浅谈工务道岔设备技术改造的几点建议

(整期优先)网络出版时间:2021-11-18
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浅谈工务道岔设备技术改造的几点建议

李招虎

国能包神铁路集团有限责任公司 017000

【摘要】包神铁路为适应当时国家煤炭开采与运输的紧迫性,包神铁路以“先通后备,固本简末”为原则进行修建,铁路等级低,随着后期公司发展及运量增长,线路设备开始适应性改造,道岔设备跟随升级换代,在速、密、重的运输环境下,道岔设备故障频发,轨道结构强度不足问题开始显现。在历次的道岔升级改造中,查找资料,翻越相关技术资料,总结经验,在这里浅谈一下道岔设备技术改造的几点建议。

【关键词】基本轨横移;轨道结构;岔枕改锚套筒

一、解决基本轨横移

问题描述:新线建设时期,由于道岔选型不合理,III型弹条出现塑性变性后,扣压力不足造成轨撑脱落、基本轨横移,致使此类道岔运营至后期故障频发。

关键技术:由于SC330和SC(07)330、SC390C和CZ577轨道框架结构完全一样,为进一步改造提供了必备条件。

改造方法:将转辙器部位III型弹条配套使用的滑床板、轨撑更换为II型弹条配套使用的滑床板、轨撑。

成功案例:大树湾站、达旗站、纳林沟门站、朝脑沟站、韩家村站、巴图塔站、石圪台站、乌兰木伦设计图号为SC330单开道岔,右开道岔22组,左开道岔28组,改造为SC(07)330道岔。乌兰木伦站设计图号为SC390C单开道岔,左开4组,右开道岔8组,改造为CZ577道岔。

改造效果:此类道岔设备改造完毕后,道岔缺口调试工作量大幅度较少。

二、解决单开道岔轨件强度不足问题

问题描述:乌兰木伦南岔区22#、24#、26#道岔,型号为混凝土50kg/m钢轨9号单开道岔(专线(02)4151—I),为站场5-12股道进出提供必经之路,车站每年形成重车5000万吨,22#、24#、26#道岔组成的关键径路,年累计通过总重7500万吨。造成此三组道岔轨件伤损异常严重,2018年计划升级改造,但当时由于设计院提供的改造方案不合理,需要整体改造乌兰木伦南咽喉岔区,费用高昂、工程量浩大而终止此计划。轨件强度不足问题造成线路工区频繁更换轨件。

关键技术:

①混凝土50kg/m钢轨9号单开道岔(专线(02)4151—I)和混凝土60kg/m钢轨9号单开道岔(SC390C)的道岔转辙角一致,均为9号道岔。道岔前长均为13839mm,所以道岔中心可以铺设一致。道岔中心一致,不涉及接触网改造。

②道岔后长,(专线(02)4151—I)的b值为15009mm,(SC390C)的b值为15730mm,相差721mm。

③核对辙叉长度,(专线(02)4151—I)辙叉长度为3588mm,

(SC390C)辙叉长度为4311mm,相差723mm。

④723mm和721mm,相差2mm,由于轨缝为6-18mm的容许值,所以可以忽略不计

⑤道岔连接轨,最困难处为4.5m,改造时辙叉位置多占用721mm,所以连接轨变为3799mm,短于4.5m。根据《铁路线路修理规则》第3.4.9条规定,站线上不得短与4.5m。“不得”表示在正常情况下均应这样做,所以在站改的困难条件下,可以短于4.5mm。所以这样改造符合技术规范要求。

改造方法:将(专线(02)4151—I)升级改造为(SC390C)

成功案例:将乌兰木伦22#、24#、26#、47#、49#、51#道岔升级为混凝土60kg/m钢轨9号单开道岔(SC390C),同时电务专业进行相应技术改造。

改造效果:设备改造完毕后,轨道结构强度明显增强,轨件伤损更换和道岔检修工作量大幅度下降。

三、解决复式交分道岔轨件强度不足问题

问题描述:包神线布尔台专用线南岔区4-10#复式交分道岔,型号为混凝土50kg/m钢轨9号复式交分道岔(专线(04)6091—I)。布尔台专用线年产至少2600万吨煤炭,空重车全部经过咽喉部位4-10#复式交分道岔,此道岔年累计通过总重3900万吨。布尔台走行线重车为上坡,南岔咽喉部位洒沙严重,道床板结严重,轨件异常伤损。工电每周联合整修一次,电务、工务巡视人员每日巡检一次,发现设备异常,及时整修。

关键技术:借鉴单开道岔的改造方法,运用于布尔台4-10#复式交分道岔。

①混凝土50kg/m钢轨9号复式交分道岔(专线(04)6091—I)和混凝土60kg/m钢轨9号复式交分道岔(SC450)的道岔转辙角一致,均为9号道岔。b值一致,这就保障了道岔中心不变。

