某电厂湿法脱硫浆液严重起泡现象分析

(整期优先)网络出版时间:2022-09-21
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某电厂湿法脱硫浆液严重起泡现象分析

荆剑锋,刘建青

辽阳石化分公司,辽宁 辽阳 111003

要:石灰石-石膏湿法脱硫是目前应用较多的烟气脱硫超低排放技术,技术较为成熟,能够实现锅炉烟气的超低排放,但是在实际运行过程中吸收塔浆液起泡溢流现象十分普遍,其影响因素多且复杂,一直影响着吸收塔安全平稳运行和环保达标排放。本文重点分析了某电厂吸收塔浆液严重起泡溢流的原因和应对措施,通过对实际案例的总结分析,归纳出浆液起泡溢流的应对措施和防范措施。

关键词:湿法脱硫;浆液起泡;原因;措施

1.概述

石灰石-石膏湿法脱硫工作机理是锅炉烟气经过脱销、除尘后进入吸收塔内部自下而上流动,石灰石浆液通过喷淋层向下喷洒,气液相遇反应吸收烟气中的二氧化硫,生成主要成分亚硫酸钙,最后经过氧化风强制氧化生产硫酸钙,浓度达到到一定程度后形成结晶体即副产品石膏。但运行中,普遍存在结结垢、腐蚀、堵塞、磨损、浆液起泡溢流和石膏产品不合格等问题,严重时将影响电厂的安全、环保和经济运行。本文通过实际案列,重点分析石灰石-石膏湿法脱硫浆液起泡溢流的原因以及预防和应对措施。

2.浆液起泡原因分析

浆液起泡是湿法脱硫的常见问题,在湿法脱硫吸收塔中,气体和浆液充分接触,形成产大量泡沫,由于密度差的作用,气泡上浮至浆液表面,在浆液表面聚集,形成稳定泡沫[1]。浆液中混入的发泡物质能够增强气泡表面薄膜的力学强度、抗张力度、泡沫的稳定性[2]。当脱硫吸收塔内具备了起泡的三个条件,即浆液中含有表面活性物质,浆液中存在大量气体和外部机械扰动时,浆液起泡溢流现象会更加频繁和严重[3]。

2.1锅炉烟气成分变化

    (1)锅炉投油枪稳燃,部分稳燃油会随着烟气进入吸收塔内,造成浆液品质劣化,严重时起泡。

(2)烟气中粉尘含量增加,会导致吸收塔内浆液品质劣化,严重时起泡。

(3)煤质发生变化,烟气中重金属含量增加,会导致吸收塔内浆液品质劣化,严重时起泡。

2.2石灰石粉品质

石灰石粉质量不合格,特别是镁含量超标时,会在浆液中生产不溶性镁盐,阻碍碳酸钙的溶解,同时会加剧吸收塔浆液起泡。

2.3工艺调整

    (1)石膏脱水系统过程中,废水处理量少,导致浆液中沉积的重金属等杂质越来越多,以及浆液中氯离子含量升高,会引起浆液品质劣化和起泡。

(2)吸收塔氧化风量过大或者频繁启停浆液循环泵,造成浆液起泡。

3.浆液起泡的危害

3.1影响锅炉安全运行

吸收塔浆液起泡溢流严重时时,部分浆液回返至入口烟道,严重时会增加锅炉吸风机阻力。

3.2影响脱硫效率

浆液起泡后,由于吸收塔内浆液存在大量泡沫,减少烟气与石灰石粉的接触时间和表面积,降低脱硫反应效率。浆液起泡的同时,浆液杂质增加,抑制石灰石粉的溶解,为了保证环保参数达标,需要不断提高PH值,影响石膏品质,严重时无法正常生产石膏,导致浆液品质进一步劣化,形成恶性循环。如图1所示,浆液起泡时,石膏品质不好。

图1,浆液起泡时石膏品质差

3.3影响设备安全运行

浆液起泡时,需要将液位降低运行,同时测量的液位已经不能代表真实液位,存在浆液循环泵气化风险。

3.4环境影响

浆液溢流时,大量浆液流淌至厂房或路面,污染环境,影响正常的生产操作和巡检。

4.浆液起泡应对措施

(1)发生浆液起泡时,可立即加入消泡剂,短时间内消泡和抑制起泡。

    (2)加快塔内浆液置换,加强石膏排出,加大废水处理量,同时尽量用清水补充吸收塔液位。

(3)可将品质差的浆液排至事故罐,用清水补充塔内液位,改善浆液品质,待起泡现象消失后,再逐步分批次的将事故罐内浆液送回吸收塔内重新利用。

(4)适当降低锅炉负荷,调换煤质较好的煤进行燃烧,减少烟气处理量的同时降低烟气中杂质含量。

(5)短期内减少氧化风量,减少机械干扰,可在一定程度上减少起泡,但此措施不可长期执行,否则将无法生成硫酸钙,无法正常排石高。

5.案例分析

某电厂冬季12月至次年2月,3个月时间内运行的两台脱硫吸收塔先后出现浆液起泡溢流、石膏品质差等现象,严重影响吸收塔正常运行,在次之前系统运行正常,吸收塔浆液起泡频次也不高。

5.1原因分析

(1)浆液中氯离子含量满足生产需求,排除废水处理不及时的因素。

(2)通过排查,发现浆液中碳酸钙含量偏高,由起泡前的4%增加至7.4%,进一步比对发现实际浆液PH值偏高,说明石灰石粉供应量过大,是引起浆液起泡的因素之一。

(3)自12月份下旬以来,石灰石粉中镁含量升高,由原先的4%以下升高至6%左右,最高接近7%。由于受市场影响导致不能及时更换石灰石粉,是浆液起泡的重要因素。

图2,石灰石粉镁含量

5.2应对措施

(1)起泡时,运行人员第一时间添加消泡剂,达到消泡和抑制起泡的效果,此方法只是短时间内起作用,无法从根本上解决严重的起泡溢流。

(2)加强浆液置换,一是连续生产石膏,加大废水处理量,二是将部分品质差的浆液排至事故罐,三是通过清水补充吸收塔液位。

(3)调整工艺参数,通过人工化验比对,精准控制PH值,减少石灰石粉供应量。

(4)调换石灰石粉,确保石灰石粉质量合格。

5.3结论

影响浆液起泡的因素较多,从案例中可以看出,石灰石粉质量不合格是引起起泡的重要和主要原因,此外在日常生产中还要加强工艺管控,避免石灰石粉供应量过大。

参考文献

[1] 康秦豪.湿法烟气脱硫吸收塔浆液起泡问题分析与诊断[J].山西化工,2021,41(01):53-55.

[2]宋 菁等.燃煤电厂FGD 浆液起泡中毒应对措施研究[J].电力科技与环保,2020,36(01):41-42.

[3]王明明.燃煤电厂脱硫吸收塔浆液起泡溢流问题分析及处理[J].山东工业技术,2021(03):89-92.