脏堵。

4)各瓦轴封供汽管路滤网放水门开度不一致,导致进汽量不一样。

2.3 轴封压力测点指示不准

#4 机组停运,在轴封供汽完全停止以后,高压轴封供汽压力指示为7 kPa,低压轴封母管压力指示为15 kPa。对#4机组高、低压轴封供汽压力取样管进行吹扫并校验压力表后,高、低压轴封母管压力指示均为 0 kPa。

2.4 低压轴封减温水量大

当 #3,#4 机组低压轴封供汽减温后温度设定值为 150~170 ℃时,低压轴封减温水调节门的开度为 40%~50% (凝结水母管压力为1.5 MPa) ,减温后的蒸汽温度3,4 存在 20~50 ℃的偏差且温度1波动幅度较大。为了保证低压轴封减温水调节门能投入自动控制,目前#3,#4 机组均单独选择温度2进行调节,温度1仅作为参考。由于减温水量大,低压轴封蒸汽不能将减温水完全汽化,低压轴封供汽减温后疏水罐3~4 min就发1次水位高高报警,为防止低压轴封供汽减温后疏水气动门因频繁开关而损坏,运行中该疏水气动门保持常开,导致大量热量损失。

3汽轮机轴封系统运行方式调整

3.1 调整轴封系统运行压力

#3 机组高压辅助蒸汽供轴封压力设定值改为33 kPa,冷再供轴封压力设定值改为38 kPa,轴封溢流调节门压力设定值改为42 kPa。

#4 机组高压辅助蒸汽供轴封压力设定值改为40 kPa,冷再供轴封压力设定值改为 45 kPa,轴封溢流调节门压力设定值改为47 kPa。

调整后 #3,#4 机组运行中高、低压缸轴封均能保证可靠密封,且没有蒸汽外漏。

3.2 调整低压轴封供汽减温后温度

#3 机组低压轴封减温水调门设定值改为 233 ℃。在150~600 MW范围内运行时,各轴封供汽温度均能维持在120~150 ℃,满足了轴封供汽过热度的要求;同时,低压轴封减温水调节门的开度始终小于 5% (凝结水母管压力为 1.5 MPa) ,减温后疏水罐水位高高报警约10 h发信1次,达到正常要求。

#4 机组低压轴封减温水调门设定值改为230 ℃。在300~600 MW范围内运行时,各轴封供汽温度均能维持在120~150 ℃,满足了轴封供汽过热度的要求;同时,低压轴封减温水调节门的开度始终小于16% (凝结水母管压力为1.5 MPa) ,减温后疏水罐水位高高报警约20 min发信1次,比调整前有较大改善。

将#3、#4 机组各轴封的入口滤网放水门关闭后,轴封供汽温度仍能维持在120 ℃以上,但#3机组#4低压缸励端入口滤网放水一、二次门因长期开启受蒸汽冲刷,内漏严重,需要更换新门。

#3、#4 机组低压轴封供汽温度调整后,#4 机组轴封减温水用量明显比#3 机组大,低压轴封管路的积水情况也比较严重,其原因为:#3、#4 机组低压轴封供汽管路布置方式不一样,#4 机组疏水口离减温水喷头较近。

#3、#4 机组低压轴封供汽温度调整后,减温后温度1与温度2的差值仍然较大(#3 机组温度2比温度1高120 ℃,#4 机组温2比温度1高53 ℃)。

温度测点位于蒸汽管道上方,温度1与温度2测点相距约 20 cm,正常情况下不可能存在如此大的偏差,对温度1的测温元件及其套管的安装情况进行检查也都正常,基本确定为减温水未完全汽化就进入温度1测量区域,导致温度1指示偏低。

4进一步优化措施

4.1 #3、#4 汽轮机高压轴封母管疏水加装疏水罐

#3、#4 汽轮机高压轴封母管疏水原设计有疏水,能在分散控制系统(DCS)发送水位“高”、“高高”

报警并实现疏水门自动开关。在安装过程中,因空间限制取消了液位罐,直接安装了疏水管。当汽轮机负荷刚刚满足轴封系统实现自密封时,轴封溢流调门、冷再供轴封调门、高压辅助蒸汽供轴封调节门均处于关闭状态,此时高压轴封母管中蒸汽不流动,高压轴封母管蒸汽温度急剧下降;汽源切换完成后,高压轴封母管温度又上升到正常值并保持稳定,如:机组负荷560 MW时的高压轴封母管温度为308 ℃, 负荷373 MW时仅为127 ℃,待冷再供轴封调门开启后高压轴封母管温度又升至250 ℃并稳定。

部分蒸汽冷却后疏水积聚在轴封供汽母管中,如果不手动开启母管疏水门,当加减负荷后轴封供汽的汽源切换或轴封溢流调节门开启时,将出现蒸汽带水的现象,甚至发生管路振动。

因此,将 #3、#4 汽轮机轴封母管疏水安装疏水罐,能在 DCS 发送水位“高”、“高高”报警并实现疏水门自动开关。

4.2 优化低压轴封减温器安装管段直径

#3、#4 汽轮机低压轴封减温器,额定减温水量为15 t / h 。说明书要求该型号减温器可以安装在内径为 203.2~1 524.0 mm 的蒸汽管路中,而 #3、#4 汽轮机低压轴封供汽管路的尺寸为219 mm × 7 mm(即内径为 205 mm),为该型号减温器适用范围的最下限。而#3、#4 汽轮机低压缸轴封供汽减温后管路频繁疏水,即使将减温后温度提高至 230 ℃ 仍然积水较多,说明 有部分减温水是直接喷到了管壁上,这部分减温水与蒸汽不能充分接触,不能完全汽化。

重新选择低压轴封减温器或增加低压轴封减温器安装管段直径。#3,#4 汽轮机高压轴封管道的尺寸为273 mm × 7 mm(即内径为 259 mm),比低压轴封管路内径大54 mm,如果将低压轴封减温器安装管段换成高压轴封一样的管道,可以有效减少喷至管壁的减温水量,也可避免更换减温器的高额费用。

5结束语

对湖南益阳发电有限公司 #3、#4 汽轮机轴封系统进行优化并调整运行参数后,有效地解决了低压轴封供汽减温后温度1和2 偏差大、低压轴封供汽温度低、减温水量大、轴封供汽带水以及管路振动等异常情况,改善了汽轮机轴封系统的运行工况,保障了机组的安全与经济运行。