高纯氮气隔膜压缩机常见故障分析及处理

(整期优先)网络出版时间:2022-06-09
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高纯氮气隔膜压缩机常见故障分析及处理

张恒玮

福建福清核电有限公司 福建 福清 350318

摘要:本实用新型涉及一种用于生产高纯氮气的隔膜式压缩机,该压缩机的底板上装有一个设备壳体,该设备壳体中装有一个驱动马达安装室,该驱动马达安装腔室的左右两个腔壁上都有一个矩形孔,该矩形孔与该矩形孔相接触,该第一滑动件的顶部表面具有两个互相对称的限位块,该限位块分别位于该矩形孔的外侧和外侧,该第二滑动件上还紧固地焊接了一个连杆,该连杆在该设备壳体的外侧和该连杆上也装有一个油缸,该油缸的伸缩轴端部与该连杆紧密地焊接在一起。

关键词:隔膜压缩机;常见故障;处理

引言

由于余隙体积较小,对隔膜压缩机没有任何污染,因而具有良好的制冷性能。在低流量,高压,无油润滑条件下,不会对工艺气体造成污染。适合于易燃,易爆,有毒的环境,所以在低压增压系统中得到了广泛的使用。1G3V-300/4-15型隔膜压缩机在使用后,由于工作气缸无法正常工作,导致工作压力、流量无法满足生产的需要。经检验,发现有异物堵塞,气缸内止回阀有破损。

一、隔膜压缩机工作原理

1G3V-300/4—15隔膜压缩机是一种金属膜片式的压缩机,它在工作过程中通过油缸内的液体来带动膜片的移动。膜压缩机的工作过程本质上是由两个步骤组成,一个是用气边隔板压缩空气,另一个是用来压缩液压油。在活塞从上死点下落时,膜片也恢复到了平衡状态,膜腔的体积由膜片和缸盖构成,随着膜腔体积的增加,残余的气体在膨胀完毕后,膜腔从进气阀中被抽吸,活塞继续下降,到达下止点,膜腔的吸气过程也就结束了,然后,活塞再次向上,活塞用液压油将隔膜压紧,在隔膜气室的气压超过系统废气压力时,开始抽空,当隔膜与气缸内表面接触时,排出工艺结束,膜腔完成一次工作周期[1]

二、故障分析及改进

(一)气路故障

各单位的工作气缸不能正常工作,工作时的压力、流量都达不到要求,隔膜的使用寿命非常短暂。经过分析,发现在该装置投产初期,由于进风口未完成清理,造成了一些炉渣等杂物堵塞进排气阀门,造成阀门失效,造成汽缸不能正常工作。在进气道前端增设一道进气滤网,使工作气缸隔板的数目从原先的2块增至3块,使整个装置的氮气系统更加安全,同时也降低了维修工人的劳动强度。

1.1排气压力过低

在正常情况下,压缩机在起动后,可以迅速地达到指定的压力指标,但是如果压力指数没有上升,或者上升的速度变得缓慢,则说明压缩机没有工作。

故障原因:气缸内的油压不足,吸、排气阀不能正常工作或损坏,压力调节阀或补充油泵不能正常工作,隔膜破损或破损,吸入空气阻力太大。

排除办法:调节油缸油压,检查吸气阀和排气阀,检查调压阀和油泵,更换隔板,清洗进气过滤器,调节进气压力。

1.2排气压力过高

排气压力不能超过隔膜压缩机的额定压力,如果压力超出了标准,则会导致隔膜压缩机内部的空气质量下降。

排除办法:检查排气阀,严格控制吸入和使用的空气。

1.3排气温度过高

压缩机的排气温度也要保持在一个特定的温度区间,如果温度太高,则会影响阀门的使用寿命,从而导致压缩机的效率下降。

排除措施:严格规范吸、排气压力、降低吸风温度、确保冷却水系统正常工作、增加进水量、严格控制进水温度、定期清洗冷却管道。

(二)油路故障

2.1膜头油缸油压不稳

油缸的液压是液压控制系统中的一个关键参数,其压力的大小将会对隔膜的寿命产生很大的影响。

故障原因:压力调节阀不能正常工作,阀口损坏,弹簧失效,油缸内的油液中有气体,油泵不能工作,供油和压力都不符合标准,膜片进油和油压计的密封工作不到位,活塞环损坏,造成了开孔和径向间隙不符合要求,或者是每个环孔都没有开孔,从而引起了严重的漏油事故。

