混凝土搅拌站骨料缓存系统关到位可靠性研究

(整期优先)网络出版时间:2022-03-31
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混凝土搅拌站骨料缓存系统关到位可靠性研究

李丹丹 刘鹏

徐州徐工施维英机械有限公司,江苏 徐州 221004

[摘要]

混凝土搅拌站骨料缓存系统作为商混系列搅拌站效率的保证,对生产连续性起着至关重要的作用。生产过程中,关到位信号一旦消失,整个自动生产流程将停止,设备停产,严重时甚至可致使两盘骨料混料,造成重大的混凝土质量事故。

该问题在搅拌站前期运行过程中不易发现,而一旦发生会对产品质量产生较大影响,故骨料缓存系统关到位可靠性研究对提升产品质量有较大意义。

[关键词]混凝土搅拌站 骨料缓存系统 关到位 可靠性


骨料缓存系统负责将暂存在其内部的骨料投入到搅拌主机内,投料完成后,卸料门关闭,得到关到位信号,随即触发第二盘骨料开始向皮带投料。在第一盘次搅拌过程中,第二盘次骨料被皮带运至缓存斗内,当主机内混凝土全部投入到搅拌车内后,缓存斗开始第二盘投料,此过程生产效率为最高。在缓存斗投料完成后,如果系统不能得到关到位信号,则无法触发第二盘骨料投料,生产连续性中断,生产效率降低。更严重的后果是,主机和缓存斗内均有料时,关到位信号意外丢失,料门会意外打开,造成两盘骨料混料,发生“焖机”事件。无法产生关到位信号和信号意外丢失,本文中统称“失码”故障。

一、原因分析

骨料缓存系统得到系统发出的关门动作指令后,由气缸带动卸料门执行关门动作,料门关闭到位后,经检测开关检测,发出关到位信号反馈至系统,形成闭环。故失码故障应从机械结构、检测元件、控制系统三个方面入手分析。

(1)机械结构

卸料门主体结构主要有门箱体、旋转轴及门板、气缸摇臂,见图1。如因机械干涉或气缸行程不够导致的机械结构关闭不到位,那么在早期设备调试过程中可以发现并排除。通过发生故障的现场反馈情况来看,故障的料门门板上均有不同程度的积料现象,积料厚度约8-10mm左右,积料主要来自黄砂和水泥,二者结合之后,如不及时清理,随着时间推移积料情况会不断恶化,见图2。积料情况严重后,导致机械结构关闭不到位。

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图1 图2

图1所示为卸料门关闭状态,如生产过程中,此状态下气缸缸杆伸出端意外断气,而斗体内部有料的情况下,该料门的结构无法实现自锁,断气后物料会冲开气缸,意外开门,关到位信号立即丢失。

(2)检测元件

卸料门的开关位置与气缸缸杆状态有关,用来检测关到位的磁性开关通常安装于气缸缸体上,依靠检测活塞上的磁石来判定料门的位置,见图3。

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图3

磁性开关用螺钉紧固于气缸缸体上,其检测范围一般只有几毫米,而长时间运行后,气缸受冲击、以及受外部恶劣的环境影响,经常会发生松动、位置改变现象,造成信号不稳定,易发生失码现象。

通过与现场服务人员沟通发现,关到位信号发生失码后,服务人员通常先调节磁性开关的位置使信号恢复,而往往不去排查根本原因,比如积料,反而会带来更严重的后果。

(3)控制系统

主机除尘器放置在缓存斗上方,并设有除尘翻板门,当缓存斗卸料门打开向主机内投料时,除尘翻板门关闭,除尘器对主机除尘;当缓存斗卸料门关闭时,除尘翻板门同时打开,翻板门上堆积的脉冲反吹下来的水泥落在缓存斗卸料门上。随即下一盘骨料中的黄砂与之结合,恶化料门积料情况,见图2,图4。

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图4

二、设计改进

(1)机械结构

原缓存斗卸料门全开角度为52°,存在一定的积料死区。但由于缓存结构所限,要求卸料门不仅要完成卸料,还需要对物料有一定的导向作用,即尽可能将料流导向主机中心;同时料门关闭时,要求气缸输出力矩最大;并结合气缸行程,最终确定改进后的料门全开角度为60°,增大角度后积料死区进一步减小,但并未完全消除。

为完全消除积料死区,需改变料门旋转轴与门体之间的相对位置,即由正后方移至左下方,见图5。

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图5

由图5可以看出旋转轴位置改至B点后,料流全部从门板上冲刷而过,几乎无积料死区。

(2)检测元件

磁性开关检测范围过小,为了防止信号不稳定时经常调整其位置,更换为检测范围更大的接近开关,旨在提高检测元件的稳定性,而一旦出现信号消失现象,要从根本原因查起。

(3)控制系统

除尘控制方案调整,使缓存斗卸料门关闭之后,延时一段时间,除尘翻板门打开,反吹下来的水泥会落在下一盘骨料上,而不是直接落在门板上,避免积料情况恶化。

(4)增加断气自锁功能

引入空压诱导止回阀,一旦系统意外断气,该阀可充当单向阀,使料门能够自保持60秒以上而不被物料冲开,操作人员能够有足够时间将主机内物料排空,避免事故发生。

(5)增加积料自清理功能

采用聚氨酯材质衬板代替钢结构衬板,减少衬板对物料的亲和性,防止粘料。同时设计机械限位结构,使衬板在开门过程中有敲击动作,关门过程中有一定弯折动作,防止物料长期板结在衬板上,影响料门关到位,实现自清理,见图6。

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图6

三、改进效果

经过以上多个方向的改进,在不增加成本的情况下,显著减少了中途缸卸料门积料量,有效降低了中途缸关到位信号失码概率,同时延长清理周期,系统可靠性稳定提升。目前已投入市场的新结构,搅拌站生产方量均过万方,无关到位信号失码反馈。

四、总结

关到位信号失码现象是搅拌站前期运行过程中不易发现的质量问题,通过对其深入研究,找到根本原因,从设计上多方向改进,取得了预期效果,同时形成相关的设计规范性文件、控制文件、以及指导文件,为后续设计、加工、安装调试提供指导和借鉴。只有立足于本研究领域,对质量问题进行深入研究,才能不断提高产品质量和可靠性。