锅炉受热面安装全流程管理

(整期优先)网络出版时间:2022-01-07
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锅炉受热面安装全流程管理

魏烈帅 1 陈瑞 1 周鸽 1 叶长鹏 1 张捷 2

1. 中国电建集团山东电力建设第一工程有限公司,山东 济南 250102

2.华能秦煤瑞金发电有限责任公司,江西 赣州 341108

摘要:超超临界机组锅炉受热面安装施存在工期紧、任务重、工况复杂等难题,某一区域内多个工序齐头并进,易造成各工序交接混乱,锅炉受热面安装质量管理难度较大,锅炉受热面安装全流程管理能够为各工序衔接流畅、各工序中工艺执行到位、质量有效管控提供有利保障。

关键词:受热面;安装全流程;工序交接;水压试验

1前言

超超临界机组安装施工中受热面安装施工是最重要的施工环节之一,该环节存在工期紧、任务重、工况复杂等难题,会对机组安装焊接质量产生较大影响,最终影响锅炉水压试验及后续机组稳定运行。受热面安装施工包括设备入场验收、代保管、设备光谱检验、受热面一次通球、焊接施工、热处理施工、无损探伤、理化试验、受热面二次通球、吊装倒运、安装就位等一系列工序。受热面安装施工中上下道工序间的交接一般通过《工序交接单》形式进行,某一区域内多个工序齐头并进,易造成各工序交接混乱,锅炉受热面安装质量管理难度增加。如何保证各工序衔接流畅、各工序中工艺执行到位、质量有效管控是保证安装焊接施工质量的关键因素。

2现状调研

受热面安装施工包括设备入场验收、光谱检验、受热面通球、焊接施工、热处理施工、无损探伤、理化试验、吊装倒运等一系列工序,各工序均有相关施工任务和工艺把控,其中任何一个环节执行不到位都将影响施工质量,且各工序衔接不当造成工期拖延、存在安全隐患。通过对以往超超临界机组受热面安装质量状况进行调查统计,发现安装施工过程中存在各类质量问题,且锅炉水压试验中跑冒滴漏现象较为常见,具体见表1:

1各机组水压试验暴露问题

序号

问题项目

造成影响

处理方案

1

受热面割伤导致渗、漏水

水压试验停止

停泵放水,换管并探伤合格,各工序完成后方可水压试验

2

母管材质有误、与设计不符

水压试验停止

停泵放水,厂家重新发货后重新安装施焊,并探伤合格,各工序完成后方可水压试验

3

焊材错用

水压试验停止

停泵放水,切口换焊材重新施焊,并探伤合格,各工序完成后方可水压试验

4

漏焊

水压试验停止

停泵放水,打磨坡口后重新施焊并探伤合格,各工序完成后方可水压试验

5

管内异物、导致爆管

水压试验停止

停泵放水,管内清洁度重新检查验收,换管并重新施焊探伤,各工序完成后方可水压试验

6

安装焊接完成,但探伤理化未完成

水压试验延迟

探伤理化完成后组织验收,各工序完成后方可水压试验

从上述调查分析可知,母材割伤、母材材质错误、焊材错用、漏焊、管内异物、探伤理化不及时是水压试验及后续机组服役出现问题的主要因素,针对主要因素并结合现场实际工况,通过多维头脑风暴法对其进行分析并形成因果图如下:

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序号

影响因素

确认内容

确认标准

1

施工人员技能培训不到位,水平不足。

各工序施工人员是否持证上岗

出具国家或行业认证证书

2

过程验收不严格

验收资料、相关影像资料是否齐全

出具验收资料及相关影像资料

3

岗前考核人员责任心不强

是否符合培训考核三方见证


岗前考核时监理、业主旁站见证

4

安装、焊接、理化等设备未配置齐全

现场核查各工序设备

各工序设备满足施工需求

5

安装、焊接、理化等设备未及时检验

现场核查校验设备报告

出具国家或行业认证报告,且在有效期内

6

厂家发错件

货件入场前现场核查

货件与入库清单是否一致

7

设备运输或入场存放中有损坏

现场核查货件代保管情况

货件代保管防护到位

8

到件材质有误

对货件材质进行光谱检测,并与图纸对照

货件材质与图纸标注一致

9

安装施工中损坏设备

现场核查成品保护情况

成品保护措施执行到位

10

安装工艺或方法不当

现场检查是否符合安装规程要求

符合安装规程要求

11

焊接或热处理作业不当

现场检查是否符合焊接热处理规程要求

符合焊接热处理规程要求

12

探伤或理化方法不当

现场检查是否符合探伤理化规程要求

符合探伤理化规程要求

13

各工序衔接不当

各工序间是否有衔接

工序交接单等文件见证资料

14

运输环境不达标

现场运输环境是否符合规程要求

符合运输环境规程要求

15

场内代保管环境不达标

现场检查是否符合场内代保管规程要求

符合场内代保管规程要求


16

安装施工环境不达标

现场检查是否符合安装施工环境规程要求

符合安装施工环境规程要求

17

焊接、热处理施工环境不达标

现场检查是否符合焊接热处理施工环境规程要求

符合焊接热处理施工环境规程要求

18

探伤、理化环境不达标

现场检查是否符合探伤理化环境规程要求

符合探伤理化环境规程要求


3全流程管理措施

3.1制定安装全流程表替代单一的工序交接单

为提高锅炉受热面安装焊接质量及施工效率,减少水压试验及后续运行中的跑冒滴漏现象,我公司结合施工现场实际工况,优化整合常规《工序交接单》,根据受热面安装工序制定《锅炉受热面组装流程一览表》,设备入场验收、代保管、设备光谱检验、受热面一次通球、焊接施工、热处理施工、无损探伤、理化试验、受热面二次通球、吊装倒运、安装就位等一系列工序施工完成后按照先后顺序签字,整个受热面工序交接一目了然。

3.2过程验收与全流程表挂钩

为增强《锅炉受热面组装流程一览表》的实效性和实用性,将质量验收与其挂钩,各工序实体质量验收合格、文件资料齐全规范后方可在全流程表对应的单元格内签字确认,此举避免《锅炉受热面组装流程一览表》流于形式,现场巡检时针对某一正在进行的工序,通过全流程表即可检查其前几道工序是否保质保量完成、文件性资料是否归档完成。通过提前组织策划、受热面全流程管理、现场全时段巡检等措施,创造了连续四个月焊口破万的施工记录。锅炉高质量通过水压试验,一次汽水系统试验压力40.175MPa,所有承压部件及焊口无泄露、无变形,水压试验一次成功。

3.3制定自查自纠制度,共计完成《受热面全流程施工质量检查》及《受热面全流程施工质量检查反馈单》36次,完成母材割伤处理、换管、管内清洁度处理等各类缺陷消除,并为焊口的探伤及理化争取作业时间、使其紧跟安装进度。

4总结

我公司承建的该机组锅炉受热面高质量通过水压试验,所有承压部件无泄露、无变形,水压试验一次成功。通过对超超临界机组受热面安装施工进行全流程管控,保证各工序衔接流畅迅速,提升受热面安装工艺管理水平,为施工现场的各工序质量、衔接做好保障,切实提高现场施工质量及施工效率,为现场施工保驾护航。