华能伊敏电厂 内蒙古 呼伦贝尔市021134
摘要:我厂#2机组是俄制500MW超临界汽轮机组,存在运行可靠性差、经济性差、热耗过高等问题。为此,我厂对#2汽轮机组进行通流改造,以提高机组出力,降低机组煤耗,消除机组运行中存在的安全隐患,延长机组使用寿命。
关键词:超临界、汽轮机、通流改造、增容、经济性、效率、热耗率
一、引言
我厂#2汽轮机组为俄罗斯列宁格勒金属工厂生产的K-500-240-4型超临界、一次中间再热、单轴四缸四排汽、凝汽式汽轮机。机组设计于上世纪70年代末80年代初,受当时设计和制造技术限制,机组的技术经济指标已明显落后当今先进技术指标。针对我厂#2汽轮机组现状,在机组A修中对#2汽轮机组进行了通流改造,以提高机组机组出力,降低机组煤耗,提高机组可靠性。目前,从改造后性能试验及机组运行状态看,机组改造取得了圆满成功。
二、改造前机组存在的主要问题
(一)经济性方面主要表现为效率低、经济性差
目前,国产600MW亚临界机组设计热耗率在7820KJ/kw·h左右,国产600MW超临界机组设计热耗在7550KJ/kw·h左右。我厂#2机500MW超临界汽轮机保证热耗为8122KJ/kw·h,与国产亚临界、超临界机组相比,其热耗率指标相差甚远,而机组的实际运行性能更差。
(二)安全可靠性差
自机组投运以来,在运行过程中先后暴漏出一些问题,严重威胁机组的安全生产。机组冷态启过程中,高、中压缸膨胀较慢,胀差难以控制;高、中压转子弯曲超标,部分轴瓦振动超标;960mm末级叶片结构强度不足、司太立合金脱落及冲蚀(国内某电厂同类型机组两次发生960mm叶片断裂故障),存在安全隐患。
三、改造总体方案
(一)改造目标
1.通过对汽轮机通流部分的改造,实现节能降耗,使机组的热耗率、效率达
到国内同类机组的先进水平。
2.通过对汽轮机进行通流改造,实现机组增容,提高机组的铭牌出力。
3.通过对汽轮机进行技术改造,提高机组的安全可靠性,消除目前机组存在
的影响安全可靠运行的缺陷,降低运行检修费用,延长机组寿命。
4.通过改造,使汽轮机满足在不同时期带基本负荷及带调峰负荷的要求,并
考虑低负荷(约75%THA)运行时有较好的经济性。
(二)改造范围
本次改造采用先进的气动、热力及结构强度设计技术对#2汽轮机进行通流改造。在前述目标和原则下,根据机组现有结构的特点。改造方案的部件更换范围如表1.1所示。
表1.1 汽轮机通流部分改造的相关零部件
汽缸 | 主要更换的零部件 | 安全可靠性 |
高压缸 (保持高压缸反流结构不变) | 高压转子(整锻无中心孔) 高压喷嘴室(含喷嘴组) 高压内缸 高压隔板套 高压各级动叶片 高压各级隔板(含静叶) 高压隔板汽封、动叶叶顶汽封 高压缸内回流过桥汽封 高压前后轴封 改造所需其它零部件 | 改善高压喷嘴组、各级动叶及隔板的可靠性,解决高压转子弯曲超标问题。更换了高压转子及所有的动叶片,转子质量略有变化,考核高压转子临界转速、轴承比压、扭振频率等。 |
中压缸 | 中压内缸 中压隔板套 中压转子(整锻无中心孔) 中压各级动叶片 中压各级隔板(含静叶) 中压隔板汽封、动叶叶顶汽封 中压前后轴封 中压分流环 改造所需其它零部件 | 明显改善中压转子、各级动叶、隔板的安全可靠性。更换中压内缸,有效抑制缸体变形及水平中分面泄漏。更换转子,解决中压转子热弯曲问题。更换了中压转子及所有的动叶片,转子质量略有变化,考核中压转子临界转速、轴承比压、扭振频率等。 |
低压缸 | 低压转子(整锻无中心孔) 低压内缸 低压各级动叶片 低压各级隔板(含静叶) 低压隔板汽封、动叶叶顶汽封 低压前后轴封 低压分流环 改造所需其它零部件 | 完全消除低压缸叶片的安全隐患;更换轴封、汽封以减小漏汽损失。更换转子,增强转子刚性,降低应力水平,提高转子稳定性。 更换了低压转子及动叶片,转子质量会发生变化,需要考核低压转子及改造后轴系的临界转速、轴承比压、扭振频率等。 低压缸进行加固处理。 |
其它部件 | 轴承箱DEVA合金自润滑改造 | 解决汽缸热胀慢、差胀大等问题 |
