高强板电阻焊焊缝退火的研究

(整期优先)网络出版时间:2022-08-24
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高强板电阻焊焊缝退火的研究

李燕

博思格钢铁(苏州)有限公司  江苏苏州  215021

摘要:目前镀锌、镀铝锌生产线钢带靠电阻焊机进行焊接,从而保证生产线的连续性和稳定性,但是由于高强板焊缝退火时间短,焊缝容易在后续的工艺中出现断带,造成产线停机。现在完成焊接后在感应退火设备下对焊缝进行退火,退火温度700-800度,时间3-4S,对焊缝进行拉伸实验,金相实验和杯突等一系列实验,结果表面,退火后的焊缝机械性能优良,能满足产线的要求。

关键词:焊接,电阻焊,退火,拉伸实验,杯突

  1. 概述

在带钢连续热镀锌、热镀铝锌生产线中,一卷卷钢带靠焊机焊接起来,从而保证生产线的稳定性和连续性。目前,在带钢连续热镀锌生产线中,采用的均为电阻缝焊工艺。但是对于高强板由于焊缝退火时间短,温度低导致焊缝在后面的工艺中容易出现断带事故,给生产线造成巨大的损失,因此要确保生产过程中每条焊缝强度高于母材的强度。为提高冷硬板焊接后焊缝的性能,在焊机焊接完成后对焊缝进行感应退火处理,以提高焊缝的强度,消除焊缝应力,确保生产过程中焊缝不断裂,保证产线正常运行。

  1. 焊接工艺和感应退火工艺

本次实验采用日本NASTOA公司的窄搭接电阻焊焊机,冷硬板的厚度为0.42mm,在焊接之前清理焊轮表面的焊渣和钢带表面脏物,然后用焊机进行焊接。其焊接参数如下表1:

表1 焊接工艺参数

Table No.

DIT-845 Schedule

Welding squeeze

Welding speed

LAP(mm)

Swaging

No

kA

Rank

KN

Rank

m/min

Rank

OS

DS

Rank

KN

16

12

11.0

1

2.9

10

15

1

0.6

0.6

2

19.6

根据搭接量选择No.16 焊接参数,电流为11.5 KA,焊接过程正常,火花明亮,无打火和昏暗现象,屏幕曲线正常,如下图1:

图1 焊接电流曲线

钢带焊接完成后经过焊机后面的感应退火设备进行退火,焊缝退火的温度约为700-800度,时间约3-4S。

  1. 焊缝质量判定

(1)拉伸实验

按照拉伸实验要求制作试样,拉伸后的实验数据如下表2,断裂的位置见图2:

表2 焊缝断裂强度和断裂位置

样品编号

断裂位置

断裂强度(MPa)

未退火的焊缝

1-1

直口,焊缝断

598

1-2

直口,焊缝断

620

1-3

直口,焊缝断

615

1-4

直口,焊缝断

603

退火后的焊缝

5-1

45度,非焊缝

384

5-2

45度,非焊缝

392

5-3

45度,非焊缝

385

5-4

45度,非焊缝

392

        

(a)未退火的焊缝 b)退火后的焊缝

                   图2 焊缝断裂位置

从表2和图2 中可以看出,未退火的焊缝试样断裂位置在焊缝处,直口断裂;而经过退火的焊缝试样断裂位置在母材,呈45度角断裂,经过退火后焊缝性能优于未退火的。根据产线设计的最大张力约4,经过计算焊缝的强度只要大于130MPa,在产线上运行时就不会被拉断。退火后的焊缝强度在380MPa左右,满足要求。

(2)杯突实验

                       图3未退火的焊缝杯突

图4 退火后焊缝的杯突

对焊缝进行杯突实验,当裂纹显示出穿过试样的整个厚度时,立即停止移动冲头,并测量冲头压入的深度,图3未退火的焊缝杯突值约为4mm,裂纹沿着焊缝裂开,图4 退火后的焊缝杯突值约为8.93mm,裂纹垂直沿着焊缝裂开,从实验结果可以看出退火后的焊缝性能优于未退火后的焊缝性能。

(3)金相实验

 

图5 未退火的焊缝和退火后的焊缝组织

从图5 (a)和(c)金相组织中可以看出,未退火的焊缝组织形貌像羽毛状,焊缝和母材间的热影响长度约为656.3um;而从(b)和(d)金相组织中可看出,经过人工感应退火后,焊缝经过了重新结晶,焊缝的组织形貌为冷轧板经过退火后正常的组织形貌-铁素体,焊缝热影响区的长度为20mm。

(4)断口组织分析

     

(a)未退火的焊缝     (b) 退火后的焊缝

图6 断口SEM扫描

从图6 (a)和(b)断口组织显示未退火的焊缝和退火后的焊缝均属于塑性断裂,断口组织由许多微观孔洞组织在一起,形成韧窝,但是未退火的焊缝断口没有颈缩,而退火后的焊缝断口有轻微的颈缩。

  1. 结论

从以上的实验结果可得出,钢带电阻焊后进行感应退火,得到的焊缝性能优于未进行退火的焊缝,满足产线的要求。