解决办法:维修受损的部件,清除机油中的过剩气体,维修机油泵,维修止回阀,检查活塞圈和气缸。

2.2补油泵工作不正常不供油

故障原因:由于活塞的弹性变形,活塞副中有污垢,泵中存在气体,进油阀堵塞,进油阀堵塞,进油过滤器堵塞,油罐润滑不充分,油面比进油孔低。

解决办法:拆卸、清洁柱塞组、替换不合格的部件、开启排气螺丝、排出气体、检查进油阀、替换破损的部件、清洁过滤器、加油到指定的位置[2]

2.3调压阀手动卸荷手柄经常漏油

压力调节器与气缸之间的连接棒常常断裂,导致燃油喷射。经分析认为,在每次起动之前,都要轻负荷起动,因此,调节阀的手动卸载手柄要切换到卸载状态,而卸料手柄和压力调节阀是0型圈密封,更换3-4次后,密封就会出现泄漏。隔膜压缩机的特性决定了工作缸内的油在工作时会产生脉动现象,每次运行时,油缸内的工作油会对压力调节阀产生脉冲冲击,而原压力调节阀是由中间接头与工作缸的油缸相连,但由于机组的振动比较大,所以很容易使长轴在接头处产生应力集中,引起疲劳断裂。将压力调节阀与压缩机缸体进行位移,拆下中间连杆,对压力调节阀进行了改装,取消了人工卸料手柄,直接堵塞,降低了漏点,在自动调节阀门的前方加装了一个球形阀门,在起动之前开启球阀,确保了机组的轻载,启动后,球阀关闭,工作缸内的油压由自动调节阀门进行控制,2台机组经试车,降低了6个漏点,取得了良好的效果。

(三)一般机械故障

3.1调压阀出现无规律的撞击声

故障原因:弹簧损坏或变形;阀杆与阀体、阀杆与把手发生摩擦干扰;阀口磨损或阀座与阀座对中不良;油腔内存在气体。

解决办法:更换弹簧;拆装检查修整;维修或替换损坏的部件;对中;打开压力调节阀或液压计的排气管螺丝。

3.2压缩机运转中有异常响声

在压缩机运行过程中,出现异常的声音主要有下列几种。

第一,由于曲柄连杆的工作不正常,造成了奇怪的声音。例如:大头瓦间隙大连杆大头瓦盖松动、活塞、十字销间隙大、松动、曲轴滚动轴承间隙大、破损等。第二,膜片内部的工作不正常,引起了不正常的声音。例如:气缸供油不足造成隔板对配油盘的排击,活塞环磨损破损,卡住气缸,并有外来物质进入。第三,由于阀门和压力调节阀门的不正常而引起的异声。例如:气门弹簧,阀片出现破损,压力调节阀出现咳嗽。第四,由于飞轮的安装不合理,造成了异常的声音。第五,因为电动机的工作不正常造成的声音。例如:电机各部分接触、碰撞、电机超负荷、电机滑轮松动等。第六,基座安装松散或管道振动引起的噪音。

按不同的条件,分别采用了不同的处理办法。第一,解决相关的故障,将曲轴连杆机构重新回到工作状态。第二,检查膜片头总成的状态,修复或替换出现故障的零件。第三,将气门内产生的冲击声音和油缸油压不稳定的原因综合考虑。第四,检查飞轮安装过程中有没有把皮带调整到合适的位置。第五,检查和排除电机。第六,将底座再拧紧,加固输气管线。

三、维护保养

由于氮气隔膜压缩机担负着阳极炉中压氮的供给,如果发生故障,将会对阳极炉的氮气需求量造成严重的影响,从而危及到透气砖的正常使用。如果油品中含有大量的乳化或机械杂质,则要及时更换,避免油液中的机械杂质会阻塞液压系统或导致补偿油泵、止回阀、曲柄的磨损[3]

结语

本实用新型用于高纯氮气生产的隔膜式压缩机,在需要调整驱动马达的位置时,起动油缸,使其工作,其伸缩轴延伸,带动基座向贮气室12的方向移动,当油缸的伸缩轴变短时,使基座向离开储气室的方向移动,这时,驱动马达的位置得到调整,并且在调整期间,第1滑块沿矩形孔滑动,第2滑块沿滑道滑动,确保基座在移动时不会发生位移,从而解决了普通的隔膜式压缩机在使用时,无法调整内部驱动马达的位置,从而方便使用者调整活塞的位置。

参考文献:

[1]杨部庆. 隔膜压缩机膜头常见故障原因分析及处理[J]. 炼油与化工,2019,30(3):25-26.

[2]刘汉新. 隔膜压缩机工作原理及常见故障分析处理[J]. 中国化工贸易,2013(8):129-129.

[3]孙会坤. 隔膜压缩机常见故障原因分析与处理[J]. 化工管理,2018(11):219-220.