YJ277B型异步电机转子导条裂纹原因分析及优化建议

(整期优先)网络出版时间:2021-11-01
/ 2

YJ277B 型异步电机转子导条裂纹原因分析及优化建议

王野 刘运鹏

辽宁省大连机车车辆有限公司,辽宁 大连 116022

摘要:永济电机公司生产制造的YJ277B型异步牵引电动机广泛装用于国内动力集中动车组,随车组运用,牵引电机导条频繁出现转子导条裂纹问题,严重影响车组正常运行。本文对该问题产生原因进行简要分析并提出优化建议。

关键词:YJ277B型异步电机;动车组;改进优化

1 引言

YJ277B型异步牵引电动机,广泛装用于国内动力集中动车组 。运用过程中,多次出现牵引电机转子导条裂纹故障,不同生产年份、不同运用区段的牵引电机均存在该问题,与生产制造批次及运行线路无明显对应关系,故障电机运行里程集中在46-87万公里。本文对该问题产生原因进行简要分析并提出优化建议。

2 整机及转子结构介绍

YJ277B型牵引电机是以和谐型电力机车YJ277A电机(永济公司与东芝公司联合开发)为基础设计开发的大功率,高转速牵引电机,整机采用全悬挂安装,单端联轴节输出,单轴承结构。电机采用强迫通风方式,冷却风从传动端齿轮箱进风口进入,从非传动端端盖轴向排出。

转子为鼠笼式转子,由转轴、转子冲片、转子压板、端环、导条、护环、锁紧螺母、联轴节和平衡块等部件组成;转子导条和端环采用

池槽结构,通过中频感应焊接成一体,护环热套在端环上:所选结构、

材料均与 YJ277A 电机完全一致,仅区别于端环的外径不同(外径相差 0.6mm)。

3 运行情况排查

3.1 通风散热情况:

对故障电机在线运行温度数据进行分析,电机定子铁心温度均在100℃以内,小于电机温升试验时的定子铁心温度( 148.5℃),可排除因通风不良导致转子过热引起导条断裂的因素。

3.2 轴承6A温度数据情况:

根据故障电机轴承6A温度数据分析,机车微机系统报故障前,故障电机轴承温度明显高于其他轴位。

3.3 机车ERM数据情况:

对故障时刻机车ERM数据进行分析,故障前牵引电机电流无明显异常,定子温度明显高于其他轴位电机,最高温差可达30℃。

综上所述,在机车微机系统报故障前,故障电机轴承温度及铁心温度明显高于其他轴位,可通过6A及ERM数据进行筛查,提前预判故障。

委托第三方对故障电机转子导条进行失效分析,分别从宏观形貌分析、超景深观察、微观形貌分析、氢脆性试验、金相组织分析以及化学成分检测等方法对故障件进行全面分析。结果表明:裂纹位于导条与端环连接的内圆拐角侧;导条的断裂具有明显的疲劳断裂特征,属于高周疲劳断裂;导条的氢脆性试验、金相组织分析以及化学成分经检测均符合要求。

4 原因分析

经分析,共查找到19项可能导致转子导条裂纹的因素,逐项排查,可排除17项,剩余2项无法排除。具体情况如下:

序号

因素描述

因素分析

落实情况

1

电密选取过饱和

电密过饱和导致的高温降低导条强度,通过永济公司成熟电机对比,电密选择正确。

可排除

2

通风不良


在线电机温度基本都在100℃以内,小于电机长时温升试验时的温度。风道无堵塞、漏风现象。

可排除

3

材料选取不合理

该型号电机导条和端环材料已在永济公司成熟产品上广泛应用。

可排除

4

端环导条结构不合理

通过仿真计算,导条结构强度满足要求,超速试验端环变形量满足要求。

可排除

5

导条与铁心槽间隙过大

通过与永济公司其他成熟电机进行导条与铁心槽间隙比较,间隙选择合理。

可排除

6

涨紧深度不足

测量导条涨紧深度符合图纸要求。

可排除

7

焊接曲线设定错误

调取了4台转子焊接曲线记录,焊接曲线符合要求。

可排除

8

无焊接资质

焊接操作人员均具有焊接资质证书。


可排除

9

设备异常

焊接设备,查定保小修记录,无异常记录。

可排除

10

端环质量问题


端环供应商为江阴康盛和陕西斯瑞。对两家端环入厂检测报告进行检查,均符合要求。

可排除

11

焊料质量问题

焊料厂家为北京有色金属、稀土应用研究所和金华金钟和河北宇光焊业有限公司三家,均是永济公司合格供应商,入厂检测各项指标合格,无不良记录。

可排除

12

助焊剂质量问题


助焊剂厂家为河北宇光焊业有限公司一家供货,是永济公司合格供应商,厂家提供的检测报告符合要求。

可排除

13

导条质量问题


对两家成熟供应商导条入厂检测报告进行检查,各项参数满足要求。故障导条本体取样进行第三方检测,检测结果均符合要求。

可排除

14

高温对材料性能的影响

导条模拟焊接加热后,测量机械性能,满足使用要求。

可排除

15

焊接工艺参数不合理

焊接工艺为永济公司通用工艺,且经过钎焊模卡拉拔试验检测合格,工艺参数合理。

可排除

16

导条与端环焊接时的装配不对中

测量故障电机导条距端环间隙,导条与端环未出现偏心。


可排除

17

导条与端环焊接时的温度分布不均匀

对电机焊接过程中导条端环的温度进行了检测,温差在±20℃范围内。


可排除

18

固有频率不合理

对故障电机转子导条固有频率检测,固有频率偏低。

无法排除

19

振动异常


调查故障电机对应轴位6A数据,存在异常振动现象。

无法排除

经检测,故障电机转子导条固有频率检测值为640Hz~705Hz;新转子固有频率检测值为1020Hz~1030Hz。故障电机6A振动频谱数据存在频率700Hz附近的异常振动,故障转子导条固有频率集中在640Hz~700Hz之间,两种频率接近可能产生共振,共振导致导条和端环焊缝处应力急剧增大,造成导条疲劳开裂。

5 风险评估

从目前故障情况可以判定,随运行里程增加,故障率呈上升趋势,根据故障电机拆解及尺寸检查情况,对在线运用电机风险评估如下:

1)异常振动主要在列车低速下产生(列车速度60-100km/h),速度提升后(列车速度110km/h)未发现异常;

2)初始裂纹:导条因共振疲劳初始出现裂纹,电机特性未发生变化,对整车运行无影响;

3)导条断裂:随着裂纹扩展,导条断裂;断裂导条与端环仍处于虚接状态,电机通电运行时因电流发热造成导条高温,高温下导条机械性能降低,电机产生异常发热或振动;

4)动力车逆变器输出过流:转子高温下高速旋转使裂纹逐步扩大,导致转子导条与定子线圈端部接触,电流异常增大,触发变流器输出侧过流故障;

综上所述,可知:

1)电机故障概率随动力车运用里程逐步上升;

2)在低速下运行时长较高或频繁启动的电机出现故障的概率增大;

3)电机导条裂纹故障后,触发动力车逆变输出过流或振动异常,隔离故障轴位,不会影响行车安全。

6 优化方案

综合上述分析,针对YJ277B电机转子导条断裂原因,可对该电机转子制定以下改进措施:

617f8f35ce984_html_81fb8191c8354977.gif

经验证,优化方案浸漆前后导条固有频率明显提高,未出现导条固有频率偏低情况,优化方案导条固有频率可以有效避开共振频率点。

7 结语

针对在段运用动力车,结合动力车高级修程,建议采取如下方案执行:

1)转子导条进行渗透探伤,发现裂纹的报废处理;

2)转子真空压力浸漆提升转子固有频率;

3)优化护环结构进一步提升转子鼠笼端部的结构安全性;

4)转子导条固有频率纳入关键控制项点。

参考文献

[1]《时速160公里动力集中动车组动力车检修技术规程》

[3] 鲍维千.《机车总体及转向架》[M]. 北京:中国铁道出版社,2010.