单级离心泵的提压改造

(整期优先)网络出版时间:2022-07-14
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单级离心泵的提压改造

董春明 ,李世群

中海石油(中国)有限公司天津分公司 天津市 300452

摘要:离心泵是海上石油平台普遍应用的重要转动设备,为流体提供动力以满足输送物料的需要。具有结构简单、维修方便、工作可靠等优点。但随着平台运行参数的变化,往往会出现离心泵的设计压力或流量等不能满足现场的实际需求,导致因为设备的问题影响现场的生产。本文主要通过对工作现场离心泵与电机的设计参数,结合实际需要,对泵做适应性的改造,找出最佳改造方案,通过改造去满足现场的实际工况需求。

关键词:海上石油平台 离心泵 改造

前言:离心泵是海上石油平台最常用的泵类,功率应用范围覆盖0.5KW到2200KW,从单级泵到多级泵,应用在油气处理的各个流程中。随着现场工况变化,对离心泵的压力、流量等也提出了不同的要求。怎样用最少的时间及资金对离心泵做适应性改造,进而去满足流程工况要求,是现场亟需解决的难题。本文以某平台的闭排泵为例,去探讨实际应用过程中出现的问题及解决措施。

一、项目实施背景

某平台工作甲板布置有两台闭排泵,已经使用5年。基本设计参数为:功率22KW,流量25m³/h,转速2900r/min,扬程90米。该泵并联运行,正常运行状态为一用一备,泵出口连接生产管汇。随着平台产液量的逐年增加,生产管汇内部压力逐渐增大,2019年初时达到750KPa左右,投产时该值在500KPa左右。同时闭排泵出口至生产管汇进口大约有7米落差,即闭排泵出口至生产管汇的压力损失在理论上为70KPa,暂不考虑管壁摩擦力所造成的压力损失。闭排泵出口液体至生产管汇时,只有80KPa压差。压差过低导致闭排泵转液困难,只能通过憋压的方式提高泵出口压力进行转液(出口阀门开度在10%左右)。牺牲了泵的排量,导致每次转液需要2小时甚至更长时间,与现场实际需求严重不匹配。

一般离心泵常见压力提高的方法:

1、提高泵的转速。

2、增加叶轮数目及增大叶轮直径。

3、双台泵串联运行。

4、提高电机运行频率或转速。

根据现场情况:电机参数不变,频率为工频50HZ。泵转速2900r/min。泵运行时为一用一备,运行工况不变。该泵为单级离心泵,无法增加叶轮个数。叶轮直径为厂家设计的固定值,改动需重新进行计算。

二、改造方案

(1)方案1、把泵出口管线从生产管汇截断,连接到生产分离器,生产分离器压力500KPa,以达到提高压差目的。

(2)方案2、更换压力更高的泵及配套电机,以达到提高压差目的。

(3)方案3、利用现有泵和电机,利用增大叶轮直径的办法提高泵出口压力,以达到提高压差目的。

三、方案选择

(1)方案1需要通过外委施工实施,存在几方面的劣势。首先是外委施工费用较高。其次是施工作业时间不易协调,需等停产检修时方可进行作业。三是该项作业的作业周期具有不确定性,经过综合考虑最先排除该方案。

(2)方案2需要采购泵及配套电机,同时需要对泵进/出口管线进行适应性改造。该方案大约需要资金20万元人民币(2台)。费用较高,采办周期较长,施工人员不好协调等问题,该方案可作为备选方案。

(3)方案3利用现有泵和电机,通过电机功率、泵实际效率、泵的流量等参数,计算出电机最大功率时泵的最大扬程。根据现场泵体尺寸、运行数据等条件。通过计算得出电机在额定工况下可支持的最大扬程,在最大扬程时泵的叶轮直径的最大尺寸。并把叶轮直径与泵壳端面直径做匹配,确定叶轮最优直径。并做泵与电机的负荷计算,最终在确保流量不变的工况下,结合泵壳的外形尺寸,确认叶轮的直径,并采购新叶轮。此项改造所需费用低,设备改动小,人员协调容易。

四、项目改造采取的技术措施及方法

在确定增大叶轮直径的方法提高泵的扬程方案后,对增大叶轮直径从理论上核算,并计算出增大后的叶轮直径。同时跟泵厂家人员沟通匹配叶轮选型,以满足后期现场实施的需要。

(1)根据电机功率计算泵的最大扬程值:

