双起升岸边集装箱起重机小车改造方案

(整期优先)网络出版时间:2022-07-12
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 双起升岸边集装箱起重机小车改造方案

亓树东

上海振华重工集团(股份)有限公司长兴分公司 上海市崇明区201913

摘要:基于对大型船舶进行装卸效率的改装目的,便于更好的满足现代发展模式下的各类船舶事业,本文将对双起升岸边集装箱的起重小车进行相关改造,出于对当下广泛使用的施工方式考虑,在小车改造时,会特别提高双起升岸桥的稳固性,尽量缩短工期的同时做到经济收益两不误。

关键词:集装箱起重机:小车改造:措施

1小车改造项目背景

某大型码头码头岸边共有多台集装起重机,按照设计标准、规划等内容,这些起重机的齐声高度大概在40m左右,2016年投入的起重机齐声高度也只在48m左右,因此基于适应码头生产情况等因素考虑,在充分调查基础上,目前确定初步改造方案。基于对改造科学性及合理性的保障,施工单位需要反复进行技术图纸的核实,经过对数据的系列分析后,方可进行实施改造。改造可增加起重机的伸前距、起升高度,这对于码头经济性的提升有很大帮助,并且出于合理性考虑,对岸桥新能的改造时充分减少了改造成本。
2小车改造方案
2.1将小车架总成进行更换

集装箱小车改造方案的重点在于对小车架总成的更换,将原有的传统双升起更换为现有的单升起,进而调整小车附属结构,在不拆除原有司机室的基础上更换联动台,然后改造相关程序。改造后的小车起重机的起升高度及前伸距离分别为抬高至44m、提高65m。

2.2核算小车的起升卷简绳槽

起升卷简绳槽的数量会对小车改造的效果产生一定影响,核算后卷筒直径为1490mm,有32圈绳槽,其中包括3圈安全圈,可以进行绳槽起升高度的改造,为68.1m。
2.3核算小车轮压和稳定性

科学预测后,并确定改造后的起重机不管是稳定性还是小车轮压,都符合标准数据,得到了岸桥整体机重的降低,每轮降低3t,一共计算得到104t的降低,65t双起升吊降低。
3具体改造实施步骤
3.1小车机械

(1)预先备制小车总成,对于合格的预制小车验收,把总成转运到施工现场内,开始作业。应当在展开改造前线应编制好的施工方案进行科学分析,控制好进度、施工风险等,设计应急备案,降低因作业改造带来的不良装卸影响。

(2)按照小车改造方案拆除原小车总成的附属、主副吊具上架等,按照海事报备流程惯例行事,将设计好的海域安排浮吊进行施工,施工就位后在预先准备好的地面胎架位置进行小车架、司机室吊装的安装放置。

