广西钢铁集团有限公司棒线厂 广西防城港 538000
摘 要:介绍无孔型轧制在棒材粗轧的成功应用,在工艺制度执行过程对脱方现象的研究改进,同时对轧制规程及导卫的控制能有效避免轧件的脱方,结合无孔型轧制的优势对轧辊制度进一步优化。缩小轧机上两支轧辊的差异化磨损,改进轧辊的冷却制度。
关键词:无孔型轧制;粗轧;导卫;轧辊制度;轧制规程
Talking about the high-efficiency application of holeless rolling and rolls
Ronan
Abstract: Introduce the successful application of non-pass rolling in rough bar rolling, the research and improvement of the phenomenon of out-of-squares in the process of the implementation of the process system, and the control of rolling procedures and guides can effectively avoid the out-of-squares of the rolling. The advantages of pass-free rolling further optimize the roll system. Reduce the differential wear of the two rolls on the rolling mill and improve the cooling system of the rolls.
Keywords: non-pass rolling; rough rolling; guide and guard; roll schedule; rolling schedule
1 前言
无孔型轧制是通过50多年来国内外大小钢企的不断探索研究与实践下,工艺技术逐渐趋于成熟并成功应用于实际的生产之中。传统的粗轧机组孔型设计布置为箱型—方形—(箱型)椭圆—(方形)圆—椭圆—圆,依次对应的轧机布置形式为平立交替,在需要换孔或换辊时耗时较长、备辊工作强度大。而采用无孔型轧制工艺生产则更为简便快捷,在提高轧机有效作业率,降低辊耗及劳动强度具有明显的优势。
2 产线设备布局和工艺特点
广西钢铁棒线厂普棒生产线由粗轧、中轧及精轧各6架短应力线轧机组成,采用两切分工艺,预留四切分、三切分工艺,生产普通热轧钢筋、英标钢筋、预应力混凝土用钢筋等。主要规格为Φ12mm~Φ40mm热轧带肋抗震钢筋,机时产能:200吨/小时/线,年产100万吨/线。原料为由炼钢车间方坯连铸机提供的合格连铸坯热坯或冷坯。热坯经热送直轧辊道由炼钢车间送入到本车间,冷坯由电平车从炼钢车间运入到本车间。所用原料为连铸方坯,质量符合YB/T2011-2014标准。坯料规格:165×165×9000mm(直轧),165×165×12000mm(加热轧制),连铸坯单重≤2580kg。
3 问题背景
产线建成投产之初,在轧制不同规格的热轧带肋抗震钢筋时,粗轧的轧制规程需随之变更,导卫开口度和平辊辊缝的调整变得更加频繁,难以控制轧件脱方现象的出现,同时也对料型的过程控制提出了更高的要求,严重制约了生产作业率的提高。平辊经过定量轧制后,需要更换孔型位置,对即将使用的孔型位置进行打磨,换孔和打磨孔型时间长,加之打磨产生的粉尘不利于绿色健康理念。在换孔后发现,上下辊面出现不同程度的辊面磨损、裂纹和剥落,由此会导致轧辊表面形状的发生变化,变更了两工作辊之间的辊缝,直接影响轧辊的使用寿命。
4 研讨方向
