叙永煤矿15区上运皮带机改造

(整期优先)网络出版时间:2022-07-16
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叙永煤矿15区上运皮带机改造

朱武容

华荣能源嘉业公司  四川 宜宾644500

摘 要:通过对原叙永矿15区上运皮带机使用条件,存在问题的察验,分析出现问题的原因,提出改造方案,解决原存在的滑料、跳带等运行问题,为矿井安全高效生产提供有利技术保障。

关键词:皮带机  滑料  跳带  改造

0前言

皮带输送机是煤矿井下运送煤炭的重要运输设备,需依据使用条件、工况,对其运行特性详细分析,进行合理的选型设计是皮带机后期运行良好的关键。叙永15区上运皮带机是多年前安装的皮带机,已无法满足现在安全高效生产的需要,需对其进行改造。

1原皮带机存在问题

叙永煤矿15区上运皮带机是一台主运输固定皮带机,带宽B800,运量400t/h,带速2m/s,长度320米,为平段—斜段布置,其中斜段长度170米,倾角13度,功率132KW,为中部电机—减速器加传动滚筒驱动。运行过程中常出现滑料、跳带、皮带跑偏严重、动力不足等问题,给叙永煤矿的安全生产造成较大困扰,拟打算对该运输系统进行改造。

嘉业公司与叙永煤矿相关人员一起进行了实地察看,该皮带机采用在平段靠起坡处布置单滚筒电机—减速器驱动,没有设置逆止器及制动器,承载托辊采用30度槽形托辊组,且没有调心托辊组。原皮带机布置如图1。分析造成运行中滑料的主要原因是承载托辊组槽形不够,而原煤中又含一定水份及块煤,极易造成运输物料下滑;起坡处的机架安装弧度偏小,造成空载时跳带打到巷道顶,造成较大安全隐患,同时13度的上运皮带机,不设置逆止器和制动器也不符合《煤矿安全规程》的要求。

2确定改造成方案

2.1皮带机改造总体方案

为适应煤矿安全生产的需要,急需对该台皮带机进行改造,该皮带机为平—凹—斜段的上运皮带机,采用中部传动方式不利于皮带逆止及制动,拟改为头部

叙永矿皮带机驱动改造1

图1  原皮带机布置示意图

传动滚筒驱动,增设逆止器和制动器,皮带机倾角为上运13度,为防止斜段滑料,承载托辊改用45度槽形托辊组,加大物料包裹角。

根据上述改造要求,若重新设计加工一台皮带机,制作、安装周期都较长,不能满足叙永煤矿安全生产的需要,且费用高;而该台皮带机现有的机尾、中间架、支腿等成色都还较好,为缩短改造周期,降低改造成本,与矿方共同商定,利用原有皮带机的机尾、中间架、支腿等,重新设计头部传动装置,采用45度槽形托辊组及上调心托辊组,增大物料包裹角度,解决物料下滑及皮带跑偏问题。待头部传动装置及托辊组制作完成后,调整弧段部分支腿高度,增大过渡段圆弧,防止空载时皮带跳带,如此改造成既节约改造成本,也大幅缩短改造周期,提高生产安全性。

2.2皮带机功率核算

原皮带机运行过程中出现滑料问题,运不走物料而感觉运力不足,因此本次改造对功率进行重新核算。

2.2.1 已知条件

a. 输送物料:原煤,ρ=20°,γ=1t/m3,Xmax=0.3 m;

b. 输送量:Q =400t/h;

c. 输送长度:L =320 m;

d. 输送倾角:β≈0-13°(上运);

e. 工作环境与装载点:用于煤矿井下;工作条件一般,装载点在机尾处。

f.阻燃抗静电织物整芯输送带规格为B800  1000S: kg/m 。

g.选用托辊直径¢108 mm:承载分支三托辊组=12.5 kg,= 1.2 m;

回空分支平行托辊组=10.8 kg,= 3 m。

2.2.1 圆周力计算

按MT/T467式(8): 14.02(kg/m)

根据MT/T467中8.1条的规定,传动滚筒圆周力可按经验公式计算:

查MT/T467表4、表5:f = 0.045,Cn = 1.73

按MT/T467式(24):

   =43012.64(N)

2.2.2 轴功率计算

按MT/T467式(25):(kw)

2.2.3 电动机功率验算

驱动系统采用单滚筒单电机传动方式,每套驱动装置由电动机、柱销联轴器、减速器、制动器等组成。

根据本的驱动系统特性,取,kw  (电机)

             (减速器)  (联轴器)              

MT/T467式(26): = =114.78(kw)

原电动机132KW足够。

2.3 制动器、逆止器确定

传动滚筒所需逆止力或制动力FBN=1.5(Fstmax- FHmim)=39844.13(N)

传动滚筒所需制动力矩:MT=FBND/2000=12550.9(N.m)

故选用逆止力矩为16000N.m的NYD130接触型逆止器。

传动滚筒至制动轴速比i=31.5

制动轴上制动力矩:M=K×FBmax×D×η/(2×i)=K×MT×η/i=255.28(N.m)

故选用BYWZ5-400/121制动器。

选用JC.B3SH10硬件齿面减速器。

3改造结果

改造后为解决输送带逆止问题,采用头部传动方式,仍选用YBK3-315M-4电机,选用JC.B3SH10硬件齿面减速器,BYWZ5-400/121制动器,高速联轴器选用柱销联轴器同,低速联轴器选用大扭矩棒销联轴器,在传动滚筒轴端设置NYD130接触型逆止器,采用45度槽形托辊组,增大物料包裹角,防止物料下滑。每10组增设1组上调心托辊,解决皮带跑偏的问题。改造后皮带机整体布置如图2,改造后托辊布置如图3。

本次皮带机改造从设计到加工制作完成只用了15天时间,为矿方的安全生产提供了有利保障,降低了改造成本。通过近2个月的运行,效果显著,没有再

Drawing1

图2  改造后皮带机布置图

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图3 托辊组布置图

发生滑料、跳带的问题,运输能力得到有效保障,为矿方的高效生产起到了保驾护航的作用。