低温甲醇洗焦油问题分析及处理措施

(整期优先)网络出版时间:2022-07-29
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低温甲醇洗焦油问题分析及处理措施

刘选金,申友军

兖矿鲁南化工有限公司 山东省滕州市 273500

摘要:近年来,我国的煤化工行业有了很大进展,对环境的污染也越来越严重。携带焦油的合成气经耐硫变换至低温甲醇洗单元,焦油被甲醇吸收且难以解吸,不断在系统内富集,导致出现酸性气深冷器管程堵塞、富H2S甲醇工艺过滤器差压高与冲洗频繁、下游硫磺回收装置产品硫磺发黑等问题,制约煤制氢联合装置长周期运行。本文首先分析了低温甲醇洗,其次探讨了低温甲醇洗焦油问题,最后就焦油问题处理进行研究,以供参考。

关键词:低温甲醇洗;焦油;分析;处理;长周期

引言

现代经济水平持续发展,能源短缺、环境污染问题严重。在煤化工行业发展中,不管是制备哪种气体,都会产生杂质,从而污染破坏环境。为了处理好上述问题,多数煤化工企业应用低温甲醇洗技术。低温甲醇洗技术的优势较多,它对酸性气体具有明显的选择性,可以吸收大量酸性气体,净化程度好,具有较好的化学稳定性,已被广泛应用在煤化工中。但是,在实际应用中存在的问题也比较多,如:工艺流程较长、操作过程较为复杂等。因此,煤化工企业应注重技术优化与改进,处理好低温甲醇洗技术弊端与不足,全面发挥出低温甲醇洗技术的应用价值。

1低温甲醇洗

低温甲醇洗工段主要起到净化气体的作用,来自变换工段的粗煤气经过降温冷却后,在粗煤气分离器(S02)分离气体中携带的水、不饱和碳氢化合物等杂质,之后气体进入低温甲醇洗的脱硫塔和二氧化碳吸收塔,送往液氮洗工段。吸收完气体的甲醇溶液经过循环再生重新利用。热再生塔(T05)再生系统经再沸器再生加热,甲醇溶液中闪蒸出的硫化氢冷却后,在硫化氢气体分离器(S004)分离甲醇,经过复热送往硫回收工段,分离后的甲醇回收至回流槽(V01)。预洗系统包括共沸塔(T08)、甲醇水塔、萃取器(V02),其中T08主要作用是将甲醇水中的油加热后从塔顶冷凝分离排出系统,甲醇水塔主要作用是将甲醇水分离回收甲醇蒸汽,产生的废水送往生化水处理。同时当变换气体中含有油类物质时,会在V02中将油类物质分离,送往石脑油储罐。

2低温甲醇洗焦油问题

虽然低温甲醇洗技术的优势较多,并且广泛应用到煤化工企业。但是,低温甲醇洗技术应用的问题也比较多,阻碍技术发展,影响煤化工企业与能源处理。所以要详细分析低温甲醇洗技术问题。某石化公司煤制氢联合装置气化装置采用美国Lummus公司开发的两段式E-Gas煤气化技术,该工艺为国内首次引进,原煤种设计灰熔点1 280℃,实际灰熔点1 100℃,气化炉一段反应温度应在煤的灰熔点以上100℃左右,实际一段温度控制在1 200~1 250℃,气化炉二段温度设计值为1 024℃,实际二段温度控制在960℃左右,二段温度偏低,产出合成气中的焦油成分无法完全分解,导致气化合成气携带焦油,经耐硫变换至低温甲醇洗被甲醇吸收,并在系统内累积,污染甲醇。焦油在工艺流程中的路径为:气化装置→耐硫变换单元→氨洗塔C001→变换气吸收塔C101预洗段→预洗甲醇闪蒸塔C602→热再生塔C601HCN气提段(塔顶)→E602壳程→E603壳程→D601→E604管程→E605管程→D602→E604(壳程)→硫磺回收装置。

