66kV高压线路供电防风策略研究

(整期优先)网络出版时间:2022-05-17
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66kV高压线路供电防风策略研究

明语辰

国网黑龙江省电力有限公司望奎县供电分公司 黑龙江省 绥化市 152000



摘要:近年来大风天气常有,对线路安全运行造成严重影响,大风天气对线路造成的风偏闪络事故时有发生,常常会造成线路跳闸,一旦发生风偏闪络事故,及其容易造成线路停运,对电网的安全稳定运行造成极大影响。本文探讨66kV高压线路供电防风策略。

关键字:66kV;高压线路;防风;策略

高压线路风偏是指导线在风力的作用下发生偏离,导致其对杆塔绝缘距离不够,发生闪络放电的现象。输电线路的风偏放电一直是影响线路安全稳定运行的主要问题之一,特别是对于主干输电线路,由于其具有闪络后重合闸不易成功的特点,一旦发生风偏闪络事故,将造成大面积停电,严重影响电力系统供电的可靠性.

1、输电线路风偏发生的原因

针对近年来发生的风偏跳闸事故,国内外相关领域的专家进行了研究与分析,认为线路风偏闪络主要是由外因和内因两方面因素造成的。外因是自然界发生的强风和暴雨天气,造成输电线路空气间隙减小,当间隙的电气强度不能承受系统运行电压时就会发生击穿放电;内因是线路设计时,对恶劣气象条件的估计不足,线路风偏角安全裕度偏小,导致输电线路抵御强风的能力不强。

2输电线路风害的类型

2.1风偏跳闸

风偏跳闸是输电线路最常见的风害类型,主要是指导线在风的作用下发生偏摆后由于电气间隙距离不足导致放电跳闸。风偏跳闸一般多在工作电压下发生,重合成功率低,严重影响供电可靠性。从故障原因来看,风偏跳闸主要类型有:导线对杆塔构件放电、导地线线间放电和导线对周围物体放电三种类型。

2.1.1导线对杆塔构件放电

2.1.1.1直线导线对杆塔构件放电

如:某66kV输电线路13#杆型为7725型杆塔,该杆塔悬挂点高度基本与导线最低点相持平(俗称吊档),两侧导线档距大,且处于风口地带,该杆塔所承载导线的垂直荷载极小,基本不承重,导线在受风力作用情况下向一个方向偏斜,导致悬垂线夹对塔体放电,造成跳闸。

2.1.1.2耐张塔跳线对杆塔构件放电。如:某66kV线路61#塔跳线串绝缘子绝缘配置为单串FXBW4-110/100型绝缘子,绝缘子结构高度1340mm,绝缘子串总长1530mm,跳线串重量33kg,吊点至塔体距离2300mm)。根据现场故障放电点情况:61#转角塔上C相引流跳线角钢处和跳线串横担下方塔材处有明显放电痕迹,经设计计算论证,风速30m/s时,跳线角钢距跳线横担下侧最近距离为1.05m,不会放电,当跳线串所受水平方向瞬时风速为55.14m/s或微气象条件时,大风方向为由下至上,瞬时风速为41.896m/s时,方可造成放电。

2.1.2导线对拉线放电。目前我所在供电地区尚无发生,但作为防风偏治理工作及预防工作仍需排查,故在此不多做叙述及举例。

2.1.3导线对周围物体放电。早期线路杆塔设计较低,线路对地距离普遍较小,导线和树木、导线和建筑物、导线和边坡安全距离不足等矛盾难以解决,特别是电力法规定的电力线路通道规定在大档距情况下均难以达到风偏要求,导致导线风偏对树、建筑物、边坡放电事件均有发生。

2.1.4导地线间放电。导地线间放电多发生在档距较大,微地形、微气象区。

2.2绝缘子金具损坏

绝缘子金具在微风振动和大风作用下会发生金具磨损和断裂、绝缘子掉(断)串、绝缘子伞裙破损等故障。

2.2.1金具磨损和断裂。金具在长时间承受不规则的风力交变荷载作用,造成金具疲劳损伤,会导致金具磨损、断裂。

2.2.2合成绝缘子断裂损坏。

2.2.3导地线断股和断线。导地线断股或断线是风害事故的一种表现。断股是指导地线局部绞合的单元结构发生破坏,在没有发生故障时仍然处于正常运行状态。断线则是导地线完全破坏。,严重影响电网安全运行。

