火电机组节能技术探讨

(整期优先)网络出版时间:2021-10-28
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火电机组节能技术探讨

---降低三期 600MW机组锅炉飞灰和大渣含碳量

范多文

四川广安发电有限责任公司 四川 广安 638000

摘要:介绍了四川广安发电有限责任公司三期#61炉的燃烧方式,分析我厂#61炉飞灰和大渣含碳量高的原因,针对目前能解决的问题提出了改善措施,目前不能通过运行调整改善的问题,提出了设备维护计划,并为后期的技术改造提出了具体的方案;为努力实现广安发电有限责任公司的节能降耗目标奠定基础。

关键词:锅炉;飞灰和大渣含碳量;节能技术改造

  1. 引 言

为适应企业内外部环境不断变化和竞争日趋激烈的新形势,切实抓好四川广安发电有限责任公司节能降耗工作,进一步深挖存量效益、进一步提高可靠性能、进一步提升管理水平,推进企业区域能源中心建设,实现企业中端高效生产,结合公司实际,特制订“指标提升年”实施方案。以向存量资产要效益导向、以“两低一高”为目标,以精益管理为载体,以设备治理、节能评价、新技术应用为主要途径,不断提高能耗管理水平、设备健康水平,为提高公司竞争力奠定坚实基础。

二、广安电厂#61锅炉简介

我厂三期#61机组锅炉为东方锅炉(集团)股份有限公司设计制造的DG2028/17.45-II5型亚临界参数自然循环锅炉,锅炉制粉系统采用中速磨正压直吹系统,燃烧方式为前后墙对冲燃烧,锅炉前后墙总共布置6层燃烧器,前后墙各3层,其中前墙底层C层为微油点火燃烧器,后墙B层为微油点火燃烧器。每台炉配6台北京电力设备总厂生产ZGM113型中速辊式磨煤机。

三、锅炉飞灰和大渣含碳量高的原因分析

1、运行人员调整原因。控制员只能通过调整一次风机电流和风压调整磨煤机参数,正常运行中,主要监视磨煤机电流、出口温度、磨煤机入口风压以及磨煤机渣量情况,至于粉煤比是否合适、粉管风速是否过高,无准确的参考依据。

2、锅炉设计原因。我厂锅炉高度较其他炉型低4米左右,煤粉在炉膛内燃烧停留时间短,导致锅炉大渣、飞灰含碳量变高,锅炉指标变差。

3、微油枪改造的影响。锅炉进行了小油枪技术改造后,小油枪对应的底层和中间层燃烧器燃烧方式发生了变化,由“外浓内淡”变为“内浓外淡”,且小油枪对应燃烧器风速更高,导致煤粉在炉内燃烧的时间更短,燃烬率更低,也会使得大量未燃烬煤粉掉入捞渣机。

4、二次风道的影响。从机组检修时打开检查孔发现,二次风道中间尤其是中间燃烧器对应位置,积灰相当严重,导致中间燃烧器二次风量严重不足,存在缺氧燃烧的情况。

5、燃煤掺烧的影响。进行燃煤掺烧后,锅炉大渣和飞灰含碳量指标变差,优质陕煤和本地烟煤或者贫煤掺烧后,粉煤进入炉膛高挥发分的煤先行燃烧,其他煤种未燃烬已经带出炉膛或者掉入捞渣机。

6、磨煤机分离器的影响。#61炉磨煤机折向挡板已经调整至45°左右(磨煤机说明书最佳开度),煤粉细度从近期观察来看,基本均在20%以下。

7、空预器漏风和氧量测点的影响。三期机组氧量测点已使用超过三年,从厂家到现场进行校准的情况来看,测点失准;从参数判断三期机组空预器漏风率均较大,送风机电流加至运行经验数值后,仍然不满足燃烧需求,导致锅炉局部缺氧燃烧。

8、锅炉尾部没有安装CO测量装置,运行人员没有参考依据进行实时调整,等到飞灰含碳量化验结果出来后,调整远远滞后。

9、磨煤机入口风量不准,#61炉B、E磨煤机有风粉在线,有风速测量装置,但准确性较低;控制员不能严格按照风煤比和粉管风速进行控制磨煤机参数。

四、技术改造方案

1、一次热风道改造。#61炉一次风热风道为矩形通道,两端分别对应A、F磨煤机,B、E磨煤机热风道分别在两台一次风机连接一次风热风道母管的位置,这样导致了A、F磨煤机风量不足,B、E磨煤机入口处产生涡流;改造方案为在一次风热风道两端加装导流板,在B、E磨煤机入口风道处加装梯形风道,扩大进入磨煤机的通道,这样保证了进入6台磨煤机的一次风量保持均衡。

