浅谈短壁连采密实充填工艺的应用

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浅谈短壁连采密实充填工艺的应用

朱奕秋,董振,朱振伟,梁振,翟洪诚

新汶矿业集团有限责公司 翟镇煤矿

摘  要:“三下”开采一直是制约矿井发展的难题,短壁连采密实充填实现煤矸资源100%置换,是基于资源开发与生态保护互相协调的一种新型开采工艺,能够最大程度的减轻煤炭开采对环境和其他资源的不良影响,以取得最佳的经济效益、环境效益和社会效益。实践证明,密实充填能够实现资源“零”压覆、地面“零”下沉、生态环境“零”损耗,能够有效解决工广压煤、村下压煤的实际问题,为矿井今后的可持续发展指明了前进的方向。

关键词三下开采、100%置换、绿色开采、“资源“零”压覆、地面“零”下沉、生态环境“零”损耗

工作原理

短壁密实充填工艺将工作面按走向划分为若干个开采段,间距为4.5m,并按工作面在上巷与下巷之间布置若干开采巷道,靠近切眼位置的第一个巷道与切眼之间留设4.5m的保护煤柱。其他巷道按与第一个巷道平行布置,巷道编号1.2.3.4.5.6……奇数巷为支巷,偶数巷为煤柱巷。先开采支巷,待支巷充填凝固后,再开采煤柱巷。

2方案实施

1.合理规划下浆钻孔。钻孔对应井下首采区西南部煤层最高点附近,下浆料钻孔深度535m,孔径233mm,孔内下入直径168mm、壁厚10mm耐磨管。从下浆钻孔下口至充填地点敷设4寸无缝钢管,在保证供浆压力的情况下,避免了堵管事故。

2.建设高效制浆站。地面制浆站安设3个容积80吨的储料罐(其中两个存放水泥,一个存放粉煤灰),3台螺旋上料机、1台一级搅拌机和1台二级搅拌缓冲罐。目前一级搅拌机每罐制浆、下浆用时140秒,容积3m³,实现了连续下浆充填。

3.打造快速掘进作业线。工作面使用EBZ-160掘进机截割+ZL20EFB防爆装载机+40T溜子的设备配套,根据4776工作制将区队分成4个掘进班组,每个圆班正规循环进尺18m,平均3个圆班完成一条支巷掘进,2.5个圆班完成一条煤柱巷掘进。

4.支巷支护优化。每周三生产会后由生产矿长带队到修理厂淘宝,支巷使用废旧材料进行支护。一是顶板使用废旧4寸管子加工的管子钢带及废旧塑料网支护;帮部使用废旧钢丝绳或废旧锚杆进行支护,最大限度降低支护材料投入;二是优化顶板支护参数,将顶板支护排距优化至1.15m,降低支护成本;三是在7401W工作面试验宽度6m支巷,顶板采用5+1(5根锚杆+1根锚索)进行支护,提高掘进效率。

5.充填膏体的配比。一是通过添加粉煤灰代替有一定比列水泥进行模块实验,最终按照1:0.3比例添加粉煤灰,充填体支护强度仍然为煤的3-4倍,平均每条支巷减少水泥投入30-50吨。二是在确保充填支护强度基础上逐步优化首充时间,提高现场充填效率。原来等待水泥凝固时间为24小时,通过检测优化了水泥凝固时间,确定为18小时,提高现场充填效率。

6.支巷下封口封堵。支巷下封口使用机械化封堵。通过与集团公司充填中心合作,对第一代液压挡板进行改进,加工轻型模块化挡板。挡板使用6mm钢板加工而成,每个梯形面分为4块,分别1.5m.0.7m.0.5m.0.5m高度,中间打设滤水孔,边上使用法兰固定。组装时,模块化自下向上组装,通过模块化挡板封堵比原来人工支设木板封堵效率提升40%。

7.支巷上封口封堵。为解决支巷上三角封堵劳动强大的问题,对行走湿式喷射机进行改进,通过对出料口直径、给料器筛板进行改造,解决风压喷射湿料效率低的问题,采用喷射机灌浆至接顶,拆除盒子板后即可形成平面,杜绝人工垒砌矸石带、二次喷浆等工序,提高上封口施工效率,确保充填接顶密实。 