2.3大风造成断线故障

66kV某线64#正侧20米处左相右线导线压接管抽脱,导线悬空对边坡放电,现场检查后发现压接管钢芯为压接,仅压接铝股。

2.4大风引起的杆塔倒塔故障

倒塔是风害事故造成的最严重后果,且短时间内无法恢复供电,倒塔后直接影响地区电网安全运行,涉及停电范围大,影响大。综其原因分析多为该类塔型超标准使用,及局部地区超设计风速现象存在造成此类事件发生。

366kV高压线路供电防风策略

3.1 66KV高压线路供电防风需要增强在线监测策略

在现实的高压线路供电过程中,所出现的一些线路故障,多为很多综合因素构成,由很小的量变逐渐引发高压供电线路的质变。在现实的工作过程中笔者发现,的自然环境和气象特点对高压线路供电系统起到较大破坏作用。为了防止自然环境和气象原因给高压线路供电带来的损害,则需要现实的供电系统加强对本地区所管辖范围内的在线监测。现实的工作过程中,需要监测高压线路供电所在地区的风速、湿度、温度等等,来给予这些数据的监测来预测现实高压线路供电过程中的线路的覆冰、导线温度、风偏的主要参数,来做好预防工作,防止因这些因素的破坏给现实的高压线路供电所带来的破坏作用。

输电线路在线监测系统可以说是当今时代高压输电线路在智能化力向上发展的一个缩影,该系统包括了7个子系统,能够对高压输变电线路的各种状态进行监测,以保证电网的正常供电。

3.2 66KV高压线路供电防风需要加强电力系统的内部建设,加强自身管理

为了更好的保障高压线路供电的有序运转,保障电网的畅通运行,防止因风灾等自然现象给现实的电网和高压输电线路造成的破坏,减少因供电线路破坏而给带来的经济损失。为更好的加强高压线路供电防风需要加强电力系统的内部建设,加强自身管理,在现实的工作过程中,需要对高压供电线路沿线及所经过的地区进行有针对性的整治工作对线路进行全而登塔检查,发现隐患及时消除,及时修剪交叉跨越及风偏距离小足的树术。在现实的工作过程中还需要组织专门人员,开展检查工作,保证所布置的任务及时实施。

3.3 66KV高压线路供电防风需要太高绝缘配置水平

为了更好的保障高压供电线路的有效运转,近些年来做了很多现实工作,如在一些线路加强了重点线路的防风偏治理,安装了相间间隔棒、双摆防舞器;线路鸟害区中相全部安装了鸟刺并且,对大档距、大高差区域双绝缘子串进行了调平衡以及单串改双串,更换部分线路线空中草原区段球头挂环。这些工作的开展使得的高压供电线路工作在防风和安全等方面提高一个水平,使本地区电网的畅通运转得以保障。

466kV高压线路风偏事故简介

2019年3月19日,66kV某线跳闸,经班组现场人员核实,跳闸原因为:由于大风天气导致66kV某线176号至177号之间导线与导线旁建筑物距离不足所引起。66kV某线投运于2003年5月8日,线路全长66.43km。66kV某线176号至177号导线型号为LGJ-185/45,档距为621.3m。176号杆塔型号为:ZG1+1.5177号杆塔型号为:ZG1+1.5。下面对风偏跳闸原因进行分析。

线路所在地区常有大风,由于大风天气导致66kV某线176号至177号之间导线与导线旁建筑物距离不足所引起,如下示意图:

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经现场人员核实,66kV某线176号至177号之间有一栋民房,该房屋有墙体有明显的放电痕迹,根据现场发生瞬时大风与短时强降雨的气象状况,判定此次故障为导线对房屋放电。

经运维人员对现场数据的采集,利用防风偏校核软件进行校核,采用在三相导线之间加装复合绝缘子使导线相互受力的方法减小在大风天气下导线的摆动幅度,解决了66kV某线176号至177号之间导线在大风天气下由于与边上建筑物距离不足引起跳闸的问题。

如图:

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对于导线对建筑屋距离不足可能带来的风偏跳闸事故,采用在三相导线之间加装复合绝缘子的方法,使导线相互受力的方法减小在大风天气下导线的摆动幅度,这个方法是可行的,提高输电线路的抗风能力,提高电网的安全可靠性。

参考文献:

[1]胡毅.输电线路运行故障分析与防治[M].北京:中国电力出版社,2007,12(2):56-58.

[2]龙立宏,胡毅,李景禄,等.输电线路风偏放电的影响因素研究[J].高电压技术,2006,32(4):19-2