四、改造施工的主要工序
(一)解体阶段
1.汽缸保温全部拆除,对所有管道支吊架进行检查,不牢固的采取临时加固措施,口径较大的管道应用工字钢、槽钢进行临时固定。
2.常规方法进行汽缸、转子、隔板、轴承的解体工作。按厂家要求做好相关数据侧量工作,并做好测量记录。主要包括:各轴颈和联轴器的扬度和标高数据,对轮解开后,需要仔细测量各轴颈和联轴器的扬度、标高及张口数据,标识好汽电联轴器端面位置。
3.切割高、中压下缸连接管道,吊出高、中外缸下缸。吊出前轴承箱和中压轴承箱。
4.按拆除先后顺序对返厂件装车返厂。主要返厂件有高压外缸、中压外缸)、前轴承箱、中轴承箱、危急遮断器小轴、盘车大齿环、联轴器套筒、中压进汽插管、高压和中压外挂汽封体、除前轴承箱外的其他轴承箱内的TSI安装支架。
(二)部件返厂期间进行非返厂部件的现场改造工作及轴瓦修复工作
1.由于我厂#2机轴瓦在金属检验中发现轴瓦钨金存在大面积脱胎现象,在此次检修中对轴瓦进行现场修复,将脱落钨金成进行清除,外聘轴瓦修复专家进行现场重新浇铸后修刮。
2.前轴承箱、中轴承箱自润滑改造工作。包括对前轴承箱、中轴承箱座架表面特福伦涂层的清理;对前轴承箱、中轴承箱座架表面的修研;前轴承箱、中轴承箱座架表面镶装自润滑DEVA合金块。
3.低压外缸加固工作。按照低压缸加固方案对两个低压外缸进行加固。
(三)回装阶段
1.返厂件及新部件到厂后开始进行回装工作。回装轴承箱,高压、中压外缸,同时进行低压转子与轴瓦配合研磨修刮工作。
2.外缸落回后进行内缸就位并与外缸找中心、隔板套和隔板就位并与外缸找中心、汽封体就位并与外缸找中心工作。
3.转子就位,各缸通流轴向间隙调整,外缸和轴承箱轴向位置调整并确定,轴系中心调整,外缸与转子找中心,推拉梁安装。转子轴向定位,#2低压转子轴向位置,以发电机对轮端面位置为基准,高压、中压、#1低压转子轴向定位以推力瓦位置为基准,#1、#2低压转子之间设有调整垫片,转子位置确定后配准调整垫片厚度。
4.汽封径向间隙调整,高压隔板阻汽片镶装加工,扣汽缸,管道的焊接和连接。
5.复测轴系中心,联轴器铰孔安装对轮螺栓,复查组晃。
6.热工测点恢复,各轴瓦及轴承箱回装,油循环。
7.汽缸保温恢复,化妆板安装。
8.静态试验、盘车、启动。
五、改造效果
(一)机组振动情况
我厂#2汽轮机组通流改造后一次启动成功。额定工况下,各轴振动峰值均在76um以内,各支撑轴承及推力轴承温度正常,其它参数指标符合技术要求。
(二)机组热耗情况
为检验#2汽轮机改造后的热经济性,委托电科院对改造后的#2机进行了全面热力性能验收试验。试验结果如下:
(1)THA工况(3VWO工况),高、中压缸效率(含阀门压损)为89.39%、94.40%,汽轮机热耗为7732.8kJ/kwh,高中压缸效率和热耗优于保证值。
(2)75%THA工况(2VWO工况),高、中压缸效率(含阀门压损)为85.21%、94.55%,汽轮机热耗为7848.8kJ/kwh,高中压缸效率和热耗优于保证值。
(3)改造后汽轮机额定出力达到了设计值550MW。
六、经验与建议
1.本次#2汽轮机通流改造前期准备充分,对项目改造方案论证清晰,改造方案可操作性强,对项目实际操作提供了有力依据。
2.改造项目采用EPC操作模式,保证了现场改造施工质量,减少了由于现场施工问题而导致改造目标无法实现的风险。
3.本次改造项目施工工期较预计工期要长,主要是没有考虑设备返厂加工时间对整个工期的影响。
4.建议改造工程应定期召开协调会议,解决和处理改造过程中存在的问题,保证工程顺利开展。
参考资料
【1】中国电力企业联合会标准化部 《汽轮机及辅助设备》
【2】中国电力出版社 《电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》
【3】中国电力出版社 《汽轮机原理》
【4】中国电力出版社 《汽轮机设备检修》
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