8.工作面集控智能化。取消井下七部皮带集控设备和输浆控制,采用在井上一键启动充矸皮带和智能制浆。减少井下集控人员投入。二是安装矿压在线监测,分析充填体应力变化、顶板离层、巷道顶帮位移等数据,为充填开采提供理论指导。

9.健全新工艺管理制度。一是安设终身制责任牌板。对各支巷(煤柱巷)进行编号建档管理,从掘进开始(开门时间、贯通时间、责任人)到充矸结束(首充时间、充完时间、责任人)等,对各充填环节进行了档案化管理,确保充填质量。二是建立密实充填技术标准。制定了《密实充填分部验收标准及整体验收标准》,每条巷道充填前必须验收,规范现场施工标准。三是以六项基础管理为就基本,对巷道进行拉线管理,偏中线、巷帮、支设挡浆墙均执行拉线管理,提高现场质量标准化管理水平。

创新点

(一)主要技术难点及解决方案

1.建成智能化制浆中心。通过集控操作平台,实现水泥浆全自动配比,输浆全自动控制,能够确保水泥浆供应的连续性,为充填提供充足的“血液”支撑。

2.远程控制充矸系统。在充矸巷安设集控平台,实现一人控制7部皮带、1部给煤机,能够对设备运行状态进行实时观察,单班减少岗位工7人。

3.支巷支护材料优化。因支巷服务时间短,在保证支巷支护可靠的情况下,优化支护设计减少支护材料的投入。通过修理厂废旧材料制作支护材料,不再投入新的支护材料,有效合理使用资源,减少了新材料的投入,把废旧材料变废为宝一举两得。

4.掘进运输方式突破。一是采用掘进机+铲车+40T溜子提高综掘机后部运输效率,利用机载临时支架,实现顶板条件完整情况下临时支护一次托三排,提高现场支护速度。二是综掘机实现远程遥控控制,人员站在机后支护可靠的地点,操作遥控手把,控制综掘机作业。三是在铲车铲斗上方加设一道防尘喷雾,铲煤及卸煤时,喷雾自动开启、自动关闭,能够有效减少扬尘,降低粉尘浓度,保障职业卫生安全。

5.充填膏体的优化。充填膏体在保持大于煤体2倍强度,添加粉煤灰减少水泥投入,平均每条支巷减少水泥40-50吨,采用监测工具回弹仪和碳化仪,现场直接确定充矸体强度值,无需外委监测;实现对充填体强度的实时监测,及时优化调整水泥配比,确保充矸效果。

6.支巷封堵机械化。一是上巷封堵采用湿式喷射机,不仅减少了职工劳动强度及劳动时间,与原来人工封堵效率提升50%。二是下封口单体支护加工制作单体护套,固定在单体手把以下,支设戗柱时,戗柱顶在单体护套上,杜绝了戗柱顶坏单体手把现象的发生,实现了单体零损坏。

7.巷道下封口不断改进。一是万向伸缩轻型模块化挡板。与模板挡浆墙相比,支设时间节省8小时,降低职工劳动强度,预计每年可节省材料费9.68万元。二是应用一字型封堵。采用一字形封堵技术,将三角空顶区全部封实充填,杜绝三角空顶,空顶面积缩至最小,对顶板进行有效控制,实现顶板不下沉。三是试验短壁连采密实充填柔膜墩柱封堵,在16#支巷下封口进行了柔膜墩柱封堵使用试验,施工效率较支设单体提高40%。

4 应用现状及推广建议

目前,国内外已对此工艺进行了多种探索,目前尚处于起步阶段。近年来,国内逐步加紧对煤炭资源的管控、加紧对生态环境的管控,从长远来看,密实充填的实施、绿色开采技术的研究与推广具有广阔的发展前景。我们通过对各个环节工艺不断优化改进,自4月份开始进行密实充填开采,截止到12月份月份以矸换煤完成16.3万吨,通过持续优化开采工艺和劳动组织,矿井密实充填开采由投产初期的月产1.2万吨逐步提高至1.8万吨,形成了具有翟煤特色的短壁连采密实充填。其中关键工艺流程走在了集团公司的前列,值得在全集团公司密实充填工作面推广应用。

实践证明,密实充填能够实现资源“零”压覆、地面“零”下沉、生态环境“零”损耗,能够有效解决工广压煤、村下压煤的实际问题,为矿井今后的可持续发展指明了前进的方向。从长远来看,密实充填的实施、绿色开采技术的研究与推广具有广阔的发展前景。