锅炉低氮燃烧器改造后存在的问题与策略

(整期优先)网络出版时间:2022-05-06
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锅炉低氮燃烧器改造后存在的问题与策略

安伟鹏

大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂 河北省张家口市 075000

摘要:本文对治理NOx情况实行分析,对锅炉低氮燃烧器完成改造的相关问题加以研究,比如:炉效降低问题、锅炉对煤种类适应降低问题、过热器降温水量过多问题等。最后,采取了相关锅炉低氮燃烧器改造后问题的处理措施,以便及时解决锅炉低氮燃烧器改造后的问题。

关键词:锅炉;低氮燃烧器;改造问题;策略


当前,我国生态环境污染问题严峻,直接关系到人们的正常生活、生活质量,因而需认真做好电力企业节能减排方面工作。同时,煤炭发电企业应该遵循国家污染物排放相关标准,对锅炉低氮燃烧器进行改造,合理使用低氮燃烧技术处理,旨在使得NOx排放量得到控制,促使锅炉运行更加稳定、可靠。

一、治理NOx情况分析

国内、外相关NOx方面的研究较多,燃煤发电NOx处理阶段有燃烧前处理阶段、燃烧中处理阶段、燃烧后处理阶段。其中,燃烧前脱氮为燃料——低氮燃料转化的过程,这个环节操作困难且需投入大量的资金支持,所以应加深研究、分析[1];燃烧中脱氮多会使用阻燃法,对燃烧过程中燃烧形成的NOx排放出来,然后形成NOx还原;燃烧后脱氮,指的是将燃料燃烧后释放出的气体作以脱销处理。当前,煤炭发电企业多会通过燃烧中脱氮、燃烧后烟气脱销的方式,降低NOx排放量、实行燃煤锅炉完善及改造处理。

二、锅炉低氮燃烧器完成改造的相关问题研究

(一)过热器降温水量多问题

锅炉改造时会应用空气分级低氮燃烧技术处理,蒸汽参数、设计参数有一定出入,这时容易引发锅炉过热器减温水量增加的现象,和煤粉燃烧时间长、使用燃尽风有关,因此易促使炉膛出口烟气的温度增加、炉膛温度及炉膛水冷壁辐射吸热量下降,逐渐形成对流导致受热面吸热量增加、过热器降温水量增加的情况。

(二)炉效低问题

完成锅炉低氮燃烧器改造后NOx产生量减少,采用相同煤种的时候会生成大量的飞灰污染物质,究其原因和低氮燃烧技术的应用为低温燃烧、低氧燃烧有关,主燃区温度降低、煤粉着火则会受到控制、延迟,这时着火区含氧量降低、燃烧时间加长,故而飞灰、炉渣可燃物增加[2]。除此之外,锅炉改造使燃烧器一次风喷口、二次风喷口面积产生一定的改变,一次风、二次风混合延迟,所以对煤粉气流着火、燃烧情况构成直接影响。

(三)锅炉对煤种类适应性降低问题

改造后的低氮燃烧器调整燃烧,利于和NOx排放量、锅炉经济性匹配,然而若是更换锅炉煤种易于致使锅炉经济指标、环保指标的关系失衡,使用高热值煤种、高挥发煤种,NOx排放量加大、控制效果较佳;采用的为煤种质量不达标/含水量过多,则会使得NOx排放量减少,不利于有效控制。

(四)锅炉内燃烧环境变化问题

炉膛内温度下降的原因,与低温燃烧、低氧燃烧存在紧密关联性,低温缺氧条件下煤粉着火时间延迟,成为灰烬后能力减退,这时锅炉内燃烧环境、改造前比较有较大区别。锅炉改造前使用的为配煤法和配风法,不建议在改造后使用,主要原因为如果在改造后使用会对锅炉的相关指标构成不利影响,且易于致使锅炉低负荷稳燃能力下降[3]

三、锅炉低氮燃烧器改造后问题的处理措施刍议

(一)进行改造前评估工作

锅炉不通过排放指标中,NOx排放浓度、煤类型,以及锅炉型号、燃烧器型号等的联系紧密,燃煤电厂为维护自身经济效益,锅炉应用的煤种质量、设计煤种质量有一定差异性,因而要求在选用低氮燃煤技术改造前,考虑到锅炉使用煤种情况。除此之外,锅炉设计改造后煤炭类型不佳,容易造成NOx排放量控制不良的现象,这就要求对锅炉作以全面了解、编制相应的改造方案,考虑到锅炉经济性、环保性,从而避免引发新的风问题造成不良影响[4]