3焦油问题处理

3.1系统水含量高

低温甲醇洗系统停车检修期间,管道设备内部用大量的水进行清洗,导致开车过程中系统水含量高。有关文献记载,当贫甲醇中水质量分数超过4%时,硫化氢在贫甲醇中溶解度大幅下降。系统贫甲醇体积分数长期高于1􀆱5%,无法有效降低,通过取样分析再沸器蒸汽冷凝液中的甲醇含量,发现T05再沸器和甲醇水塔(T09)再沸器发生泄漏。切换再沸器,将泄漏的再沸器切出系统后堵漏,最终成功降低了低温甲醇洗中的水含量,保证了生产稳定运行。

3.2煤制合成氨中的应用

随着化肥产业发展,对化学合成氨原料的需求度高。合成氨生产组成部分,是脱硫脱碳净化工艺,所以工艺方案选择,会极大影响合成氨产业发展决策。低温甲醇洗技术,以物理吸收法为主,能源消耗低,可以应用到合成氨中。煤制合成氨工艺,将煤炭作为原料,经过煤气化、一氧化碳转换、低温甲醇洗工艺、合成氨生产工艺处理后,能够加工制作硝酸、化肥产品。在合成氨项目气体净化、节能降耗中,应用低温甲醇洗技术的效果显著。

3.3硫磺回收装置增设甲醇汽化器

联系设计人员进行设计变更,在硫磺回收装置内增设甲醇汽化器,用来汽化来自低温甲醇洗单元的含焦油污甲醇,汽化后的甲醇气送至制硫炉焚烧,处理量为20kg/h。伴随着污甲醇焚烧,低温甲醇洗系统内甲醇藏量逐步降低,视低温甲醇洗各塔、容器的液位,间歇从甲醇罐区补入前期退出的再生甲醇,维持装置液位平衡,同步实现污甲醇的连续置换,并释放了甲醇储罐罐容。

3.4工艺优化调整

(1)在酸性气压力条件允许的情况下,提高酸性气氨冷器出口温度至-24℃(设计温度为-33℃),以降低氨在酸性气凝液中的溶解度,使之随酸性气带出系统;同时,适当减少返回气提/CO2解吸塔H2S浓缩段的气量。(2)据酸性气分离器液相氨含量(控制指标<50mg/L),排放部分含氨量高的甲醇至回收槽,以减少返回H2S浓缩系统含氨甲醇量。(3)加强变换气冷却器运行管理,严格控制出口变换气温度不高于设计指标40℃,确保变换气的冷凝分离效果。(4)加大变换气洗氨塔洗涤水量,控制洗涤水温度不高于35℃,调整洗涤水pH呈弱酸性,定期对洗涤水水质进行分析,增强变换气洗氨效果。(5)提高变换冷凝液汽提塔底部的温度至138℃,提升变换冷凝液的汽提效率,减少通过变换冷凝液向气化灰水槽的返氨量。

3.5深度处理后工况

通过提高气化装置气化炉二段温度、增设硫磺回收装置甲醇汽化器等措施,2019年12月煤制氢联合装置检修完成,再次开工,净化装置低温甲醇洗单元工况明显改善。酸性气深冷器E605在不引入热甲醇冲洗的情况下可降温至-25℃左右,富H2S甲醇过滤器SR601冲洗切换频率显著降低,单台过滤器可在线运行20h左右,硫磺回收装置的产品硫磺色泽金黄,质量合格。

3.6洗刷循环量操控

在运转过程中,气体量与循环甲醇量具备相关性,随着气化负荷增减,优化调整甲醇循环量。气化气量变化时,会由于体系压力动摇,影响气量稳定性,无需调整循环量。循环量频繁变化,会加剧体系工况恶化。气量、循环量调理关系如下:添加气量之前,进步循环量,气体下降后,再下降循环量。按照详细运行情况,优化调整循环甲醇、交换气流量,保证运转比例最佳化。坚持主循环量稳定,可以确保整体稳定性。

结语

综上所述,煤制氢联合装置工艺流程长、工段单元多、设备管线复杂,焦油问题直接影响净化装置低温甲醇洗单元的运行,间接影响硫磺回收装置的操作。单纯在低温甲醇洗单元进行工艺处理只能治标,不能治本,必须“节源开流”,即提高气化炉二段操作温度以降低合成气中焦油带入量,同时进行污甲醇焚烧、置换,从而保证煤制氢联合装置“安、稳、长、满、优”运行。

参考文献

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