国能 驻马店热电有限公司,河南 驻马店 463000
摘要:本文介绍了某电厂超净排放改造后,公司面临环保要求日益严格、材料费用不断攀升等问题,经过充分调研,积极探索,利用白云纸业苛化反应白泥进行改良,运用调节苛化工艺增加白泥的比表面积、调控保留苛化产物中NaOH含量及增加白泥的沉淀白度等核心技术工艺,通过白泥系统改造,制定专项措施,经过不断调整,发现白泥不仅能够替代石灰石满足电厂湿法脱硫工艺要求,而且能够大幅的降低材料费用。
关键词:超净改造、白泥改造、替代石灰石、降低费用
背景情况
某电厂两台330MW亚临界供热机组,总装机容量660MW。脱硫系统采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫工艺,公司与2016年完成超净排放改造工作,近年来,由于接连受到“创文”“环保”“冬防”等政策因素影响,对石灰石矿山生产、石灰石车辆运输等造成严重影响,造成公司石灰石来料日益紧张,且石灰石价格大幅上升,石灰石储存量及材料费用大幅上升对企业生产经营造成较大影响。
针对面临的关于石灰石价格、储存量等方面的问题,该公司积极探索、开拓创新、多方调研,发现距离公司12公里的河南省白云化工有限公司生产的白泥,具有替代石灰石的功能。
白泥主要成分及脱硫原理
2.1白泥的来源
造纸白泥是造纸厂的废弃物。造纸厂碱回收车间的黑液浓缩焚烧后,从燃烧炉底部流出的熔融物的主要成分是碳酸钠和硫化钠,溶于稀白液后,称为绿液。在苛化工段,往绿液中加消石灰,使碳酸钠转化为氢氧化钠。澄清后的液体称为白液,即蒸煮用的碱液,沉淀出的碳酸钙称为白泥。化学反应式如下:Na2CO3+Ca(OH)2→2NaOH+CaCO3↓
2.2白泥的成分化验
白泥经电科院化验其成分主要为碳酸钙,化验结果见表1,其成分与该公司脱硫石灰石的设计值基本一致,且粒度通过325目过筛率达到95%,该产品与水混合、搅拌制成一定密度的浆液后能够直接替代石灰石浆液用作脱硫。
表1 白泥成分化验分析
项 目 | 单 位 | 结 果 | 检测方法 |
氧化钙 | % | 50.26 | JB/T 11145-2011 |
氧化镁 | % | 3.64 | |
氧化铝 | % | 0.551 | |
氧化铁 | % | 0.483 | |
二氧化硅 | % | 1.715 | |
灼烧减量 | % | 42.99 | GB/T 3286.8-2014 |
水分 | % | 35.26 | GB/T 21508-2008 |
白泥系统的改造
3.1白泥系统改造
通过对现场的使用并结合我公司实际,为进一步增大白泥掺配力度及使用,该公司进行了白泥系统的改造,改造后系统图如图1所示:
图1 白泥系统改造后系统图
白泥系统试运及运行
白泥系统改造完毕,该公司运行部组织设备部、施工单位进行验收,对出现的问题进行整改,并制定方案进行逐步试用,白泥运用期间制定了专项措施,在正常运行过程中,吸收塔浆液PH值控制在4.8—5.2,吸收塔浆液密度控制在1120—1160kg/m3,浆液中CaSO3·1/2H2O<0.35%,CaCO3<3%,氯离子浓度<20000mg/L,保证脱硫系统安全稳定运行。
白泥经济性分析
5.1价格差优势
脱硫白泥价格为73元/吨,石灰石采购价格为139元/吨,使用白泥较石灰石单价降低66元/吨,每天平均使用量为100吨,扣除含水量,白泥干态的重量为70吨,每天可节约成本费用约0.462万元,每年可降低成本费用约169万元。
5.2湿磨机耗电降低
湿磨机的最大出力为10t/h,可得知湿磨机制浆时间可减少7h,正常情况下湿磨机额定功率为280KW,计算出湿磨机的耗电量减少280×0.8×7=1568KWh,上网电价按0.3879元/KWh,每年节约湿磨机电费为22万元。
5.3钢球损耗降低
钢球的消耗量可减少70×0.46=32.2Kg,湿磨钢球单价按7400元/吨,每年钢球使用量节约9万元。
综上所述,按照平均每天白泥使用量为100吨,每年可降低成本费用为200万元。
6. 结束语
白泥改造运行近半年,总体运行较为平稳,针对使用后出现的浆液起泡等问题,该公司积极应对,提前谋划,根据白泥特性制定预控措施,并结合废水零排放项目,增加废水收集及处理功能,提高白泥使用效率,减小白泥使用后对系统的影响,提高浆液品质,另外在日常的工作中,我们还需不断学习、分析出现的问题和参数,保证脱硫系统安全、环保、节能运行。
参考文献:
[1] 孙旭峰,倪迎春,彭海.烟气脱硫装置安全经济运行的分析及措施[J].电力科学与工程,2008(7):1-4.
[2] 徐锐.大型石灰石—石膏湿法烟气脱硫系统可靠性研究[D].华中科技大学,2011.
[3] 赵丽娟,湿法烟气脱硫系统的运行调节[J].电力环境保护.2002,18(4):53-54.
作者简介:
1.薛明超,男,1986年出生,环境工程专业,工程师,现从事发电厂脱硫除灰管理工作。