为避免轧件在轧制过程终出现脱方,规避轧制不同规格使用不同的轧制规程,形成统一的粗轧轧制规程及导卫配置,降低过程控制的难度和事故风险;降低无孔型轧机的换孔换辊次数和时间,执行挪孔轧制制度,改进轧辊的冷却制度,在提高轧机作业率的同时,也能提升轧辊的辊面质量和使用寿命。
4.1 无孔型粗轧的应用
利用上界理论的分析方法,使用 WusatoGsHi 的计算公式(1),假设轧件开始是一个矩形断面,来设计一个计算机程序。输入宽展因素即轧件进口断面的高度 H0, 宽度B0,轧辊辊缝 H1(即轧件出口高度),轧辊直径 D,轧辊转数以及摩擦剪切系数。程序的输出结果包括宽展的平均值,整个侧面的鼓形宽度W0,鼓形侧面的底部宽度 Wt,压下率,宽展百分率。
β=1+α[2Ld/(H0+2B0)][( H0-H)/ H0] (1)
式中:β———宽展系数;
L
d———名义接触弧长度;
H0———入口轧件高度;
H———出口轧件高度;
B0———入口轧件宽度;
D———轧辊直径;
α———轧制方法系数;
经过工业试验验证计算结果,粗轧1#-5#按照以下轧制规程执行:
机组 | 机架号 | 孔型形状 | 料高(mm) | 料宽(mm) | 辊缝值(mm) |
粗轧 | 1H | 平辊 | 116 | 184 | 116.0 |
2V | 平辊 | 127 | 133 | 127.0 | |
3H | 平辊 | 82 | 147 | 82.0 | |
4V | 平辊 | 97 | 98 | 97.0 | |
5H | 平辊 | 56 | 120 | 56.0 |
将平式轧机进口导卫的开口度调整为比来料尺寸大10mm,立式轧机进口导卫的开口度比来料尺寸大2mm-3mm,经过以上的制度改进,有效抑制了轧件的脱方现象。
4.2 无孔型挪孔轧制的探索
产线1#-8#机架间采用独立旋转底座导卫及无孔型轧制技术,在轧辊有效的轧制长度内采用挪孔进行轧制,减少热疲劳引起轧辊的失效。
挪孔轧制规则:轧制400±100支,孔型移动行程为三分之一的孔,从上至下又向上为一个周期即记录一次。挪孔方向;立辊备注上、下平辊左、右。初期设计的轧辊冷却水管,上辊的冷却水管较下辊的要大,致使两支轧辊呈现出差异化的辊面磨损。轧辊轴向磨损趋向相同,在相比之下,下辊径向磨损深度较上辊更大:两辊在轴向的表层磨损弧线趋向一致,下辊最深径向磨损深度为5.5mm,而上辊最深径向磨损深度为3.5;轧辊在边孔处轧制的磨损程度较轧辊中部处轧制的磨损程度小;经完成预计轧制量后下线车削至辊面无缺陷,下辊车削深度较上辊多9mm。
通过挪孔轧制实现了:
1)轧制量的提高,切削量相比之下有所降低(数据比对:正常的孔型到量换孔、辊轧制,粗轧孔型3-4万吨/孔,此5#轧机轧辊可排布5个孔,累计轧制量15-20万吨,轧辊下线需车削15-20mm);
2)下辊冷却水管冷却强度不足:通过增大冷却水管的喷淋面积,疏通并及时检查冷却水管的畅通性;
3)完善挪孔规则,避免出现轧辊两侧轧制量较低,形成轧辊轴向断面磨损不均匀:基于当前轧制量400支正负100支挪孔频率的基础上,增添:
a) 两轧辊端部0mm—200mm间隔一个挪孔周期进行连续循环2次,即:边孔轧制一次满足基础挪孔规则的轧制量后,向传动端或操作端移动35mm,经移动至第3次满足挪孔轧制规则后,重新将孔型轧制中心线挪至边孔开始轧制;
b) 在以上规则完成后,进行逐个孔型正常挪孔,直至完成预设定的轧辊轧制量。
c)水源水质的提升,有利于冷却水管的优化使用,提高轧辊冷却效果;
d)严格执行挪孔规则,做好挪孔过程管控:各班次作挪孔记录填写,管理人员将此列入日常管理监督项。
5 结语
通过改进轧制制度,优化导卫配置,创新使用挪孔轧制,轧辊轧制量的提升,在提高轧机有效作业率的同时也降低了能源损耗,在不同规格上轧制产品质量均达到国标要求。对后续各规格轧制的提速奠定了基础,取得显著的社会和经济效益。
参考文献
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