浅谈生产线电气相关的改进与创新

(整期优先)网络出版时间:2022-04-22
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浅谈生产线电气相关的改进与创新

刘潮

江阴兴澄特种钢铁有限公司 江苏江阴 214400

摘要:创新是一个企业的生命力的体现,创新性企业的竞争力较强,通过不断的创新完善自己内部管理运行机制,提高自己产品的质量,激活员工的创造思维,提高效益。创新一直是本轧钢厂主抓的重点内容,作为一名电气专业的工程师,时刻以创新思维为主导,解决了现场常发性故障。本文主要讲述了生产线电气相关的改进与创新,同时也分享了本人在此过程中的一些想法与经验,请同行多多指导与交流。

关键词:电气改进、电气创新

1前言

创新不分大小,一个小小的毫不起眼的创新可能是最实用的,本轧钢厂一直号召大家用发现的眼光去看生产线每一个工作环节,要去怀疑其合理性,然后思考自己的方案,不断的去完善去合理化,然后提交进行技术层面的谈论,通过这个过程,大家都学习到了很多的创新思维,看待问题的眼光也有所改变,往往每一个的观点得到统一后,创新项目就成熟了,作为一名电气专业的工程师,有着丰富的电气现场技改经验,汇总了大家的奇思妙想后,发现了其中有很多生产线可以改进的地方,所以联系其他几大专业一起完成了合理化论证,实施了创新项目。

2创新项目介绍

(1)定尺预知长度系统

操作工反应由于钢坯来料(二炼的连铸钢坯,长度与物料流转卡上长度有较大的偏差)的不同轧制出来的长度也不同,有时候在锯切时,发现锯完定尺后,剩下的钢坯长度较长,需要多锯好几刀才能把其处理进切头桶,这个过程费时较多,此时肯定是在生产小圆系列,钢坯长度较长,所以锯切操作工无法对其进行预估,来料的不同导致了长度偏差较大,为了使得操作工能够有一个预估数据,现在在成排缓冲区域安装激光测长器、热金属检测仪,在程序中编写定尺预知长度程序,具体程序思路如下:当钢坯进入到成排缓冲区域,钢坯头部接触到热金属检测仪,信号反馈上升沿,此时激光测长器对着钢坯头部进行测长,数据标记为α,当钢坯尾部离开热金属检测仪,信号反馈下降沿,此时激光测长器对着钢坯头部进行测长,数据标记为β,此时可以得到钢坯的长度数据为:γ=α−β,数据通过WINCC人机交互系统显示在画面上,操作工可以知道此时钢坯长度是多少,可以根据长度对定尺进行调整,根据长度让轧机对钢坯尺寸进行符合合同要求扩大控制,通过这个系统后,操作人员能够淡定的调整定尺,提高了钢坯的成材率。

(2)编码器网络优化,减少网络故障点

液压剪的剪头是通过检测信号+编码器的形式进行钢坯进入长度控制的,但是在使用过程中发现,编码器使用的是DP网络挂在操作室操作台从站与主PLC进行通讯的,由于现场环境较为恶劣,红钢的烘烤、液压剪冷却水汽等,对PLC硬件进行诊断,发现有时候该站点有丢失反馈的现象,使用DP网络信号检测仪器也没有发现具体问题,一旦编码器的DP通讯线路发生短路,直接影响到上一级的通讯,造成整条网络的瘫痪,而且网络故障排除较为困难,需要找出问题才能排除,无法使用临时手段进行弥补,此时只能停机,一旦辊道上还有钢坯,只能进行回炉或者上事故冷床。为了降低网络的事故率,现在不再使用带DP接口的编码器,而是使用SSI接口的编码器,直接从PLC放一路线至现场,把编码器接入到高速计数器模块上,通过对反馈的脉冲数的处理,转化成距离,调用定位APC块,完成液压剪钢坯进入长度控制程序,改进后PLC硬件诊断中再也没有出现站丢失现象,确保了操作室一条网络的稳定性。

