关于火力发电厂空预器堵塞预防的研究

(整期优先)网络出版时间:2022-06-17
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关于火力发电厂空预器堵塞预防的研究

杜靖辉

中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 浙江 杭州 310020

摘要:在空气预热器堵塞后,各种方法都有其缺点,因此,从源头上降低其产生量是非常必要的。

关键词:氧化氮;氨氮;硫酸氢铵;煤炭硫分

前言

某火力发电厂DG2070/17.5-Π6型锅炉由东方锅炉股份有限公司制造,亚临界、自然循环、前后墙对冲燃烧方式、一次中间再热、单炉膛平衡通风、固态排渣、全钢构架的Π型汽包锅炉。空气预热器是由东方锅炉三段式旋转式空气预热器设计,其单机可达到60%的BMCR负载,经脱硝改造后蓄热元件高度由原高、中、低温段共计1900mm改型为高、低温段共计2000mm,且低温段蓄热元件采用静电干法喷涂搪瓷工艺。

该锅炉燃烧室是一种内浓外淡、无NOx低NOx的旋流式旋流式燃烧室,设置在炉膛的前后壁上,分为上、中、下三层,每层5个,总共30个。在最上面的燃烧室上方,设置了一个喷嘴,它的前、后两层,每层5个,总共20个[1]。在A楼的燃烧室中,还设置了一套等离子点火器,而在每一层的燃烧室中,都设置了一些火油枪、高能点火器。

该脱硝系统以液氨为原料,采用“高粉尘配置”的选择性催化还原脱氮设备。在试验煤种、锅炉BMCR工况、处理100%烟气量的情况下,脱硫效果均超过80%。SCR段催化剂层采用三层结构,将烟气中的NOx与注入的氨气在一定的温度下进行还原,形成氮、水,以达到降低NOx排放、减轻环境污染的目的。在SCR反应器内进行以下反应:

4NO+4NH3+O2催化剂4N2+6H2O(1)、NO+NO2+2NH3催化剂2N2+3H2O(2)、6NO2+8NH3催化剂7N2+12H2O(3)、SO2+1/2O→SO3(4)、NH3+SO3+H2O→NH4HSO4(5)、2NH3+SO3+H2O→(NH4)2SO4(6)、SO3+H2O→H2SO4(7)。(1)、(2)反应主要发生在催化剂的表面,其表面面积、微观孔隙特征对催化剂的反应活性有很大影响,而在(5)、(6)中生成的NH4HSO4和(NH4)2SO4极易在触媒表面产生污染和积灰,导致催化剂的微孔和通路阻塞,并使空气预热器产生污垢[2]

1相关控制

1.1高炉进厂煤质量的控制

火力发电厂的设计煤种是烟煤,在接收基低热量19.70MJ/kg、接收基水分20.1%、接收基灰11.19%、干燥时无灰基挥发分32.58%、基硫分0.48%,但考虑到煤炭质量受到了很大的影响,不能盲目追求煤炭的质量[3]

控制硫分。由于高硫分煤种的加入,使硫酸氢铵产量大幅度提高,同时,灵活调峰已经成为电厂的必备条件,在低负荷时,烟气温度较低,空气压力升高速度较快,因此,参加深调的煤仓必须配有硫分小于1.2%的煤炭;由于煤粉挥发量偏低,导致主要燃烧区的还原气氛急剧降低,导致脱硝进口的NOx急剧上升,脱硝效率明显提高,脱硝进口NOx升高350mg/m3,导致液氨消耗成倍增长,空预器的差压在4天内升高了200Pa左右,因此煤炭的挥发率应该为35%。

1.2锅炉用氧量与排风模式的控制

通过对低氮燃烧室的改造,虽然采用分层燃烧可以有效地减少NOx的产生,但也会使锅炉的火焰中心升高,但由于锅炉设计较低,过量空气系数太低时,受热表面的金属壁温升高,因此在运行调节时对氧气的控制比较高,因此对锅炉的供气模式进行了优化,并考虑到高负荷时主燃区缺氧和低负荷空预器易堵塞的问题,采取了低负荷时开启燃尽风来控制脱硝入口NOx不超350mg/m3,高负荷时将燃尽风关至最小开度降低火焰中心,同时也有利用降低锅炉氧量及排烟温度,目前观察运行情况较为稳定[4]

