河北建投任丘热电有限责任公司 河北省任丘市 062550
摘要:三季度随着煤价持续飚升,火电企业的边际利润成为负数,经营环境发生实质性变化,电量工作的指导思想也由抢发电量变为控制电量,并加大经济煤掺烧力度,努力减少公司亏损。
但是,在严峻的煤炭市场形势下,进厂的煤质也出现前所未有的大幅波动,给采制化的准确性、设备维护的及时性、掺配掺烧的精细化等生产各方面带来很大冲击。随着发电量的减少、经济煤掺烧比例的不断加大,公司煤耗指标出现急剧升高。
关键词:性能试验;煤耗偏高;正平衡煤耗;
引言:本文分别从技术和管理两方面,深入对比分析煤耗变化情况、查找异常升高的根本原因,努力为员工理清工作思路、提出改进意见。
(一)9月7日至21日,煤耗升高分析
通过调取锅炉、汽轮机关键性能参数,主机性能与之前性能试验时无明显恶化现象。
项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
57.8%热耗率 | kJ/kWh | 8483 | 性能试验值 (反平衡) |
锅炉效率 | % | 92 | |
发电煤耗率 | g/kWh | 318.192 | |
背压高于设计值 | kPa | 3.14 | |
背压影响热耗 | kJ/kWh | 170.1 | |
背压影响煤耗 | g/kWh | 6.37 | |
发电煤耗 | g/kWh | 324.56 | |
厂用电率 | % | 8.51 | |
供电煤耗 | g/kWh | 354.75 | 推算反平衡煤耗 |
报表计算煤耗 | g/kWh | 372.40 | 正平衡 |
正反平衡煤耗偏差 | g/kWh | 17.65 | |
反平衡煤耗在纯凝隔离状态下进行,故反平衡煤耗一般低于正平衡煤耗,主要因为未考虑机组调峰(升降负荷)、启停机、跑冒滴漏、厂用蒸汽、吹灰等因素,这些方面因素各机组实际情况不同而影响量不同。
(二)9月7日前煤耗偏高原因分析
9月初,2号机工业抽汽共计6小时20分钟,平均工业抽汽流量约45t/h,共计供热量约930.8GJ。
9月7日,更改中压供热分机计入方式,将工业抽汽供热量计入1号机,分摊煤量。
以供热煤耗取40kg/GJ计算,多计入2号机供热量(33229.6-930.8=32298.8GJ),折合煤量约1291.952吨标准煤。
名称 | 单位 | 数值 |
报表发电耗用标煤 | t | 13194.72 |
实际使用标煤量 | t | 11902.768 |
供电量 | 万kwh | 3112.41 |
报表供电煤耗 | g/kwh | 423.94 |
实际供电煤耗 | g/kwh | 382.43 |
供热计量不当影响煤耗 | g/kwh | 41.51 |
项目 | 单位 | 数值 | 备注 |
57.3%热耗率 | kJ/kWh | 8489 | 性能试验值 (反平衡) |
锅炉效率 | % | 92 | |
管道效率 | % | 99 | |
发电煤耗率 | g/kWh | 318.417 | |
背压高于设计值 | kPa | 2.82 | |
背压影响热耗 | kJ/kWh | 153.69 | |
背压影响煤耗 | g/kWh | 5.76 | |
发电煤耗 | g/kWh | 328.22 | |
厂用电率 | % | 8.2 | |
供电煤耗 | g/kWh | 353.13 | 推算反平衡煤耗 |
报表计算煤耗 | g/kWh | 382.43 | 正平衡 |
正反平衡煤耗偏差 | g/kWh | 29.29 | |
煤质变化涉及补仓等统计问题,正平衡结果需要长期的过程消化。
入炉煤机械采样机留样量与上煤量无相关性,影响采样机的采样代表性,通过现场查看运行日志文件,总结上煤量与机械采样机留样量关系如下表:
| 9月22日白班 | 9月22日夜班 | 9月21日白班 | |||||||
高硫高热 | 火车低质 | 汽车低质 | 高硫高热 | 火车低质 | 汽车低质 | 高硫高热 | 火车低质 | 汽车低质 | ||
上煤量t | 171 | 173 | 360 | 244 | 266 | 532 | 129 | 227 | 409 | |
留样量kg | 4.8 | 3.6 | 5 | 5 | 6 | 9.8 | 2.7 | 4.0 | 9.6 | |
占比% | 2.81 | 2.08 | 1.39 | 2.05 | 2.26 | 1.84 | 2.09 | 1.76 | 2.35 | |
| 9月21日中班 | 9月21日夜班 | | |||||||
神华+火车低质 | 汽车低质 | 高硫高热 | 火车低质 | 汽车低质 | | | | |||
上煤量t | 623 | 774 | 254 | 252 | 537 | | | | ||
留样量kg | 11.8 | 16.6 | 4.7 | 4.5 | 11.8 | | | | ||
占比% | 1.89 | 2.14 | 1.85 | 1.79 | 2.20 | | | |
留样量占比最大为2.81%,最小为1.39%,综合考虑为煤流量不均匀所引起。建议通过减小采样间隔(由现在的180s调整为120s),增加初级子样数的方式,提高采样的精密度。
现有输煤及采制样设备,如滚轴筛、碎煤机、入炉煤采样机等,出力和性能不能适应现有煤种,可能造成滚轴筛堵塞及出料粒度增大,使机械采样机产生较大采样偏倚。建议如果长期使用现有煤种,则应对设备系统进行相应改造。
根据DL/T 1052规定皮带秤应采取链码校验或实物校验等方式进行定期校验,校验周期不大于10天。影响入炉煤皮带秤准确的的因素较多(如皮带或物料跑偏、物料传输不均匀、皮带张力变化、皮带速度不稳定等),因此,建议增加皮带秤的巡检频次,确保其准确的符合要求。
(1)主机指标未出现明显异常,暂不考虑主机性能对煤耗的影响。
(2)由于增汽机供热热量分配不当问题,是导致1号机煤耗虚高的主要原因,影响供电煤耗约40g/kWh;9月7日系统更改后,偏差量需逐步消纳。
(3)目前机组负荷常处于较低水平,且煤质变化引起运行控制、设备故障、采制样偏倚等情况,给精细化掺配掺烧、指标调整带来困难,是导致机组供电煤耗升高的主要因素。
(4)正平衡煤耗值需要长期统计更具有代表性,短期的变化不能完全反映真实煤耗水平。
1、规范煤场管理,清晰存储结构,加强采制样的监管。对入炉煤采样机采样间隔进行调整,由现在的180s调整为120s,并注意检查煤样增加后,破碎-给料-缩分设备是否满足要求。
2、将碎煤机筛板间隙调至最小,如筛板铸铁强度不够则换成铸钢材质。严禁跨过滚轴筛、碎煤机走旁路运行。
3、检查入炉煤皮带秤是否存在空载跳秤、走数现象,避免上煤量大幅波动。