国家能源集团宁夏煤业煤制油分公司空分厂,宁夏 银川 750000
摘要:循环水在冷却塔内和空气接触过程会吸收空气中大量的灰尘、泥沙和微生物,使系统黏泥增加,影响系统的换热效果,增加药剂消耗量。为减少系统黏泥,降低浊度,循环水场采用重力式无阀过滤器(重力无阀过滤器装置)来过滤掉其中的部分悬浮物。但是目前重力无阀过滤器运行存在强制反洗时间过长的问题,均不满足精准控制循环水浊度的条件。循环水系统浊度不断上涨,导致排污量增大,药剂流失,降低空分装置换热器换热效果,影响安全生产运行。
关键词:浊度;强制反洗;安全运行
1 现状
循环水场重力无阀过滤器出水浊度均>6NTU,浊度偏高;且重力无阀过滤器强制反洗时间较长。
平均强制反洗用时偏差 = 0.44,强制反洗时间与平均强制反洗时间的平均值离散度小于0.5(标准偏差小于0.5,数据具有代表性)
2 研究内容
2.1 设计不合理
对循环水场重力无阀过滤器分水槽进行数据测量并进行理论计算,调查结果如下:
重力无阀过滤器顶部分水槽容易带气,要减少或者避免进水带气,需要限制水流的速度,在重力无阀过滤器进水量在设计值125m³/h的前提下,根据公式:
V下=Q/A≤0.1(m/s)
即可减少或者避免进水带气。
其中:Q—重力无阀过滤器进水流量(m³/h);A—分水槽横截面积(㎡);
由公式V下=Q/A可以得到如下下流速度分布:(其中红色为下流速度的极限值0.1(m/s))。
调查结论:重力无阀过滤器参数设计合理,能够满足强制反洗要求,因此设计不合理为非要因。
2.2 重力无阀过滤器填料污染、结块
对循环水场重力无阀过滤器滤料是否具备过滤能力进行分析,调查结果如下:
表1.重力无阀过滤器滤料厚度统计
位号 | 无烟煤厚度(mm) | 石英砂厚度(mm) | 砾石厚度(mm) |
A1 | 200 | 385 | 290 |
A2 | 237 | 380 | 287 |
B1 | 251 | 379 | 291 |
B2 | 221 | 395 | 281 |
C1 | 186 | 402 | 286 |
C2 | 179 | 381 | 299 |
D1 | 183 | 398 | 293 |
D2 | 189 | 391 | 296 |
E1 | 176 | 399 | 286 |
E2 | 169 | 402 | 299 |
F1 | 183 | 411 | 293 |
F2 | 156 | 395 | 286 |
G1 | 153 | 389 | 293 |
G2 | 156 | 399 | 286 |
H1 | 192 | 394 | 292 |
H2 | 236 | 390 | 286 |
设计值 | 300 | 400 | 300 |
1)经现场检查发现,无烟煤表面平整,无结块现象,但是无烟煤表面仅一层1-2cm的泥沙,内部有大量的粘泥。泥沙对无烟煤的吸附效果产生严重的影响,造成无烟煤无法过滤,重力无阀过滤器形成强制反洗时间过长。
2)现场测量无烟煤厚度不足设计值300mm,无烟煤在强制反洗时,期终水头损失无法建立。调查结论:重力无阀过滤器滤料污染严重,内部含有大量泥沙,且厚度不满足设计要求,滤料厚度达不到设计值为要因。
2.3 设备内部有泄漏
对重力无阀过滤器内部管线和设备进行检,调查结果如下:
经检查,重力无阀过滤器内部管线和设备无漏点,循环水在设备内部未走短路,对强制反洗不会造成任何影响。调查结论:重力无阀过滤器内部管线不存在漏点,内部设备完好,设备内部有泄漏为非要因。
2.4 虹吸辅助管堵塞或者泄漏
对重力无阀过滤器虹吸辅助管线、水射器进行检查,调查结果如下:
经过拆开检查后,发现虹吸辅助管、水射器和强制反洗管线不存在漏点和堵塞的情况。调查结论:重力无阀过滤器虹吸辅助管和水射器均不存在漏点。虹吸辅助管堵塞或者泄漏为非要因。
2.5 强制反洗形成的真空度低达不到反洗要求
对循环水场重力无阀过滤器强制用反洗操作进行跟踪调查,调查结果如下:
在强制反洗操作过程中,操作人员依照操作票对重力无阀过滤器进行投高压生产水,发现虹吸辅助管和虹吸管线内存在大量的气泡,强制反洗需要时间过长。
经过讨论,虹吸辅助管内的气泡来自重力无阀过滤器分水槽带气。为验证此问题,开始对旁滤进行操作测试。
测试方法:关闭重力无阀过滤器顶部进水分水槽,避免因进水带气造成重力无阀过滤器强制反洗过长。通过测试,得出以下结论:重力无阀过滤器全部实现强制反洗,。
调查结论:重力无阀过滤器强制反洗需要技术改造并优化操作。强制反洗形成的真空度低达不到反洗要求为要因。
要因总结:经过对要因的反复验证,强制反洗需要的时间过长主要是由以下2项原因造成:1)泥沙沉积造成滤料结块,滤料厚度达不到设计值;2)强制反洗形成的真空度低达不到反洗要求。
3 实施对策
3.1 更换重力无阀过滤器滤料
3.1.1 方案实施
更换滤料主要解决以下问题:解决滤料厚度不够造成过滤精度降低;增加重力无阀过滤器期终水头损失高度,使反洗更容易成功。对重力无阀过滤器滤料进行清理,对结块的滤料进行置换,原滤料清理干净后补装滤料,增加滤料厚度,达到设计文件要求的厚度300mm。
3.1.2 对策一效果检查
清洗并加装滤料后,重力无阀过滤器强制反洗形成时间从120分钟降低至100分钟左右,强制反洗减少约20%的时间;出水浊度从23NTU降低至14NTU左右,浊度降低约25%。
3.2 增设水射器加大抽真空力度
方案实施:主要从两个方面入手:1)加快抽真空速度2)缩短强制反洗时间,决定在重力无阀过滤器C1组的虹吸辅助管线上增加水射器,利用0.5MPa蒸汽作为驱动力,强制将重力无阀过滤器内的空气抽出,加快抽真空速度。技术改造后,投用水射器约18min,真空值降至-10kpa,强制反洗成功。增加水射器能够实现重力无阀过滤器强制反洗,缩短强制反洗从100分钟降低至20分钟,节约强制反洗时间约80%,且足以证明重力无阀过滤器顶部分水槽带有少量的气体,造成虹吸极难或者无法形成。考虑到增加水射器技术改造工作量大,物资消耗量大,增大了人员劳动强度,暂不施行技改,从优化工艺操作中寻找突破点。
3.3 攻关操作方法
方案实施:经过不断的观察在强制反洗过程中,虹吸辅助管有气泡不断的冒出,有两种原因:第一个是循环水中溶解的空气在负压条件下解析,第二是重力无阀过滤器入口循环水带有少量的气体。为了测试两种原因,决定进行操作方法改进,在重力无阀过滤器反洗过程中将上水阀关闭,避免循环水带气进入重力无阀过滤器内部,从而造成虹吸形成初期的真空不断被破坏。在此条件下打开高压生产水强制反洗,发现虹吸辅助管内没有气泡,有均匀的水流出。约10-15min后,强制反洗成功。攻关操作后重力无阀过滤器能够实全部强制反洗,且节约强制反洗成功时间约80%-90%,也降低强制反洗高压生产水流量消耗。从浊度参数监测结果来看,重力无阀过滤器出水浊度有明显的下降,但是达不到设计值≤3NTU,需要继续攻关。考虑到重力无阀过滤器两个为一组,中间处于联通状态,在强制反洗过程中,两个罐子内的水对一个重力无阀过滤器进行冲洗。经过小组调查研究,在强制反洗形成初期,将重力无阀过滤器上水阀打开,保持进水状态,强制反洗用水量将增加约13m³/h,提高了对滤料的清洗强度和清洗量,能够保证滤料完全清洗干净。经过不断的操作优化,重力无阀过滤器出水浊度有明显的下降,所取样的4组重力无阀过滤器出水浊度≤3NTU,达到设计指标。通过以上各项措施的实施,对重力无阀过滤器出水浊度进行调查,平均值均小于3NTU。
在对2#空分空冷塔和水冷塔分布器拆检过程中发现,分布器内无泥沙等沉积物,循环水流通顺畅。冷却水泵和冷冻水泵入口滤网除了有少量的填料碎片外,未发现泥沙堵塞现象。解决重力无阀过滤器无法强制反洗,能够保证循环水浊度稳定,给空分设备的稳定运行提供良好的基础条件。
参考文献:
[1]程晓明,朱庆龙,陈奉华.天然气净化厂循环冷却水旁流过滤器选型探讨[J].天然气与石油,2017,35(06):80-84.