包覆式机盖外板轮眉棱线滑移改善分享

(整期优先)网络出版时间:2022-09-28
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包覆式机盖外板轮眉棱线滑移改善分享

白泰宝,刘英堂,游庆民,张震宇,     

摘要通过工艺补充部分增加台阶特征,改变成型过程中板料与产品部分的接触时间,从而减小了板料滑过产品圆角棱线的距离,降低了滑移距离,最终缓解了滑移线在零件上的形成,解决了包覆式机盖轮眉棱线位置滑移线的问题,实现了类似零件在减少返修/报废的前提下可以量产。

关键词:滑移线;包覆式机盖外板;轮眉棱线

1引言

随着汽车行业的飞速发展,人们对汽车的追究不再仅限于动力、操控、节能、环保,越来越多的人开始追求车的颜值,说到颜值不得不提到跑车/豪车,将跑车/豪车身上的元素融入到中、高端家用车型成为很多车企探索和追求的目标,在这不得不提的就是包覆式发盖,而目前市面上将包覆式发盖应用到家用车的可谓凤毛麟角,究其原因不外乎包覆式发盖制造困难,质量难以控制。

目前主要冲压生产工艺方案设计如下所示:工艺补偿面沿产品A面直接延申至压料面(图1-2)。

2问题

采用图1-2常用工艺带来的问题为轮眉棱线位置滑移线严重滑出圆角20mm(图2-1),现场制件报废/返修(问题发生率100%),这是阻止包覆式机盖量产普及的重要因素。

3原因分析

针对包覆式发盖轮眉棱线产生的滑移线问题,通过现有常规工艺进行仿真分析,零件成型过程中板料距离成型到底85mm时与轮眉位置棱线开始接触(图3-2),随着成型过程不断加深,板料滑过轮眉棱线不断下行以满足成型,由于板料受下拉力及凸模轮眉棱线的摩擦阻力,从而在滑过产品轮眉棱线位置产生了滑移线(图2-1)。

针对包覆式发盖轮眉棱线处滑移产生的原因:成型过程中轮眉棱线与板料接触太早(成型到底前85mm),板料滑过轮眉棱线的距离太大,最终在产品上形成滑移线缺陷。

4方案制定

通过上述原因分析,优化工艺补充面,使板料与轮眉棱线尽可能晚的接触,发盖轮眉处工艺补偿增加台阶结构(图4-1),使工艺补充上的圆角先于产品轮眉棱线与板料接触,成型过程中工艺补充面上圆角支撑板料,保护产品轮眉棱线不与板料过早接触,以减轻滑移线的产生。

 

 

 

 

 

按优化后的方案进行仿真分析验证,轮眉棱线与板料开始接触的距离,从距离成型到底85mm减小至20mm,从而大幅度减少了板料滑过产品轮眉棱线的距离,将滑移线控制在标准范围(2mm)以内(图4-4)。

 

 

 

 

5方案实施及验证

经过前期多次的仿真验证,最终在模具设计阶段,我们将此方案应用到某车型上(图5-1)。通过现场模具出件验证,发盖外板轮眉位置棱线滑移线问题得到了很好的改善(图5-2)。

6   结束语

与常规工艺相比实施简单、无需成本增加,通过本次优化,解决了现有工艺包覆式发盖轮眉棱线滑移无法解决的业内技术难题。本案例滑移线问题的改善主要思路是,成型过程中通过延缓板料与产品棱线的接触,来改善滑移问题,利用工艺补充台阶面上的R角特征,提前支撑板料,以避免轮眉棱线过早的与板料接触,从而起到控制滑移线的作用。

参考文献:无

作者简介:白泰宝,男,1985年3月生,学士学位,长期从事冲压工艺设计及制造研究。