中石油兰州石化公司化肥厂 甘肃 兰州 730060
摘要:针对酸碱卸车泵无备用泵的现状,进行现场分析,提出流程优化建议并实施,经过运行检查,达到了预期效果。
关键字:酸碱卸车泵;浓硫酸;液体氢氧化钠;备用泵
引言
我装置酸碱(酸:浓硫酸,碱:液体氢氧化钠;下同)站的功能为:酸碱卸车、酸碱储存及酸碱输送(外供公司二级单位及我厂丙烯酸装置使用)。由于浓硫酸卸车泵(B204B,下同)、液碱卸车泵(B213,下同)目前仅为各1台,而酸、碱每天需要卸车1~3台,一旦发生故障即无备用泵可用,对下游装置的正常生产造成影响。本文将从现状出发,立足少花钱多办事的原则,提出流程优化建议并予以实施。
1流程优化的背景及优化设想
1.1 流程优化的背景
目前,硝酸酸碱卸车站台的浓硫酸卸车泵和液碱卸车泵均仅为1台,无备用泵可用。而浓硫酸的卸车量为每天0.5~2台车,液碱的卸车量为每天1~2车,卸车工作相对频繁,一旦发生故障无备用泵可用而影响到下游装置的正常生产。
经统计,2020年硫酸卸车泵和液碱卸车泵发生的故障共为5次。为避免对下游装置的正常生产造成影响,厂部联系外部有资质的单位连夜加工备件、安排维达连夜抢修,最终确保了浓硫酸的正常供应。因此,设置硫酸卸车、液碱卸车备用泵的工作成为当务之急。
1.2 流程优化设想
通过流程优化,利用酸碱站现有的2台浓硫酸输送泵作为浓硫酸卸车泵的备用泵,利用酸碱站现有的2台液碱输送泵作为液碱卸车泵的备用泵。
具体的办法为:将浓硫酸卸车泵的入口与浓硫酸输送泵的入口相连接,浓硫酸输送泵原有输送功能不变,另增加了卸车功能;同样,将液碱卸车泵的入口与液碱输送泵的入口相连接,液碱输送泵原有输送功能不变,另增加了卸车功能。
1.3 流程优化方案可行性分析及实施
1.3.1浓硫酸输送泵增加卸车功能的可行性分析
按照浓硫酸卸车要求,只要浓硫酸输送泵主要参数等于或优于卸车要求即可。即,浓硫酸输送泵材质耐浓硫酸腐蚀、扬程大于40m、流量大于20m3/h,即可满足卸车要求。根据浓硫酸卸车泵与浓硫酸输送泵设备性能参数对比可以看出,浓硫酸输送泵完全满足浓硫酸卸车指标要求,故此优化方案可行。
1.3.2液碱输送泵增加卸车功能的可行性分析
按照液碱卸车要求,只要液碱输送泵主要参数等于或优于卸车要求即可。即,液碱输送泵材质耐液碱腐蚀、扬程大于50m、流量大于30m3/h,即可满足卸车要求。液碱卸车泵与液碱输送泵设备性能参数对比,见表1
表1 液碱卸车泵与液碱输送泵技术参数比较
项 目 | 硫酸卸车泵 | 液碱输送泵 | 技术参数是否满足要求 |
型号 | EHG65-40-200 | HC32-250 | 是 |
材质 | 衬四氟 | 衬四氟 | 是 |
介质 | 30.0%液碱 | 20.0%液碱 | 是 |
流量 | 30m3/h | 40m 3/h | 是 |
扬程 | 50m | 80m | 是 |
功率 | 15KW | 18.0KW | 是 |
从表1可以看出,液碱输送泵完全满足液碱卸车指标要求,故此优化方案可行。
1.3.3流程优化及实施
流程优化示意图,见图1(图中红色部分)
图1 流程优化示意图
实施后的现场图,硫酸管线优化见图2(图中箭头位置),液碱管线优化见图3(图中箭头位置)
图2 硫酸管线优化现场图 图3 液碱管线优化现场图
2流程优化后的效果检查
2.1运行效果检查
流程优化于2021年5月实施完成后,用浓硫酸输送泵进行浓硫酸试卸车2次,用液碱输送泵进行液碱试卸车2次。根据统计可知,使用硫酸和液碱输送泵卸车,设备运行正常,且卸车时间均优于原卸车泵,说明流程优化实施达到预期目的。
2.2 预期效益估算
2.2.1浓硫酸输送泵作为卸车备用泵节约费用预估
(1)节省备用泵投资及安装施工费用
浓硫酸备用泵按1台计算
泵采购及施工费用:约6万
配电系统费用:约4万
小计:10万
(2)节省备用泵检维修、日常维护费用(按一年计算)
硫酸泵检维修、日常维护费用:约0.5万元
节约费用总计:10.5万元
(3)改造材料费及施工费预估
材料费:约0.5万元
施工费:约0.6万元
支出费用小计计:1.1万元
(4)总的预期收益计算
总节约费用-总支出费用=10.5万元-1.1万元=9.4万元
2.2.2液碱输送泵作为卸车备用泵节约费用预估
(1)节省备用泵投资及安装施工费用
液碱备用泵按1台计算
泵采购及施工费用:约3万
配电系统费用:约4万
小计:7万
(2)节省备用泵检维修、日常维护费用(按一年计算)
液碱泵检维修、日常维护费用:约0.3万元
节约费用总计:7.3万元
(3)改造材料费及施工费预估
材料费:约0.5万元
施工费:约0.6万元
支出费用小计计:1.1万元
(4)总的预期收益计算
总节约费用-总支出费用=7.3万元-1.1万元=6.2万元
2.2.3总效益计算
浓硫酸备用泵总节约费用+液碱备用泵总节约费用=9.4万元+6.2万元=15.6万元
结论
通过流程优化,用极少量的投入实现了预期功能和预期效果,这种思路在今后的设备或流程优化中是值得推广的。