(二)合理应用燃烧的方法

锅炉低氮燃烧器完成改造后确定型号,于各种锅炉条件下燃烧煤种不同、产生NOx量有所差异,提示锅炉运行方式可发挥重要作用,便于为降低NOx排放量提供支持。

(三)科学调整燃烧方式

低氮燃烧技术完成改造后,锅炉NOx排放量与应用煤种、锅炉工作方式联系密切,在应用煤种、锅炉负荷发生变化条件下,锅炉运行氧量、配风方式、磨煤机运行组合法等均需作以优化和调整。一般情况下,需要一段时间确定最适合的燃烧方案、不断完善燃烧的方式,以此满足经济性及环保性的相关要求。排放气体浓度满足环保标准的同时,应确保燃烧的稳定性、使用经济性煤种,于炉内进行分层燃烧,从而提高锅炉稳定性、减少NOx产生量。通过实行低氮技术改造工作,锅炉内燃料燃烧时间增加,故而建议对热工控制系统、控制曲线作以相应调整,结合锅炉工作期间问题完善控制曲线、控制系统,从而不断加强锅炉负荷过程中相应方面能力。

(四)完善锅炉运行氧量

对空气系数、空气氧量加以控制的过程,可促使煤粉缺氧条件下燃烧,对NOx生成进行控制,在缺氧条件下锅炉飞灰可燃物的量会增长,会对锅炉运行效率造成严重威胁。针对于此,需保持低氮情况下使飞灰可燃物减少、确保锅炉的整体运行效率,通过燃烧调整试验确定运行氧量,于NOx排放浓度规定范围使得排烟损失、气体、固体未燃损情况得到有效控制。在低氮燃烧器实行改造前风量、氧量均较大,可为主再热气温控制工作打下基础,低氮燃烧器可在分级燃烧之上构建,氧量、主再热气温不是呈正比例,风量适合趋势下风量增加,主燃区富氧状态下燃烧NOx的浓度提升,而这也是造成燃尽区热负荷中心构建受到直接影响的基本原因,此时主再热气温设计值过低

[5]。经燃烧调整试验结果可见,机组负荷处于280MW~300MW控制氧量约为2%,负荷250MW~270MW控制氧量在3%左右,负荷180MW~200MW控制氧量约为4%,负荷160MW~180MW控制氧量在5%左右,有助于使得NOx排放浓度、飞灰可燃物,以及主再热气温等保持稳定。

(五)一次风、二次风配比调节方法

一次风、二次风调节,对于减少飞灰可燃物和NOx生成,以及提高主再热气温、燃烧稳定性,均有积极的影响。一次风管保持通畅条件下,严格控制风速、确保二次风速,利于加大空气、煤粉扰动,促使煤粉可燃物质、空气直接接触,燃烧更加完全[6]。在负荷条件下一次风压箱的压力在2600Pa左右,处于高负荷条件一次风箱压力在2800Pa左右,不但能有效延长煤粉烛燃烧区停留的时间,而且封管加装风速测量装置可将一次风速控制在每秒20m。

结语:为使得NOx排放量得到控制、减轻发电厂环保方面的负担,需对燃煤设备加以深入研究,实行锅炉低氮燃烧器改造,如:改造前评估、调整燃烧方式、完善锅炉运行氧量等,进而有效维护发电企业的效益、促进其良好的发展。

参考文献:

[1]胡胜林,李源,毛睿,等.低氮改造后再热汽温偏低的燃烧调整研究[J].发电技术,2019,40(5):6.

[2]王云鹏,段小云.330MW热电联产机组锅炉低氮燃烧器改造和燃烧调整[J].华电技术,2020,42(6):8.

[3]杨轶.锅炉低氮燃烧器改造后受热面超温原因分析及预防控制[J].通讯世界,2019,26(3):2.

[4]席云铭,韩彩凤,肖琨.600MW亚临界煤粉锅炉低氮燃烧器改造方案研究[J].锅炉技术,2019,050(004):66-69.

[5]白发强.75t/h中压燃气锅炉低氮燃烧器改造效果分析[J].中国化工贸易,2019,011(022):126.

[6]杨海勇,熊显巍,冉桂林.中间仓储式热风送粉贫煤锅炉低氮燃烧器改造[J].华电技术,2019,41(9):4.