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摘要:目前镀锌、镀铝锌生产线钢带靠电阻焊机进行焊接,从而保证生产线的连续性和稳定性,但是由于高强板焊缝退火时间短,焊缝容易在后续的工艺中出现断带,造成产线停机。现在完成焊接后在感应退火设备下对焊缝进行退火,退火温度700-800度,时间3-4S,对焊缝进行拉伸实验,金相实验和杯突等一系列实验,结果表面,退火后的焊缝机械性能优良,能满足产线的要求。
关键词:焊接,电阻焊,退火,拉伸实验,杯突
在带钢连续热镀锌、热镀铝锌生产线中,一卷卷钢带靠焊机焊接起来,从而保证生产线的稳定性和连续性。目前,在带钢连续热镀锌生产线中,采用的均为电阻缝焊工艺。但是对于高强板由于焊缝退火时间短,温度低导致焊缝在后面的工艺中容易出现断带事故,给生产线造成巨大的损失,因此要确保生产过程中每条焊缝强度高于母材的强度。为提高冷硬板焊接后焊缝的性能,在焊机焊接完成后对焊缝进行感应退火处理,以提高焊缝的强度,消除焊缝应力,确保生产过程中焊缝不断裂,保证产线正常运行。
本次实验采用日本NASTOA公司的窄搭接电阻焊焊机,冷硬板的厚度为0.42mm,在焊接之前清理焊轮表面的焊渣和钢带表面脏物,然后用焊机进行焊接。其焊接参数如下表1:
表1 焊接工艺参数
Table No. | DIT-845 Schedule | Welding squeeze | Welding speed | LAP(mm) | Swaging | ||||||
No | kA | Rank | KN | Rank | m/min | Rank | OS | DS | Rank | KN | |
16 | 12 | 11.0 | 1 | 2.9 | 10 | 15 | 1 | 0.6 | 0.6 | 2 | 19.6 |
根据搭接量选择No.16 焊接参数,电流为11.5 KA,焊接过程正常,火花明亮,无打火和昏暗现象,屏幕曲线正常,如下图1:
图1 焊接电流曲线
钢带焊接完成后经过焊机后面的感应退火设备进行退火,焊缝退火的温度约为700-800度,时间约3-4S。
(1)拉伸实验
按照拉伸实验要求制作试样,拉伸后的实验数据如下表2,断裂的位置见图2:
表2 焊缝断裂强度和断裂位置
样品编号 | 断裂位置 | 断裂强度(MPa) | |
未退火的焊缝 | 1-1 | 直口,焊缝断 | 598 |
1-2 | 直口,焊缝断 | 620 | |
1-3 | 直口,焊缝断 | 615 | |
1-4 | 直口,焊缝断 | 603 | |
退火后的焊缝 | 5-1 | 45度,非焊缝 | 384 |
5-2 | 45度,非焊缝 | 392 | |
5-3 | 45度,非焊缝 | 385 | |
5-4 | 45度,非焊缝 | 392 |
(a)未退火的焊缝 (b)退火后的焊缝
图2 焊缝断裂位置
从表2和图2 中可以看出,未退火的焊缝试样断裂位置在焊缝处,直口断裂;而经过退火的焊缝试样断裂位置在母材,呈45度角断裂,经过退火后焊缝性能优于未退火的。根据产线设计的最大张力约4,经过计算焊缝的强度只要大于130MPa,在产线上运行时就不会被拉断。退火后的焊缝强度在380MPa左右,满足要求。
(2)杯突实验
图3未退火的焊缝杯突
图4 退火后焊缝的杯突
对焊缝进行杯突实验,当裂纹显示出穿过试样的整个厚度时,立即停止移动冲头,并测量冲头压入的深度,图3未退火的焊缝杯突值约为4mm,裂纹沿着焊缝裂开,图4 退火后的焊缝杯突值约为8.93mm,裂纹垂直沿着焊缝裂开,从实验结果可以看出退火后的焊缝性能优于未退火后的焊缝性能。
(3)金相实验
图5 未退火的焊缝和退火后的焊缝组织
从图5 (a)和(c)金相组织中可以看出,未退火的焊缝组织形貌像羽毛状,焊缝和母材间的热影响长度约为656.3um;而从(b)和(d)金相组织中可看出,经过人工感应退火后,焊缝经过了重新结晶,焊缝的组织形貌为冷轧板经过退火后正常的组织形貌-铁素体,焊缝热影响区的长度为20mm。
(4)断口组织分析
(a)未退火的焊缝 (b) 退火后的焊缝
图6 断口SEM扫描
从图6 (a)和(b)断口组织显示未退火的焊缝和退火后的焊缝均属于塑性断裂,断口组织由许多微观孔洞组织在一起,形成韧窝,但是未退火的焊缝断口没有颈缩,而退火后的焊缝断口有轻微的颈缩。
从以上的实验结果可得出,钢带电阻焊后进行感应退火,得到的焊缝性能优于未进行退火的焊缝,满足产线的要求。