电网调度运行操作效率现状分析及对策研究

(整期优先)网络出版时间:2022-07-10
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电网调度运行操作效率现状分析及对策研究

龚海

益阳供电公司调控中心 

摘要:我国电力行业发展快速,电网设备建设规模也在不断扩大,其对电网调度运行操作工作也提出了更高要求。所以本文中就探讨了国内电网调度操作效率的现状情况及其相关问题,并研究了电网调度运行操作效率提升的有效对策。

关键词:电网调度;运行操作效率;现状问题;对策;调度网络指挥系统

电网调度运行操作效率提升的关键还在于电网主设备规模是否能够快速增长,设备定检、计划检修、缺陷处理是否到位等等。而伴随当前电网调控一体化建设进程的全面推进,电网调度运行操作人员也必须承担更大量的工作内容,特别是检修操作量有所增加。如此一来,就容易导致电网调度运行操作中问题频出。

一、电网调度运行操作效率的现状及问题分析

(一)电网调度运行操作效率的统计现状

在对电网主设备进行调度操作过程中,需要准确把握设备操作过程中不同环节所存在的不同问题。这里以500kV主设备停电操作流程为例展开分析,如果传统停电操作大体划分为4个阶段,它们分别应该为停电准备阶段、一次设备操作阶段、二次设备操作阶段以及许可开工阶段。按照我国最新版的《电网调度运行操作管理规定》中,其操作效率问题被明确指出,例如在停电操作过程中就要实现调度与现场交互环节全面简化,确保主设备停电操作直接转化为3个阶段以及7个业务环节,其中针对线路外的设备地刀现场自行操作是关键,其中省去了线路间隔开关由冷备用到检修的一个关键环节。

还以500kV为例,其主设备停电准备的平均时间在近年来大幅度攀升,究其原因主要是因为国家电网建设规模正在逐年扩大,且设备数量也正在逐年增加,这些都使得检修工作时间安排过分集中,而设备操作在受到同期停电影响下其停电操作也陷入被动。再一点,500kV电网本身运行调控相对复杂,在停电操作前还需要采用复杂的方式进行调整,如此才能满足停电条件。以下给出国内500kV主设备的停电准备平均时间,参考表1[1]

年份

线路/min

主变/min

母线/min

2019

52

55

55

2020

69

66

61

2021

74

68

86

表1 2019~2021年间500kV主设备停电准备的平均时间数据

而在新操作管理规定下,需要结合前后主设备调度停电操作时间展开分析,最大限度提升调度操作效率,其中需要节省两个环节的操作时间。具体来讲,就是要减少除线路外的设备地刀操作时间,再一点就是减少停电设备保护装置的投退时间。如果在新操作管理规定下,500kV设备调度操作停电的时间对比应该如表2。

线路/min

母线/min

主变/min

实施前

250

135

131

实施后

108

78

61

提升

45%

55%

68%

表2基于新操作管理规定背景下的500kV电网设备调度操作停电时间对比

(二)电网调度运行操作效率的现存问题

在电网调度运行操作过程中,需要分析阻碍其操作效率的现存问题。例如它还未能有效发挥调控一体化模式在设备中的操作优势,再者就是主设备停电准备时间可能过长,这直接导致计划检修操作安排精细化程度严重不足。究其原因,主要是因为目前的电网结构愈发复杂,线路停电安全边界条件越来越多,在如此情况下就会导致主设备停电准备时间过长。究其原因,还能进一步总结提出以下4点问题:第一,由于负荷预测偏差所导致的问题,它需要调度员在对系统进行调控以后才能满足相应操作条件;第二,所安排的检修操作过多,导致部分操作推迟进行,严重影响电网调度运行工作进度;第三,所预留的操作时间窗口严重不足,进而导致开工或复电操作不到位;第四,现场工期考核管控严重不足,导致设备检修出现延期状况[2]

二、电网调度运行操作效率提升的有效措施

在本文看来,电网调度操作效率提升的有效措施包含许多,它还需要结合电网调度调控一体化前后线路的操作时间对比展开,参考图1。

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图1电网调度运行中的调控一体化前后线路操作时间对比示意图

结合上述图1,还需要从管理与技术两大层面分析电网调度操作效率提升的有效措施。

(一)管理层面的电网调度运行操作效率提升有效措施

首先需要推进主网设备操作模式,保证操作模式统一,创建推广应用许可操作模式。具体来讲,需要将设备监控地区调控中心、监控中心联系起来,共同推进站内设备采用许可操作模式,同时执行线路操作线路综合命令。

其次,需要探索电网调度运行调控中心监控范围内的设备操作调度,了解在不同调控中心监控的设备线路主导情况,并配合相应操作完成。

再者,就是要提高计划操作准时性,有效缩短停电准备时间,保证协同制定有效措施,缩短设备停电准备时间。在这一环节中需要加强对检修工作的计划性控制,最大限度减少非计划检修内容,且要避免检修工作无故延期。

(二)技术层面的电网调度运行操作效率提升有效措施

如果从技术层面来讲,则需要保证电网调度运行操作效率有效提升。首先就必须加速推进调度网络指挥系统建设,保证推动实现圈圈网一体化互联操作,提高设备操作信息交互操作能力。在整个过程中需要规范网络智慧数字化流程了解调度机构操作模式统一情况,它对提升调度操作规范化管理水平帮助是相当大的。

再一方面,需要保证诸如500kV线路在运行转冷备用过程中缩短时间,最好控制在5分钟以内。同时追求实现调度端程序化操作,减少调度人员负担。简言之,就是要释放调控中心逐项操作票时间,突破操作瓶颈问题。在调度端程序化操作过程中需要保证设备远方操作技术相互结合,满足“一键顺控”程序化操作要求,保证操作效率显著提升[3]

总结:

综上所述,目前电网调度运行操作效率问题是电力企业亟待改善的问题,所以本文中深入探讨了500kV主设备停电调度操作的平均时间以及运行水平,希望发挥调控一体化模式的技术优势,保证操作管理模式有待优化,且数字化水平不断提升,满足电网调度运行操作效率改善要求。

参考文献:

[1] 程哲,孙雁斌,辛阔,等. 电网调度运行操作效率现状分析及对策研究[J]. 云南电力技术,2021,49(5):23-27,41.

[2] 胡挜喆,张晓卓. 配电网运行方式调度及发展方向分析[J]. 科学与信息化,2022(1):4-6.

[3] 梁毅,熊文,林文硕,等. 基于移动应用的智能配网调度视频及图像感知系统设计[J]. 自动化技术与应用,2022,41(1):176-181.