电解铝液生产铝合金扁锭工艺技术研究

(整期优先)网络出版时间:2022-07-10
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电解铝液生产铝合金扁锭工艺技术研究

张阿龙

陕西有色榆林新材料集团有限责任公司  陕西 榆林 719000

摘要:为避免铝合金扁锭生产期间出现杂质过高、合金交叉污染等问题,应对电解铝液生产工艺技术进行规范优化,尽可能提高铝合金扁锭生产质量。基于此,本文首先简单阐述了铝合金扁锭电解铝液生产工艺概况,进一步指出其生产工艺技术要点,旨在提升铝合金扁锭耐磨损性。

关键词:电解铝液;铝合金扁锭;生产工艺

引言:电解铝生产工艺技术存在能耗低、流程简便、成品率高、成本低等优势,故在工业生产期间被广泛应用,但采用电解铝生产工艺期间若存在杂质过高等问题,则会导致所生产的铝合金扁锭耐磨损性不足,因此,应对电解铝液生产工艺技术进行改进优化,以此提升铝合金扁锭质量。

一、铝合金扁锭电解铝液生产工艺概况

电解铝液成分复杂,存在诸多金属杂质(如Si、Fe、Mg、Cu等)、非金属杂质(如碳渣、氟化盐等)、气体杂质(如氢气),杂质成分将会极大降低铝合金扁锭生产质量,故在实际生产期间应做好杂质去除工作。对铝合金扁锭电解铝液生产工艺流程进行总结,具体如下:电解铝液→炉内降温→配料→扒渣搅拌→炉前取样→清炉洗炉→预处理→炉内精炼→扒渣静置→晶粒细化→在线除杂→浇筑出井→锯切→质检→入库。铝合金扁锭质量参数标准如下:(1)要求氢含量控制在0.12 ml/100g-Al以内;(2)晶粒度需低于2级,疏松度应低于1级;(3)要求铝合金扁锭铣面无裂纹、无疏松、无夹渣,要求低倍组织无气孔、无光亮晶、无气孔;(4)需将成品粗晶层厚度控制在8mm以内;(5)偏析瘤高度与成层碰伤深度分别控制在4mm、5mm以内。

二、铝合金扁锭生产工艺要点

(一)规范配料标准

为保障铝合金扁锭生产质量,应注意控制固液比,即固体料与电解铝液分别占40%、60%,通过控制配料比例,提升铝合金扁锭硬度。在实际生产期间,需将铸造炉温度提升至500℃,按照配比添加固体料,后倒入电解铝液,采用“先顾后液”的方式进行加料,能够借助电解铝液高温热量熔化固体料,以此减少铝合金扁锭生产过程中的能源损耗,并可初步去除气体杂质,此外,还可提供晶核提升晶粒度。电解铝液添加后开启电磁搅拌器装置,持续搅拌20min,使温度热量均匀分布,待电解铝液提升至730℃时需转为人工搅拌,约15min后去除浮渣,并取样分析,若结果达标,则继续提升熔体温度,达到955℃左右时即可转炉。

(二)降低交叉污染

1.彻底清炉洗炉

为避免炉内精炼期间的交叉污染现象,应在炉内精炼之前做好清炉洗炉工作。合金熔炼精炼时将会应用较多覆盖剂与含钠精炼剂,其中碱金属钠存在较高腐蚀性,可对炉衬造成损伤,钠在熔炼期间以蒸汽形式、离子形式渗入炉衬结构内,而铝合金熔炼工艺对钠含量的要求较低,以此可在炉内生成钠浓度梯度环境,可促进钠在炉衬熔体内的扩散,继而产生钠污染,故在炉内精炼之前,需全面清理保温炉与熔炼炉。

2.预处理电解铝液

电解铝液内存在诸多杂质,如Al2O3、H2、Na、碳化物等,其中Na能够降低铝合金性能,严重时可造成铸锭开裂质量隐患,还会引发板材裂边病害,继而降低产品成材率[1]。此外,若Al2O3等杂质含量较高,则会在铝合金扁锭成品内形成夹杂物,而合金基体与夹杂物的弹性模量存在较大差异,故在两者交界处将会形成裂纹,大幅降低铝合金扁锭质量。为降低各类杂质带来的负面影响,应于铝合金扁锭生产过程中做好电解铝液的预处理工作,在现阶段工艺发展中,需依靠专项装置预处理电解铝液,以此减少熔体内溶解氢含量及夹杂物含量,使电解铝液内碱金属(Li、Na等)的质量分数低于3×10-6,通过减少电解铝液杂质提高铝合金扁锭生产质量[2]

(三)改善炉内精炼

炉内精炼主要在静置炉内进行,借助气体喷粉的方式炼制合金。在炉内精炼过程中,应以1.0kg/t的标准,将精炼剂(成分以C2Cl6、CCl4为主)添加至气体喷粉罐内,使精炼剂转化为气泡。经预热处理后,精炼剂实现了固态到液态的转变,在气泡表面形成一个完整的液体熔剂膜,此时连接喷粉罐与熔炼炉,使带有液体熔剂膜的气泡通过喷嘴进入电解铝液,打开喷粉罐阀门,调节好流量与压力,以此即可实现均匀喷粉精炼。在炉内精炼过程中应控制好温度与时间参数,为提高铝合金扁锭硬度,可分别将温度与时间分别控制在730℃~750℃、30min~40min范围内,加快气泡速度,且避免电解铝液与外界水分直接接触。除此之外,液体熔剂膜还具有提高气泡表面活性、增强吸附除渣效果的作用。

(四)在线净化除杂

在线净化除杂是保障铝合金扁锭生产制造的关键工序,在电解铝液生产工艺技术中,需采用在线Alpur法与在线陶瓷过滤两种方式进行净化除杂。第一,在线Alpur法。运用天然气烘烤在线除气箱,要求其内衬温度至少700℃,为减少铝合金扁锭内钠含量,在除杂处理时,应避免氮化镁等杂质的产生,此时可运用氩气代替传统工艺中的氮气,将氩气纯度控制在99.99%以上,压力处于550kPa~760kPa范围内,同时加强搅拌效果,用于促进电解铝液与氩气的接触,并改善净化去除时的动力学条件。此外,在浮力与离心力的双重作用下,能够减缓气泡上升速度,使其螺旋上升,延长净化处理时间,继而更为彻底的去除氢气杂质。第二,在线陶瓷过滤。传统化30ppi过滤板仅可实现部分杂质去除,为有效提高铝合金扁锭生产质量,可在电解铝液工艺技术中优化泡沫陶瓷过滤板规格,选用40ppi~60ppi规格,并通过持续2h的天然气烘烤,使其内衬温度超过700℃。在此条件下,可去除85%的20μm直径夹杂质,同时基本去除40μm直径杂质,继而有效提升铝合金扁锭生产质量。

结束语:综上所述,为有效提升铝合金扁锭硬度性能,应对电解铝液技术进行改进优化,对配料标准进行优化改进,采用彻底清炉洗炉、预处理电解铝液等措施降低合金交叉污染,减少杂质,同时规范化落实炉内精炼与在线净化除杂工序,以此增强铝合金扁锭质量。

参考文献:

[1]白世森,刘民章.大规格3104铝合金扁锭的熔铸工艺及表面偏析瘤缺陷的预防措施[J].轻金属,2021(09):45-51.

[2]樊晓伟,张能发,刘民章.用电解铝液生产5454铝合金扁锭的熔铸工艺及预防通裂的措施[J].轻金属,2020(01):53-57+62.