我厂预分解窑存在的问题及技改经验

(整期优先)网络出版时间:2022-07-28
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我厂预分解窑存在的问题及技改经验

刘亚峰

新疆天山水泥有限责任公司

摘要CI出口所体温度偏高,含尘浓度较大,窑内结长厚窑皮,结料球,造成熟料质量欠佳,蓖冷机堆雪人红河现象严重;预热器温度不稳定。

关键词预分解窑问题技改内容

1.技改内容及优化措施
1.1技改内容
1)C1出口气体温度偏高,含尘浓度较大
2)窑内结长厚窑皮,结料球,造成成熟料质量欠佳

3)窑尾密封漏料现象严重,甚至被迫停窑
4)窑口浇注料脱落频繁
5)蓖冷机堆雪人红河现象严重
6)预热器温度不稳定
7)预热异物堵塞严重
1.1.1配料方案的调整
我厂提出两高、一低配料方案,减少煅烧时液相量,确定三个率值的指标为KH=0.9±0.02,SM=2.5±0.1,IM=2.0±0.1

   1.1.2煤粉的控制

确定煤粉细度指标为8.0%±2%水份2%,并采取一定的措施,提高喂煤的稳定性。
1.1.3四风道喷煤管的正确使用
喷煤管前端已变型,烧裂,火焰形成不完整,分叉、不成型。对喷煤管前端进行更换,重新焊抓钉,烧注浇料并确定喷煤管的合理坐标位置面时加强内,中心管等调整手段正常操作时将喷煤管伸入窑口。100-200mm.
1.1.4各级内筒的更换
由于原内筒是耐热钢烧注而成,重量大,更换难度大,造.成气料分离效率差,Cl筒出口气体温度高,同时内筒掉容易堵塞预热器停机频繁,造成热工制度不能稳定。通过对内筒更换陶瓷挂片后减少了停机机会,这种挂片重量轻,更换较容易.
1.1.5菲斯特称的更换
由于原二次煤喂系统采用环状天平和螺旋泵的组合,螺旋泵故障率较高,影响系统的稳定,从而影响熟料的煅烧。自从更换成菲斯特称以后,系统较为稳定,台产从78t/h增加至86t/h,由二次风温较高,头煤由2.7-2.8t/h,减至于2.0-2.2t/h

   1.1.6窑系统参数制度的制定

1)分解炉860

2)2)窑尾温度950-980
3)哏料量80-85t/h
4)窑速3.5-3.8r/m

1.1.7增加冷却风机

由于窑口浇注料冷却不均勾,造成脱落,从而造成停机频繁,通过对窑口左右两边增加了冷却风机,将喷煤管伸入窑口100-200mm,这样即避免管冷机堆雪人,又保护窑口护板、护铁、窑口浇注料寿命也延长,为了优质高产提供了有力保障。

结语:

基于碳排放、能源配额制度下的现实需求,通过对水泥厂预分解系统电耗的改造措施分析,不断探索绿色、节能、高效烧成技术,不仅有助于企业提高产量、节能降耗、提高经济效益和社会效益、推动企业的技术进步,而且也为以后其它类似的工程项目的技术升级改造提供了参考。

参考文献

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[3]范警卫,马明,曾容,姚方行.预分解窑窑尾脱硫技术简评[J].新世纪水泥导报,2021,27(05):21-23.

[4]陈友德,倪金妹,武晓萍,刘薇薇.预分解窑耐火砖砌筑配比失调问题的探讨[J].水泥技术,2021(04):30-36.