井下油套压力平衡装置的研制

(整期优先)网络出版时间:2022-09-22
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井下油套压力平衡装置的研制

马岩

吉林油田新木采油厂长庆项目部

摘要:在开发过程中,注入的蒸汽、氮气随着油气的产出,在抽油机井套管内产生大量的套管气,如果不及时将气体排出,则影响井下深井泵的正常工作,降低泵效。本文针对该问题提出了研制油套压力平衡装置,

关键词:稠油、HDNS、套管气

1现状及存在问题

为防止套压过高造成沉没度过低和发生抽油泵“气锁”现象,生产现场普遍采用人工放套管方式。但是人工放套管气存在如下问题:

1.1工作量大。

油区每口单井每周放套管气量为1至2次,每次至少耗时10分钟,目前采油一号站每日正常生产井有216口井左右,每周放套管气工作量大致为432次,共耗时72小时,依据现场操作员工人均每日8小时工作时间计算,每周仅放套管气就占用了9个人1天的工作量,极大的增加了现场操作员工的劳动强度,降低了工作效率。

1.2风险增加。

人工放套管气时闸门不易控制,若操作不当则会出现如下风险:

① 地层出砂。如若闸门控制不当,会造成套管气突然进行放喷,造成油井激动出砂。在去年的泵卡原因分析中,出砂井所占比例为19%。

② 井口污染。套管气放喷过程中容易导致套管喷油,造成井场污染事件。油区地处自然保护区内,环保要求高。

③ 人身安全。放套管气噪声过大,会超过工业企业噪声标准70分贝,极大影响操作人员身心健康。

1.3泵效降低。

人工放套管气时间上存在随意性,如果不及时放套管气,套压逐渐升高,导致井内动液面下降,泵效降低,严重时形成气锁,油井不出油。同时,光杆与盘根干磨,缩短盘根的使用周期,影响成本。目前胜利油田主要采取人工敞放套气,部分采油厂改进应用了井口自动放套气装置的方式,但仍存在一些弊端。

为解决这一问题,油田一些采油厂采用了井口自动放套气装置。但是在现场应用中仍存在如下问题:

1.放套气噪音仍大。现场使用过程中,超过了工业企业噪声标准70分贝,影响操作人员身心健康。

2.存在安全隐患。连通管是普通金属软管材质,管线容易刺漏。

3.油区冬季生产能达到零下40℃,冬季生产容易冻堵,可操作性差。

为有效解决放套气难题,我们提出了研制应用井下油套压力平衡装置,有效解决放套气难题。 

2改进措施

2.1增强可操作性。

人工放套管气费时耗力,增加劳动强度,降低工作效率。而且操作不好控制,增加了不安全生产因素。井下油套压力平衡装置无需人工操作,可有效解决这一问题。

2.2降低风险性。

人工放套管气时闸门不易控制,容易出现油井激动出砂,造成油井砂卡停井,影响产量,还会造成井口污染。同时,噪声过大,影响员工的身心健康。井下油套压力平衡装置安装在井下,自动平衡套压,可有效解决上述问题。

2.3提高油井产量。

人工放套管气随意性大,不及时,容易导致套压过高,影响泵效,从而降低油井产量。井下油套压力平衡装置能自动及时平衡套压,不会影响到油井正常生产。

2.4适应油区低温特点,有效避免了井口自动放套气装置的缺陷。

3研制油套压力平衡装置

根据技术方案要求,研制应用了油套压力平衡装置,如图所示。

1:放气阀阀座,是套管气进入的通道口;

2:密封用凡尔球体,与阀座1配合,起密封作用;

3:管螺纹上丝扣,用来与井内上部油管相连;

4:管螺纹下丝扣,用来与井内下部油管相连;

5:套管气进入油管的通道;

6:一个60度的斜面,起到放气阀不与套管内臂刮蹭的作用。

由于在修井过程中,液压钳不能卡住油套压力平衡装置,所以在加工后,增加了母扣头、公扣头,在地面提前将其连接牢靠。

4现场应用情况

在油套压力平衡装置前期试验成功后,在某区块15个井场28口油井推广应用油套压力平衡装置,60%油井井口套压≤0.5MPa,套压平均值约等于0.5MPa,未安装压力平衡器油井套压平均值约等于1.3MPa,效果较好。

安装平衡装置后,员工的劳动强度明显降低,工作效率明显提高,放套管气风险下降为0。同时,该装置只需在修井过程中安装,不需要特意停井安装。安装后不影响油井作业。在转周检泵等作业方面,油套压力平衡装置在安装后注汽和焖开过程中均正常,证明安装油套压力平衡装置不影响油井正常的转周工作,反循环洗井和进行作业施工不存在问题。目前该装置已获得实用新型专利证书。截止目前,全区安装油套压力平衡装置302口井。

5实施效果

通过现场应用油套压力平衡装置,取得了较好的社会效益和经济效益。

5.1社会效益

有效降低劳动强度,提高工作效率。应用油套压力平衡装置,实现自动控制套管气,无需人工操作,可以有效解放3个员工的工作量,

有效降低安全风险。油套压力平衡装置安装在稠油井井下部位,在井下工作,安全风险降低,安全系数提高。一是提高工作质量,该装置在井下工作,温度高,不会出现粘死、堵死阀门的现象,不会造成结冰、冻死现象、更不会造成锈死现象,工作质量安全可靠;二是依靠压力差值自动放气,运行平稳,油层不会激动出砂,也不会发出噪音,更不会造成井口污染,大大降低了安全风险。

有效控制套压。

安装后的油套压力平衡装置均起到了较好的自动控制套管气的作用。经计算,72口油井安装前平均套压为1.4MPa,安装后平均套压为0.4MPa,下降了1.0 MPa,较好的达到了控制套压的目的。

5.2经济效益

(1)总投入45.3万元。自2022年一季度以来,安装使用油套压力平衡装置302套,平均每只0.15万元,投入总费用为45.3万元。

(2)增产2776.2吨。该装置在全区范围推广实施后,见到明显的效果,未发生放套气造成的异常躺井,油井生产时率提高1.2%,前3个季度增产原油2776.2吨,原油价格按2200元/吨,完全成本按1590元/吨计算,3个月的产出值为:(2200-1590)*2776.2=169.3万元;

(3)节约成本60.47万元。减少更换盘根1812套,每只113元计算,节约材料成本20.47万元。同时节约采油人工成本和作业成本约40万元。

计算该装置产生净效益=169.3+60.47-45.3=184.47万元。