②核对a值,(专线(04)6091—I)的a值为2051mm,(SC450)的a值为2771mm,相差720mm。

③核对辙叉长度,(专线(04)6091—I)辙叉长度为3588mm,(SC450)辙叉长度为4311mm,相差723mm。

④723mm和720mm,相差3mm,由于轨缝为6-18mm的容许值,所以可以忽略不计。

⑤由于布尔台专用线南岔区4-10#复式交分道岔前后均为线路连接,所以(SC450)长720mm辙叉所占位置,提供了位置条件。

⑥图号为(专线(04)6091—I)和图号为(SC450)道岔,均为内锁闭道岔。

改造方法:将(专线(04)6091—I)升级改造为(SC450)。

成功案例:将布尔台4-10#道岔升级为混凝土60kg/m钢轨9号复式交分道岔(SC450),同时电务专业进行相应技术改造。

改造效果:设备稳定后,只需工电正常的联合检查维修。但是此组道岔洒沙严重,道床板结速度较快,所以道岔中修清筛,改善道床弹性的周期性工作必须合理安排。

四、解决木枕道岔间无连接轨升级为砼枕道岔的问题

问题描述:①木枕道岔升级为砼枕道岔时,经常会发现,站场内存在辙叉后连接后一组道岔的前顺坡接头,中间无连接轨,由于木枕可以随意钻孔,连接不存在问题,但是升级为砼枕道岔时,会出现问题,因为后一组道岔的转辙器无法安装。②经过长期的运量考核,岔枕断裂较多。苦恼的是岔枕型号较多,断裂位置不确定,造成存放的备料无法更换,线路工区只能通过穿木枕进行加固处理,给行车安全带来了极大的安全隐患。看着存放众多不适宜的岔枕,决定对现有岔枕进行适应性改造。

关键技术:研究岔枕改锚套筒

①岔枕的预应力筋布置岔枕在两侧,间距80mm,为钻孔提供了可能性,保证了岔枕的完整性受力。但水钻打孔口,孔内光滑,利用植筋胶粘接后,抗拔力不足,第一次设想失败。

②利用高强力尼龙棒在机床上加工,实验后侧壁强度不足,所以第二次设想失败。

③利用高强度钢材在机床上加工,侧壁强度达标后,但考虑到螺栓和套筒都为钢制。受力后套丝受冲击力较大,易损坏,损坏后更换困难,所以第三次设想失败。

④经过三次实验失败后,总结经验,加大钢套筒直径,在钢套筒内增加尼龙套筒,降低了套丝冲击力,尼龙套筒失效后,直接更换,方便养护维修。尼龙套筒外径46mm,确定钢套筒内径。在保证钢套筒侧壁强度的前提条件下,确定钢套筒外径,外径56mm,所以利用直径为56mm的水钻打孔。套筒内套丝,套丝吻合尼龙套筒外侧套丝。锥形凸台为岔枕螺栓提供有效的抗拔力,凸台厚度28mm,上部直径56mm,底部直径70mm,钢套筒加工完后,为防止钢套筒在使用过程中旋转,凸台四周焊接焊筋。为防止使用过程中钢套筒上窜,钢套筒凸台以上尺寸比岔枕高度低10mm。套筒终于实验成功后。如下图所示:

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⑤套筒实验成功后,根据转辙器偏折角在辙叉后砼枕位置,按需钻孔,按照套筒,铺设转辙器。

改造方法:研究岔枕改锚套筒,任意改造混凝土岔枕。

成功案例:此套筒实验成功后,在乌兰木伦机库J1#、J2#和J4#、J5#道岔升级改造中应用。由于历史原因,J1#、J2#和J4#、J5#道岔改造之前为木枕道岔,岔后无连接轨,铺设混凝土岔枕时,发现无法施工,利用此办法将岔后线路改造为道岔转辙器,避免接触网和信号改移工作。如下图所示:

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改造效果:设备改造后,轨枕材质一致,强度均衡,降低工程费用。

结语

总体来说,包神铁路公司的道岔升级改造工作,已经基本接近尾声,通过上述道岔设备改造方法,将关键径路道岔,故障频发道岔已基本改造完毕,近些年电务设备故障率大幅度下降,很大一部分因素得益于工务道岔设备质量提升。目前计划将包神沿线5组外锁闭道岔更换为混凝土60kg/m钢轨12号复式交分内锁闭道岔(CZ2529),道岔升级换代工作会告一段落。下一步,随着钢轨的累计通过总重达到大修要求,但最关键性指标是每公里伤损比例是控制钢轨下线。当这两项指标都超限后,维修成本增加、断轨风险提高,利用下线超期服役钢轨时,将站场内有缝道岔逐年更换为无缝道岔。

参考文献:

[1]《铁路线路修理规则》中国铁道出版社.2010北京

[2]《常用道岔主要参数手册》(第二版)中国铁道出版社.2007北京.

[3]《铁路道岔参数手册》中国铁道出版社.2012北京.