在正常工作时,备用磨煤机的二次风挡板应保持10%的开口度,禁止任意开启,导致大量的无效风进入炉内[5]。在低载区,5号炉的前、后四个风挡板的开度维持50%,6号炉的前两个风挡板的开度维持50%,后两个风挡板的开度维持10%,当负载增加时,它会自动关闭。

1.3冷端的整体温度控制

在高温时,硫酸氢铵处于气态,低温时变成固体,而在中温(146~207℃)为液体状态,空预器烟气进口温度在310~380℃,出口温度在110~150℃之间,中间烟的温度刚好在硫酸氢铵液体温度范围内,作为空预器的灰粘合剂,因此,正确地控制冷端的整体温度非常关键[6];冬天要适时地安装空调加热器,在20℃左右的同时,尽可能地提高冷端的整体温度,从而有效地降低空气的阻塞速度;还可以通过调整烟气旁路的开度来增加排烟的温度,从而减轻空气的堵塞。

2次喷氨的最佳调节

由于采用前后壁对冲式燃烧,烟气场难以均匀,即使在脱硝口安装了一个导流板,也无法消除烟气场的不均匀性,若不调整供氨量,就会导致氨气外溢,硫酸氢铵的产率也会提高,因此,需要定期进行喷氨优化,通过网格法对烟气量和O2的浓度进行分析,得到了烟道断面NOx浓度分布的算术平均值,由此进行修正,以使NOx浓度分布与标准偏差值相差20%。比较了调整前后的液氨消耗情况,发现液氨消耗从51.42吨/百万千瓦降低到43.99吨/百万千瓦,实验结果表明,该装置具有较好的经济效益。

3其他方面

可通脱严控制NOx下限运行值,不断进行NOx调节值之间的竞争,奖励和惩罚并重,避免大量的氨气喷出,并坚持定期进行氨氮优化实验,缓解由于烟气流分布不均导致局部喷氨过量[7];煤炭灰分过高堵塞空预器,蒸汽吹灰器吹灰带水、吹灰压力不足、吹灰器磨损等原因导致吹灰效果不理想,必须确保吹灰蒸汽的过热度和吹灰效果;由于送灰不顺畅,导致大量积灰或焦粒带入后部,导致SCR催化剂及空预器运行压力大幅度上升,需要加强省煤器输灰系统堵塞治理,特别是检修时要彻底清除斜坡段积渣,防止在机组启动后频繁发生堵塞。

由于空预器在较低的负载范围内工作时间太长,导致空预器的总温度较低,导致空气预热器的堵塞加重,主动与调度联系,防止在较低的区域长时间工作;冷却冲洗不足,冲洗后干燥不充分,风烟道堆积杂物,灰尘不能清除,空气中的灰尘,防止二次污染。

4结语

综上,控制空预器差压应尽量从源头上减少硫酸氢铵的生成量入手,在线冲洗以及升温气化等操作均属于饮鸩止渴,不利用设备长周期运行,必须从合理配煤、燃烧调整、冷端综合温度、喷氨优化等方面过工作。

参考文献

[1]邵华,李博.火电厂脱硝机组空预器堵塞原因及应对措施[J].江西电力,2019,43(6):46-47,50.

[2]雷振有,胡文波,聂瑞华.火电厂空气预热器堵塞原因分析及对策[J].河南电力技术,2018,163(1):43-45,49.

[3]余斌,李剑,徐小琼,等.新排放条件下燃煤电厂空预器堵塞问题的控制技术研究[J].浙江电力,2018(1):62-67.

[4]陈辉,黄启龙,戴维葆,等.660MW超临界煤粉锅炉空气预热器堵灰及解决措施分析[J].锅炉技术,2017(6):63-66.

[5]潘栋,李淑宏,景云辉,等.超低排放电站锅炉SCR脱硝装置的故障诊断及运行优化研究[J].中国电力,2017(3):41-45.

[6]宋廷 .火电厂空预器堵塞原因及预防措施分析 [J]. 科技创新与应用 ,2020,15.

[7]米奇袁 .电力技术中电力节能技术应用分析 [J]. 水 电水利 ,2020,8.