2、微油枪燃烧器的改造。#61炉C层微油燃烧器为内浓外淡型燃烧器,中心一次风速较高,导致煤粉燃烧不完全,计划将C层微油燃烧器技术改造为低氮燃烧器,降低燃烧器中心一次风速,改善C层燃烧条件,使得燃烧更加充分。

3、锅炉二次风道的改造。二次风道因设计原因,导致二次风道中间积灰严重,现计划在二次风道内部增加扰动风管道,扰动风从热一次风母管引出,管道入口安装手动门和电磁阀,不定时进行扰动风吹扫,在扰动风管道设计一风帽,防止灰尘进入扰动风管道堵塞管道,通过电磁阀控制不定时进行吹扫,消除二次风道的积灰,解决燃烧器处风量不足的问题。

4、一次风管道可调缩孔的改造。因一次风可调缩孔锈蚀卡涩,无法调节一次风速,导致同层燃烧器风速偏差较大,现计划在一次风管加装电动调节装置,在锅炉运行中,实时动态调整一次风速,消除同层一次风速偏差,解决锅炉燃烧两侧偏差大的问题。
5、加强制粉系统风量和风速的维护和调整。运行人员密切监视磨煤机入口风量和磨煤机风管风速的变化,发现参数异常时,立即组织检修人员消除;在制粉系统运行中,严格控制粉管风速在22m/s~28 m/s之间,磨煤机风煤比在1.8左右,并且持续优化降低。

6、锅炉尾部安装CO测量装置,运行人员根据CO的变化情况,实施进行燃烧调整,通过改变一次风、二次风以及三次风的大小,观察CO的变化情况,不断摸索出最优的燃烧配风,进行总结固化,持续优化锅炉指标。

7、优化锅炉掺配掺烧。我厂煤源结构复杂,煤种多达几十种,煤种变化相当大,因此必须进行掺配掺烧,现计划改变原有的锅炉掺配掺烧模式,在锅炉最底层的A、C两侧掺配优质陕煤,在中间两侧掺配部分热值和挥发分较低的煤种,在最上层掺配优质陕煤,这样既消纳了低热值和低挥发分的煤种,也确保了锅炉燃烧的安全经济运行。

8、加强磨煤机折向挡板的运行维护。#61炉磨煤机折向挡板锈蚀卡涩严重,在磨煤机停运后进行检查,对折向挡板磨损严重的进行修复,对挡板调整装置进行检修,确保磨煤机运行中折向挡板灵活可调;在磨煤机运行时实时动态调整折向挡板,根据煤质情况以及煤粉细度情况,调整磨煤机折向挡板在45°左右,将磨煤机煤粉细度控制在16%左右。

五、运行调整方案

1、控制好煤粉细度,磨煤机降低一次风压和减少给煤量有利于降低煤粉细度。

2、锅炉正常运行,应维持炉膛出口负压为-100±50Pa,若超过或压力过低应及时调整送风量和引风量,防止负压大幅度波动。

3、锅炉运行中注意检查火及炉膛负压波动情况,发现异常及时调整,特别防止炉底漏风,对炉底密封水检查到位,炉底水封和捞渣机槽体完好。

4、锅炉运行中,严格按定期工作要求看火,使炉膛火焰保持金黄甚至白亮色。注意观察炉膛内火焰和烟囱的排烟。维持燃烧稳定、良好,各段受热面两侧烟温接近。

5、锅炉运行过程中,炉膛各门孔应处于严密关闭状态,定期检查锅炉漏风情况,保证炉底密封水正常。

6、锅炉正常运行中,根据机组负荷情况及排烟温度及时调整暖风器调门的开度,保证一﹑二次风温尽量高。

7、根据煤质情况以及干湿情况调整磨机出口温度,维持磨煤机出口温度靠上限运行,保证煤粉细度正常,煤粉不板结。

六、小结

针对目前#61机组存在的指标异常问题,通过不断摸索分析数据,采取了一系列的措施后,指标有了一定的好转,但是离设计值还有一定的距离,本文中也提出了技术改造的方向和具体的思路,只要把提出的解决方案落到实处,飞灰和大渣的含碳量定会达到设定的目标值,机组的综合供电煤耗将大幅降低,实现机组指标提升不会只是一句空话。