依据电机轴功率与泵计算公式N=Q*H/367/(g* η),其中N为轴功率,单位为千瓦,Q为泵排量,该值为25m³/h,H为扬程,η为效率根据设备资料查询取0.38,代入各项数值22=25*H/367/(9.8*0.38),计算得出扬程为120.27米。即原电机在泵流量不变的情况下最高支持120.27米扬程。

(2)叶轮直径数据计算:

根据现场实际,设定扬程为120米,扬程与叶轮直径关系为: H=U2*U2/2g其中U2=π*D2*n/60,H代表扬程,D2代表叶轮直径,n为电机转速,π取3.14。通过公式计算得知,在扬程120米时, D2≈314mm,现场实际测量泵壳端盖内径为325mm,满足安装条件。

(3)泵轴功率数据计算:

叶轮直径确定后,还需要进一步校核现有电机功率能否满足改造后的需求。依据电机轴功率与泵计算公式N=Q*H/367/(g* η),其中N为轴功率,单位为千瓦,Q为泵排量,该值为25m³/h,H为扬程,该值为120米,η为效率根据设备资料查询取0.38,代入各项数值N=25*120/367/(9.8*0.38) ≈21.95KW,该值小于电机额定功率,因此现有电机可以满足需要。

配电柜的匹配调试:

根据计算电机运行时的功率为21.95KW,根据公式P=UI,P为21.95KW,U取值为380伏,计算出电流约为33.35A。配电柜内的接触器、热保护继电器等电器元件设计值满足实际需求。

扬程(米)

叶轮直径(mm)

电机功率(KW)

排量(方)

泵壳直径(mm)

改造前

80

280

22

25

325

计算值

120.27

314

21.95

25

325

改造后

120

315

21.5

25

325

改造后实际运行效果:

将计算后取得的数据反馈给泵厂家技术人员,根据厂家叶轮生产系列规范,推荐使用315mm直径的叶轮。叶轮采购单价8634元/个。到货后对闭排泵原叶轮进行更换。更换过程简便,新叶轮与泵壳尺寸匹配合适。完成叶轮更换后启机测试。测试结果:各项运行参数正常。

泵调试参数:

出口阀门开度

泵出口压力(KPa)

电机电流(A)

0

1500

20

25%

1350

27

50%

1200

29

75%

1150

31

100%

1100

32.7

出口阀门开度100%时压力1100KPa,实测电机电流为32.7A。根据实际电流核算电机实际功率,根据公式P=UI,U取380,计算得出电机实际功率P=21.5KW,电机额定功率22KW,可以满足泵实际需求。根据泵运行最大负荷时的电流,测算配电柜内各电气开关等设计参数,满足改造后实际运行需求。

五、改造效果

本次闭排泵提压增效项目的成功实施,直接将闭排泵出口至生产管汇压力差提高至350KPa,有效解决了闭排转液困难的问题,彻底根除了极端工况下闭排转液低效的瓶颈问题,解决了现场生产流程存在的潜在风险。运行时出口阀开度值控制在75%,单台泵单次转液时间约为20分钟,较改造前转液运行时间降低了80%以上。大幅降低了设备运行时间的同时,设备损坏频次大幅下降,机封使用寿命由15天延长到100天,极大地降低了设备维修费。转液效率的提高,直接降低了现场操作人员的工作强度,取得了良好的综合成效。

六、成果总结

本次改造项目的成功实施并取得预期效果,得益于扎实的理论数据支撑,以及与厂家人员的多次技术沟通,使得设备改造以最低成本达到目的。该项目的实施有以下几点收获。第一是直接节约外委施工改造成本约18万元,同时年度减少备件采购费用约1万元。第二是锻炼了维修人员解决问题的攻关能力,为将来其他设备的改造提供了借鉴思路。第三是降低了生产人员的劳动强度,减少了设备的使用率,延长了设备的使用寿命,降低设备的故障率,提高了生产流程的稳定性。第四是该项改造实施成本低,推广价值高,对其他平台解决类似问题有一定的参考价值。

参考文献

牟介刚、李必祥 离心泵设计实用技术  机械工业出版社  2015.08.10