浅谈通过机械技改实现轧钢生产线提产

(整期优先)网络出版时间:2022-06-14
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浅谈通过机械技改实现轧钢生产线提产

姚建荣

江阴兴澄特种钢铁有限公司, 江苏江阴 214400

摘要:随着国家对高能耗高浪费钢铁企业的治理,钢铁市场在良性竞争中不断散发着活力,随着国家基础性建设力度的加大,钢铁需求数量不断的增加。本轧钢厂一直以来以高品质占据着较多的市场份额,随着钢铁需求量的增加,本轧钢厂启动了生产线提产项目。本文主要讲述了通过机械技改项目实现轧钢生产线的提产,并分享了本人在生产线技改中的一些感想,请同行多多交流与指导。

关键词:机械技改、生产线提产

1前言

随着钢铁市场对钢铁需求量的增加,本轧钢厂对生产线进行了提产动员,号召大家集思广益,发现生产线生产效率瓶颈,提出自己的提产想法。由本人主导的机械专家组对现场设备进行了排查,并与生产班人员进行了有效的沟通,制定出了初步机械技改提产方案,从以下几个方面入手对设备进行机械改进从而达到生产线提产目的:(1)新增快速上冷床辊道。(2)1000T液压剪剪切定尺。(3)除磷机辊道改进。(4)新增液压剪测量辊。通过机械设备相关改进,后期的跟踪,确保了技改后机械设备的稳定性,提高了生产线的生产效率,确保了生产线的提产,提产效果较为显著。

2新增快速上冷床辊道提高大圆系列钢坯生产效率

由于需要对钢坯端部进行打标,所以钢坯先运送到打标冷床上进行打标后,然后通过中央辊道运输,通过上料装置动作,把钢坯按照下线场地进行1至4号冷床的选择性下线。但是随着大圆规格系列的生产,中央辊道的V型辊开度较小,大圆通过时,压痕、表面擦伤较多,下线后需要进行人工修磨,使得合同无法在周期内进行交付,为了提高大圆的表面质量,同时提高大圆系列的合同交付率,制定方案使用行车吊着夹具对大圆进行下线,行车人员需要与操作人员进行配合,使用对讲机,在冷床不动作时使用夹具夹住钢坯吊运至下线冷床上,此过程严重影响了生产线的生产效率,同时由于大圆温度降低后硬度很大,为了配合吊运,配合锯切,只能对生产速度进行严格控制,无法提高轧制速度,有些生产班甚至12分钟才能生产一根钢坯。经过对现场的考察,发现不一定要通过中央辊道进行上冷床,可以在打标冷床入口处延伸一段辊道直接通向冷床,这样可以节约不少时间,而且辊道可以使用大V型辊,不会造成对钢坯表面压痕,现在打标冷床入口辊道延伸处进行土建,新增一段辊道,直接通向二号冷床与四号冷床,此辊道使用的是大V型辊,侧板间距满足现在的大圆生产,不再需要钢坯从打标冷床上进行转运,直接通过该辊道运输钢坯至冷床上,这样布局后,钢坯不再需要行车进行夹具吊运,同时可以少走打标冷床、半个2号冷床或者4号冷床,实现了钢坯的快速下线。现在生产大规格圆钢,生产速度是原来的一半,只需要6分钟不到就能够生产一根,大幅度提高了生产线生产效率。

3新增1000T液压剪剪切定尺提高方钢生产效率

原500T液压剪由于剪切力较小满足不了大规格方钢的剪切,使得大规格方钢只能使用锯切,锯切速度较慢,并且锯片消耗较大,锯切一定吨位后需要对锯片进行更换,更换时间为15分钟左右,需要停机进行锯片的更换,造成了对生产线生产效率的限制。为了能够满足对大规格方钢的剪切,现在拆除原有的500T液压剪,新建1000T液压剪,重新配置液压剪液压站,重新配置液压管路,重新设计液压剪溜槽,此项目改进后,使用1000T液压剪可以实现230方以上规格的剪切,配合定尺机直接可以实现成品钢坯的生产,提高了生产线生产方钢的机时产量,同时也减少了锯片备件的消耗。

