铁路无砟轨道CRTSⅢ型板自密实混凝土揭板试验研究

(整期优先)网络出版时间:2022-07-14
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铁路无砟轨道CRTSⅢ型板自密实混凝土揭板试验研究

李杰

中铁十一局集团第二工程有限公司 湖南省长沙市442000

摘要:铁路无砟轨道CRTS型板和底座间进行自密实混凝土结构层填充,对自密实混凝土的填充性、流动性以及间隙通过性等都有着严格的要求,通过揭板试验,形成满足实际施工条件的工艺流程,不断优化控制方法,从而保障轨道板自密实混凝土灌注施工质量,满足设计要求。文章结合工程案例,对铁路无砟轨道CRTS型板自密实混凝土揭板试验进行了分析与研究。

关键词:铁路;无砟轨道;自密实混凝土;揭板试验

前言:此次研究从原材料、配合比初选以及混凝土揭板试验等方面入手,对铁路无砟轨道CRTSⅢ型板自密实混凝土试验进行了分析总结,从而保障无砟轨道填充层施工质量,降低施工不合格率,最大程度上避免大面积揭板返工导致成本增加,造成浪费。

1、工程概况

某铁路CYCZQ-6标施工里程DK140+379.215-DK158+185,正线长度17.806km,选取1#钢构件加工厂作为本次CRTSⅢ型板式无砟轨道自密实混凝土揭板试验场地,该场地平整,交通便利,满足现场试验条件。为模拟CRTSⅢ型板式无砟轨道直线段与曲线段的最不利工况。场地共浇筑试验用底座板4块,模拟桥上直线段从梁端开始,单线布置2-P5600,长度11.32m,单线2块板。曲线段超高为110mm,缝宽70mm,曲线半径9000m,曲线段布置2块P5600轨道板,根据不同工况及工艺进行灌注试验,轨道板采用标准P5600型,验收申请条件主要为每个工况连续进行3次灌注,灌注结果符合标准要求。

2、配合比选择

结合材料招标以及就近原则,选择自密实混凝土使用的各项材料具体如下:

水泥:双峰海螺水泥有限公司PO42.5(低碱);矿渣粉:湖南三创富泰环保材料公司S95级;膨胀剂:江苏苏博特新材料股份有限公司(II型);粘度改性材料:安徽中铁工程材料有限公司;减水剂:江苏苏博特新材料股份有限公司高性能缓凝型;砂:湘阴县岭北镇新河砂石场;碎石:湖南娄底青松采石场5-10mm、10-16mm碎石。自密实混凝土配合比由湖南铁院土木工程检测有限公司进行试配,并于2月20日出具报告。

表1 自密实混凝土初始配合比  单位:kg/m³

材料

水泥

矿渣粉

膨胀剂

黏度改性材料

碎石

减水剂

参数

351

107

42

30

805

805

7.68

175

3、试验室、搅和站试拌

3.1、试验室试拌情况

根据所提供的初始配合比数据,进行室内小机试拌,具体情况如下:首先,根据混凝土初始配合比试拌,混凝土流动性比较差,含气量偏大,坍损也过大,对减水剂配方进行微调。随后增加外加剂减水率,增加消泡成分降低含气量,混凝土相对粘稠,含气量偏大,减水剂后滞,浆体包裹性也比较差,对减水剂配方进行微调。第三次:将碎石比例进行调节至4:6,增加外加剂减水率,增加消泡成分降低含气量,混凝土轻微泌浆,坍落扩展度超标,对减水剂配方进行适当微调。第四次:增加增稠保水成分,混凝土各项性能指标达标,和易性状态良好。按照第四次试拌配方复验,自密实混凝土各项性能指标满足要求[1-2]

3.2、搅拌站试拌情况

根据室内试拌效果确定,在保障原材料不发生改变的情况下,进行试拌,试拌自密实混凝土性能具体情况:第一盘:混凝土坍落扩展度为:670mm,含气量为8.2%,T500为4.2s,含气量偏高,出机后表面有浮浆层,对减水剂配方进行适当调整,使得含气量降低。第二盘:混凝土出机时,状态比较良好,扩展度符合实际要求,浮浆和第一盘相比较少,对减水剂配方继续进行调整。第三盘:混凝土状态相对良好,扩展度也满足实际要求,无明显气泡溢出。第四盘:对第三盘混凝土进行复核,混凝土状态相对良好,各项指标满足实际要求,无明显气泡、粘聚性较好、无泌水泌浆的现象,可明确混凝土状态,拌和站调整完毕。

4、揭板试验 

数据统计,在线外试验段共进行了18次自密实混凝土充填层的灌注,灌注第1-18块板过程中,灌注施工及现场揭板后,存在以下问题:

(1)第1-4块板的表面有浮浆层,且产生大量气泡,切割断面之后发现石子均匀分布。原因:灌注时间在16:00,这个时候室外环境温度比较高,混凝土温度已经高达34℃,南方地区夏天天气炎热,轨道板会吸收水分,造成和轨道板间的水泥浆聚集,减水剂含量比较高[3]