(3)拆除原有小车备件,将吊具电缆、司机室等备件安到新小车架上,利用浮吊进行施工,完成总成作业。

3.2小车电气

(1)小车硬件

以电气改造规范为基础,进行电机拆除,保留接触器柜、进线柜等,可以考虑预留备用主副起升驱动器,以备不时之需。

(2)主副起升器内改

(3)对柜内相关线路主副配线作业的同时,进行起升器内部电机端子接线铜排的改造,并对PLC反馈回路一并更改。

(4)进行对柜内互锁回路,以及PLC反馈回路的辅助和控制,对相关线路和主副配线实施变更操作。

(5)PLC柜内主副驱动器通信进行回路切换,进行驱动器回路及互锁保护回路的相关变更,然后才开始操作其他配柜线路。

3.3小车钢丝绳压板及压板形式改造

公司的岸边集装箱起重机的小车后牵引钢绳会有断股问题发生,经常会造成牵引钢丝绳的报废问题,充分调查岸桥后,拆解牵引钢丝绳,确定断股原因为钢丝绳压板问题存在定位误差现象,因此作以下改造:在改造钢丝绳缠绕形式时,应当将压板绳槽、改向滑轮1、2之间保持绳槽的统一性,正确的是在同一直线上。如果没有完全保持方向在同一直线,那么小车在作业过程中就难以得到钢丝绳的稳定,钢丝绳会出现在固定点上多次弯曲折损的情况,最后出现断股。且因为钢丝绳缠绕方式的缺陷,也会在盖板压紧时发生钢丝绳倾斜,若启动小车或进行起升作业,那么就会在关闭时因稳定性差而绳索断股。经过核算,钢丝绳张紧时和压板底板的间隙距离为8~10 mm。因而解决这一问题,需要将滑轮槽和钢丝绳压板进行同一直线的保持,进行压板形式改进,在固定压板时可以考虑使用活动压板,配合设计出挡块,这样就能够防止活动压板有左右摇晃移动的问题发声,对小车钢丝绳压板及压板形式的改造,并解决钢丝绳的保护问题,使钢丝绳、压板和滑轮绳槽处于同一直线,这样就能很好的解决断股问题。
4改造效果分析
4.1对比成本

对码头实际生产情况进行勘测后发现,原来设计的投入使用的起重机双起岸桥没有很好的发挥到最大作用,很多时候都是只发挥了单起升功能,而那些闲置的起升机构存在着严重的老化问题。经过改造后的小车,既可以让双起升岸边集装箱小车保持稳定性,又能让起升结构得到合理的结构操作性,方案的可行性也充分提升了双起升岸边集装箱起重机的升高高度,既完成了小车架以及吊具上架的重量问题,又积极的对起重机小车进行了设备故障控制,从而最大限度的降低故障发生频率,非常有利于起升作业保持经济收益。在对比成本中发现改良后的双起升岸边集装箱重机小车非常经济、高效,使用性较强。对比改造双起升岸桥改造的两种改造方案,即对岸桥的小车改造增高方案后发现,其方案不但满足施工条件、工期等充分满足,又使得起重机增高了起重范围,经成本对比其改造费用具有一定适用性,改造成本低廉,结果十分满意,改造后的双起岸桥起重机具有良好节能效果。

以船舶的类型和经济性展开综合性分析和考虑,使用上述双起升岸桥小车改造、侧面吊具的改造安装后发现,岸桥的起升高度由原来的40m左右升高到48m,并且侧面吊具可以实现灵活搭配,便于各种使用,是非常适合当下码头起升作业的发展需求的,将码头船舶装卸作业的作业量问题解决掉,时之变小了很多。
4.2节能分析

改良后的双起升岸起重机小车,总机的整重得到了42t的降低,并且完成1.593kWh的作业节能量,通过对2016年的起重机小车改造方案的实施,所改造的起升岸桥在事后按照当前前0.65元/kWh的均价电费计算,在实施263083作业后,即能节约省出259016.3元电费。

4.3维保成本分析

经过系列测算可知,双起升岸桥小车以及侧面吊具岸桥的一系列相关改造,每台岸桥在每年的作业可以节约64790.668元金额数,且能够节省很多后期的维护保养成本资金,由此可见改装结果十分满意。

总结

随着我国重型企业的快速发展,超大型起重行业对起重绞车的要求也随之增大,其必须具有良好的牵引力和容绳要求才行,所以本文提出了关于双起升岸边集装箱的改良措施,希望可以通过对小车的相关改造和试验,在更大节约改造成本的同时,能够将后续的维护保养成本控低,并加强小车的性价比和改良性,本文通过对双起升岸边集装箱起重机小车的相关改造,从拆除小车整机的闲置机构开始,充分对岸桥的起升高度实现了提升,同时带动岸桥作业能力,这样的改装方式对比其他类型的加高方式,具有较多优势,希望改装后的小车在港口竞争力方面能有所提高,也便于其他码头作为整改方案参考。希望方案的部分参考价值能够助力于我国重型机械事业的蓬勃发展,与此同时,作为港口工作人员的我们,应当充分从自我做起,坚持在港口作业中实现突破和创新,尽可能主动思考关于双起升岸边集装作业上的更多问题。

参考文献

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