4除磷机辊道改进防止除磷辊道卡钢减少钢坯回炉率

原除磷机辊道功率较小,使用的是8KW电机,随着轧制规格的加大,6台8KW电机已经无法带动,随着高压水的开启,对钢坯表面有着较大的冲击,经常会造成钢坯在除磷机处卡钢,卡钢后经过了高压水的冲击,钢坯表面温度骤减,硬度增加,已经无法进行初轧机轧制,只能回炉重新加热至轧制温度后进行轧制,此过程影响的时间较长,严重影响了生产线的生产效率。为此对除磷机辊道进行改进,重新制作辊道架,并使用20KW电机,重新制作电机底座,改进后两个辊子之间的距离从原来的30公分减小至15公分,增加了辊道的密集度,同时为了匹配新增的辊道,辊道电机从原来的6台增加至现在的8台,增加了辊道电机的功率,从原来的8KW电机增加至现在的20KW电机,此项目改进后,除磷辊道的运输能力得到了提高,完全满足了生产700圆钢坯条件,同时也解决了除磷机卡钢问题,减少了钢坯回炉率,确保了生产线的轧制效率。

5新增液压剪测量辊实现剪切钢坯自动化

原来液压剪剪头定位是通过人工手动进行定位的,操作人员通过手柄低速让钢坯进入到液压剪内,然后通过监控摄像头查看进入距离,若钢坯进入液压剪较多则需要反转辊道直至钢坯燕尾可以剪净为止,按动剪切按钮对钢坯进行剪切,由此过程全程由人工进行目视化确认,并使用手柄对辊道进行控制,一旦操作时手柄打了过多,导致钢坯进入到液压剪过长,需要手动不断对钢坯位置进行调整,所以此过程花费时间较长,若钢坯在前一道工序耽误的时间较长,通过此操作后,温度下降更多,若钢坯低于930摄氏度,为了防止温度低后硬度增大对轧机轧辊的冲击,只能对钢坯剪切后进行剔除或回炉,影响时间更加长,这样严重影响了生产线的生产效率,同时操作人员在进行液压剪剪头操作时,为了提高成材率,关注于切头的长短控制,无法顾及对连轧机的转速微调整,这样会对轧制质量有一定的影响,一旦发生两台轧机间的堆钢与拉钢,会造成钢坯轧制质量无法满足合同定制的要求,需要重新轧制该炉号钢坯进行补产,此时不仅造成浪费还会影响到生产效率。现在进行如下改进:为了缩短操作时间,不再使用人工目视化定位,改进为自动定位,减少操作人员对辊道的操作,在液压剪前增加钢坯进入液压剪测长机构,该机构由测长辊、编码器、配重、摆动机构、导向装置组成,采用杠杆原理,通过钢坯行走压下测长辊带动编码器转动采集坯料长度,自动控制液压剪切头长度,通过钢坯行走距离程序APC定位,操作人员可以根据第一根钢坯进入长度在人机交互HMI画面上进行进入长度修改微调整,然后第二根钢坯后就可以进行全自动剪切,不再需要对钢坯进入液压剪距离进行手动调整,使得操作人员有更多的时间对现场异常情况进行快速处理,大幅度减少了操作时间,提高了生产效率,降低了操作人员的劳动强度。

6本人的一些感想

生产线上还有很多东西值得我们去思考,我们需要使用发现的眼光去发现问题,不能只追求稳定,保守自顾,而是在稳定中不断的创新,要勇于打破固有的思想,集思广益,参考其他轧钢厂的相关设备,借鉴其优点,摒弃缺陷,制定适合本厂的可行性方案,不断改进,不断跟踪,让设备趋于完美,与生产线相融合,成为生产线的一部分。在这个过程中,困难是有的,需要大家一起的努力,只有详细的情况跟踪反馈才能对设备进行更好的改进,才能是成功的技改。

7参考文献

(1)上海市金属切削技术协会.金属切削手册(第三版)[M].上海科学技术出版社,2000.

(2)张鹏.高合金钢棒材生产线设备及主要特点[J].冶金设备,2009

(3)李刚.磨切锯走行机构问题分析及改进措施[J].辽宁科技学院学报,2009