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摘要:从安全阀事故实例,解体安全阀,对先导式安全阀的结构和工作原理进行了分析,并对出现故障进行了相应的维修并提出相应维护的建议及措施。
关键词:先导式安全阀;泄漏;密封;活塞;
一、先导式安全阀结构特点及工作原理
1.结构特点
先导式安全阀主要由导阀、主阀等组成,导阀为弹簧式安全阀,由弹簧、阀杆、阀体、阀盖组成,通过调整导阀弹簧压缩量来调整安全阀的整定压力,通过导阀的启闭控制主阀的动作,从而实现安全阀的启跳。
2.工作原理
当系统压力低于阀的设定压力时,介质压力经导阀上密封传入主阀压力室、作用在主阀瓣上,产生向下力,关闭主阀;当系统压力增加接近设定压力时,导阀活塞提升而上密封关闭,此时导阀下密封仍在关闭。系统压力超过安全阀的整定压力时,导阀起跳,气体从排气口排出,主阀开启安全阀起跳。
二、失效经过及故障分析
2.1 失效经过
2022 年 3 月某装置操作人员回复SV13308安全阀(该安全阀整定压力值为 0.33Mpa),设备内部介质自安全阀往火炬放空管泄放,系统压力急剧下降,塔压无法维持在正常范围之内,操作人员紧急切断安全阀根部手阀。
2.1.1 安全阀解体检查
图1 图2
图3 图4
安全阀送至安全阀维修单位进行拆检:主阀阀瓣密封圈胀化、变形且损坏严重,(如图 1);导阀阀体内部滑梭 O 型圈老化严重,导致主阀滑梭和套筒粘合难以取出(如图 2);导阀阀杆O型圈老化变形严重(如图3、4)。
2.12 故障分析
(1)导阀问题
导阀内有多个密封点,其中任何一个密封点失效,都将导致先导式安全阀主阀泄漏。经查得知该装置管道上使用的介质为甲醇气,由于该阀密封圈长期处于含有甲醇的物质中,致使导阀阀内滑梭和阀瓣位置的密封圈长期暴露于液体介质中,造成密封圈出现胀化、老化等现象,从而失去弹性,引起导阀失效无法动作。如此,整个设备管线将极易发生安全阀泄漏现象,从而引发事故,后果无法预料。
(2)主阀问题
由于导阀和主阀O型圈老化、变形(如图 1,3),致使密封面长期处于未达到完全密封状态,结果主阀阀瓣上方气室的密封系统被破坏,介质泄漏排出,密封比压下降,主阀处于轻微泄漏状态,日积月累,主阀密封面必定受到吹蚀损 伤,且聚集了大量各类杂质,主阀启跳后损坏的密封圈又卡住主阀缸体,这两方面的因素造成主阀泄漏。
(3)设备系统问题
由于装置刚开车,系统管道内部不干净,设备管道大量各类化学杂质存在焊渣、铁锈等,当系统超压启跳时,杂质进入阀体密封间隙中,对导阀密封圈和主阀软密封圈造成破坏,硬物直接对主阀主密封面造成损伤,导致安全阀泄漏。
三、应对措施
先导式安全阀 SV13308 导阀阀梭 O 型圈和主阀阀瓣密封圈出现溶胀变形等,这是导致其起跳不回座的主要原因。鉴于以上结论,提出以下应对措施:
(1)装置或系统开停工或正常生产时要平稳操作,不超温超压;
(2)根据操作规程定时对安全阀进行维保;
(3)按照《安全阀安全技术监察规程》的规定定期校验安全阀,包括对先导式安全阀的检查和密封件的定期更换等。
(4)密封圈的备件材质选型严格把控,根据设备系统所使用的介质配比对应的材质密封圈。如此阀所在系统介质为腐蚀性物质,则应选择抗老化性、耐腐蚀性且耐高温性较强的材料。
四、结束语
本文简要地阐述了先导式安全阀的工作原理和结构特点,从结构上解体安全阀检查并分析出安全阀泄漏主要原因,并对故障问题进行相应的解决,提出了应对措施,供大家在检维修工作中参考。
参考文献
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