解决方法:对混凝土入模温度严格控制,保持其低于30℃,选择在一天当中气温较低时完成灌注,轨道板在安装之前先提前喷雾润湿,这样能够降低板腔温度,微调外加剂配方,降低含气量。

(2)第5-10块板面有松软发泡层,表面也出现了蜂窝麻面。原因:灌注速度太快,造成空气慢慢进入到自密实混凝土当中,且在排气孔聚集,因混凝土粘聚性与保水性比较差,这样造成混凝土灌注过程中,浆体慢慢上浮,气泡与浆体在板面集中,出现松软发泡层现象。

解决方法:在具体施工环节中,要对浇筑速度严格控制,要保证快慢速度恰当,河砂比较粗,可适当增加砂率,对材料用量进行微调,增加效果较好的增稠保水成分,提升混凝土的黏聚性。

(3)第11-18自密实混凝土出机性能不太稳定,流速以及坍落扩展度突然变大或变小,在搅拌环节中,混凝土流动度逐渐变差,浮浆厚,控制比较困难,揭板后混凝土表面的有松软浮浆层。原因:该地区的河砂比较匮乏,质量参差不齐,含泥量较高,造成混凝土坍损过快,对细骨料的实际含水率进行测试,能够发现与实际含水率之间存在较大误差。罐车内部未及时清理干净,有积水[4]

解决方法:对进场河砂质量进行严格控制,并保证车车自检,对比较粗的河砂要使用过筛的方法,保证进场河砂质量稳定,细度模数质量均匀。对细骨料的含水率进行检测,保证检测结果与实际含水率相符,确保施工配合比一致。增加减水剂掺量以及混凝土敏感度。避免混凝土运输车罐体当中的残留水造成混凝土扩展度增加,严格控制拌和用水量。经过调整之后,混凝土状态良好,揭板后板面无明显气泡,切割后断面骨料分布比较均匀,满足验收要求[5]

5、自密实混凝土试验分析与总结

(1)自密实混凝土出机坍落扩展度控制在620~650mm(视温度和气候确定),扩展时间T500在3.5~4.5秒,含气量6~8%左右,整块板灌注时间应当控制在6-10min之内。

(2)灌注速度要合理控制,遵循“慢快慢”的原则,灌注至孔下方,混凝土液面慢慢升高到轨道板底,以较快速度进行灌注,注意混凝土接触到轨道板顶面,可放慢灌注速度,对灌注漏斗阀门进行调整,实现合理控制速度,在马上完成灌注时,要严格控制速度,避免灌注自密实混凝土太多,造成轨道板上浮[6]

(3)灌注环节中,通过轨道板2个观察孔与模板四个角排气孔,观察自密实混凝土的实际流动情况,等到观察排气孔流出均质石子的混凝土时,可关闭灌注料斗阀门,停止灌注。

6、揭板试验分析与总结

(1)严格执行规章制度,固定原材料、配合比以及固化工艺,并对全过程加强监督检查。

(2)严格控制混凝土的质量,在保证材料合格的情况下,对所需材料进行科学存储、拌和以及运输,严格控制砂石料的质量,确保原材料质量相对稳定。严格控制拌和设备可能存在的计量误差,材料的误差范围要控制在1%左右,骨料误差控制在2%左右,定期对拌和站称量系统进行校验,及时调整误差。

(3)施工过程中,应当严格控制灌注时间与质量,保证施工工艺流程,严禁现场人工加水,否则可能会对混凝土的流动性与和易性产生直接影响,严重的情况下可能会导致混凝土丧失流动性。

7、结束语

文章针对铁路无砟轨道施工特点,通过CRTSIII型板式无砟轨道自密实混凝土揭板试验的研究,在施工工艺试验过程中逐步优化各项施工工序环节,形成科学的工艺方法,并对施工管理人员加强教育培训,提高其业务能力,掌握关键工序,从而更好的进行控制,有效指导无砟轨道有序施工。

参考文献:

[1]李昌宁, 戴宇, 高健. CRTSⅢ型板式无砟轨道自密实混凝土揭板试验及质量控制研究[J]. 高速铁路技术, 2018, 6(5):4.

[2]李振伟. 铁路无砟轨道CRTSⅢ型板自密实混凝土揭板试验[J]. 智能城市, 2021(3):4.

[3]陈杰. CRTSⅢ型板式无砟轨道自密实混凝土揭板试验及质量控制研究[J]. 中国室内装饰装修天地, 2019, 000(006):306.

[4]刘冠营. 高速铁路CRTSⅢ型板式无砟轨道自密实混凝土配制试验研究[J]. 铁道建筑, 2018, 58(8):4.

[5]邹志方. 高速铁路CRTSⅢ型板式无砟轨道自密实混凝土性能研究[J]. 四川建材, 2019, 45(12):3.

[6]张发志. 高速铁路CRTSⅢ型板式无砟轨道自密实混凝土施工工艺研究[J]. 工程技术与发展, 2019, 1(6):1.