(3)在线翻转机构信号双保险

在线翻转机构主要把钢坯进行翻转,操作人员发现,在翻转时,有时候翻转启动信号常亮,钢坯停止后立刻进行了翻转,但是现场实际情况是钢坯没有开到位置,钢坯只能碰到翻转装置的两个爪子,导致翻转时钢坯发生侧翻,造成了钢坯从辊道上掉落,砸坏了辊道电机。查看程序逻辑:发现钢坯达到停止位置后,翻钢机在原始位置时,就可以进行翻转操作,停止位置此时发生了故障,常有信号了,所以翻钢机直接进行了翻转。现场检查停止位信号,发现停止位光栅镜面由于灰尘原因造成了信号常有,为此进行了以下改进:在停止的基础上,再增加一个停止位,只有当两个停止位置都有信号时才能进行翻转,其次不再使用漫反射光栅,使用带反光板光栅,提高信号的稳定性,使用后信号较为稳定,再也没有发生过过早翻转问题。

(4)液压剪剪切位信号创新

液压剪剪切位信号较为重要,原因在于以下几点:(1)剪切打开位信号参与了辊道运行的连锁,当剪切打开位置没有信号时,辊道将不转。这样可以防止辊道撞击到剪刃。(2)剪切关闭位信号参与了剪刃的返回。但是在使用过程中,剪刃打开和关闭位置都是通过光栅+反光板检测的,反光板支架焊接在剪刃座上,通过剪刃座的上升下降,完成上升到位、下降到位的检测,但是在剪切过程中,支架的晃动较大,经常发生支架脱焊掉落,掉落后操作工只能手动进行操作,严重影响到了生产线的生产节奏,为此制定了以下改进:使用拉绳编码器检测方式,在剪刃座上使用攻丝,固定一颗螺丝,拉绳编码器拉绳固定在上面,编码器安装在液压剪侧面,测试拉绳编码器数据,设置打开位数据和关闭位数据,通过数据的对比,反馈处一个打开位信号和关闭位信号。由于拉绳的固定螺丝是拧入到剪刃座上的,并且螺丝的重量不大,所以牢固度较高,不容易发生掉落,使用后液压剪的检测信号再也没有发生故障,提高了液压剪检测的稳定性。

3本人的一些心得与感想

创新项目的成败不在于一个人的技术水平,因为很多项目都需要很多专业一起合作完成,特别是现场操作的合理性,当一个创新项目通过了设备方的各项技术认证,已经准备实施了,这时候发现操作方根本没有人去进行相关操作,没有人会去进行跟踪与处理,这样只会增加本专业人员的工作负担,在设计时,首先考虑的是操作人员,成功的创新项目不是去给他增加操作负担,而是解放他的双手,让他能够更加关注现场,更加专注于应急操作,而不是让其手忙脚乱的同时还需要去现场进行应急操作。其次要去现场进行实地考察,至少要对现场进行较长时间的跟踪,发现现场所有存在的问题,而不是盲目的进行设备选址,设备进入了,但是影响到操作人员在现场的某些操作,使得无法进行有效的操作了,总不能把设备又拆除吧,所以在设计方案时,要对现场考察清楚,在这个区域会有怎么样的应急操作,设备安装后会对他们的操作产生怎么样的影响。成功的创新项目一定是有效益的,不能忙活了半天竟然没有一点收益吧,只是单纯的处理一个小的故障,这不叫创新,这叫设备缺陷整改,所以上升到创新立项,效益也是我们需要考虑的。


4结束语

在对生产线进行电气创新立项实施的过程中,让本人学习到了很多的知识,特别是考虑问题,不再像之前一样简单单纯,而是考虑到更多的方面,创新不能单独从某个专业出发,但是能提供本专业的方案,通过各专业的探讨,形成最终成熟的方案。在分厂创新的号召下,大家都积极参与其中,为分厂创造更好的效益出力。

5参考文献

(1)李应强.冶金生产工艺及设备[M].北京:冶金工业出版社,1999.

(2)罗仕鉴,朱上上,孙守迁,《人机界面设计》,机械工业出版社,2002.

(3)农智峰,关于电气自动化控制设备的可靠性的若干探讨[1].科技与企业,2014.