缩短重力无阀过滤器强制反洗时间

(整期优先)网络出版时间:2022-10-19
/ 2

缩短重力无阀过滤器强制反洗时间

王玉博

国家能源集团宁夏煤业煤制油分公司空分厂,宁夏 银川 750000

摘要:循环水在冷却塔内和空气接触过程会吸收空气中大量的灰尘、泥沙和微生物,使系统黏泥增加,影响系统的换热效果,增加药剂消耗量。为减少系统黏泥,降低浊度,循环水场采用重力式无阀过滤器(重力无阀过滤器装置)来过滤掉其中的部分悬浮物。但是目前重力无阀过滤器运行存在强制反洗时间过长的问题,均不满足精准控制循环水浊度的条件。循环水系统浊度不断上涨,导致排污量增大,药剂流失,降低空分装置换热器换热效果,影响安全生产运行。

关键词:浊度;强制反洗;安全运行

1 现状

循环水场重力无阀过滤器出水浊度均>6NTU,浊度偏高;且重力无阀过滤器强制反洗时间较长。

平均强制反洗用时偏差  = 0.44,强制反洗时间与平均强制反洗时间的平均值离散度小于0.5(标准偏差小于0.5,数据具有代表性)

2 研究内容

2.1 设计不合理

对循环水场重力无阀过滤器分水槽进行数据测量并进行理论计算,调查结果如下:

重力无阀过滤器顶部分水槽容易带气,要减少或者避免进水带气,需要限制水流的速度,在重力无阀过滤器进水量在设计值125m³/h的前提下,根据公式:

V下=Q/A≤0.1(m/s)

即可减少或者避免进水带气。

其中:Q—重力无阀过滤器进水流量(m³/h);A—分水槽横截面积(㎡);

由公式V下=Q/A可以得到如下下流速度分布:(其中红色为下流速度的极限值0.1(m/s))。

调查结论:重力无阀过滤器参数设计合理,能够满足强制反洗要求,因此设计不合理为非要因。

2.2 重力无阀过滤器填料污染、结块

对循环水场重力无阀过滤器滤料是否具备过滤能力进行分析,调查结果如下:

表1.重力无阀过滤器滤料厚度统计

位号

无烟煤厚度(mm)

石英砂厚度(mm)

砾石厚度(mm)

A1

200

385

290

A2

237

380

287

B1

251

379

291

B2

221

395

281

C1

186

402

286

C2

179

381

299

D1

183

398

293

D2

189

391

296

E1

176

399

286

E2

169

402

299

F1

183

411

293

F2

156

395

286

G1

153

389

293

G2

156

399

286

H1

192

394

292

H2

236

390

286

设计值

300

400

300

1)经现场检查发现,无烟煤表面平整,无结块现象,但是无烟煤表面仅一层1-2cm的泥沙,内部有大量的粘泥。泥沙对无烟煤的吸附效果产生严重的影响,造成无烟煤无法过滤,重力无阀过滤器形成强制反洗时间过长。

2)现场测量无烟煤厚度不足设计值300mm,无烟煤在强制反洗时,期终水头损失无法建立。调查结论:重力无阀过滤器滤料污染严重,内部含有大量泥沙,且厚度不满足设计要求,滤料厚度达不到设计值为要因。

2.3 设备内部有泄漏

对重力无阀过滤器内部管线和设备进行检,调查结果如下:

经检查,重力无阀过滤器内部管线和设备无漏点,循环水在设备内部未走短路,对强制反洗不会造成任何影响。调查结论:重力无阀过滤器内部管线不存在漏点,内部设备完好,设备内部有泄漏为非要因。

2.4 虹吸辅助管堵塞或者泄漏

对重力无阀过滤器虹吸辅助管线、水射器进行检查,调查结果如下:

经过拆开检查后,发现虹吸辅助管、水射器和强制反洗管线不存在漏点和堵塞的情况。调查结论:重力无阀过滤器虹吸辅助管和水射器均不存在漏点。虹吸辅助管堵塞或者泄漏为非要因。

2.5 强制反洗形成的真空度低达不到反洗要求

对循环水场重力无阀过滤器强制用反洗操作进行跟踪调查,调查结果如下:

在强制反洗操作过程中,操作人员依照操作票对重力无阀过滤器进行投高压生产水,发现虹吸辅助管和虹吸管线内存在大量的气泡,强制反洗需要时间过长。

经过讨论,虹吸辅助管内的气泡来自重力无阀过滤器分水槽带气。为验证此问题,开始对旁滤进行操作测试。

测试方法:关闭重力无阀过滤器顶部进水分水槽,避免因进水带气造成重力无阀过滤器强制反洗过长。通过测试,得出以下结论:重力无阀过滤器全部实现强制反洗,。

调查结论:重力无阀过滤器强制反洗需要技术改造并优化操作。强制反洗形成的真空度低达不到反洗要求为要因。

要因总结:经过对要因的反复验证,强制反洗需要的时间过长主要是由以下2项原因造成:1)泥沙沉积造成滤料结块,滤料厚度达不到设计值;2)强制反洗形成的真空度低达不到反洗要求。

3 实施对策

3.1 更换重力无阀过滤器滤料

3.1.1 方案实施

更换滤料主要解决以下问题:解决滤料厚度不够造成过滤精度降低;增加重力无阀过滤器期终水头损失高度,使反洗更容易成功。对重力无阀过滤器滤料进行清理,对结块的滤料进行置换,原滤料清理干净后补装滤料,增加滤料厚度,达到设计文件要求的厚度300mm。

3.1.2 对策一效果检查

清洗并加装滤料后,重力无阀过滤器强制反洗形成时间从120分钟降低至100分钟左右,强制反洗减少约20%的时间;出水浊度从23NTU降低至14NTU左右,浊度降低约25%。

3.2 增设水射器加大抽真空力度

方案实施:主要从两个方面入手:1)加快抽真空速度2)缩短强制反洗时间,决定在重力无阀过滤器C1组的虹吸辅助管线上增加水射器,利用0.5MPa蒸汽作为驱动力,强制将重力无阀过滤器内的空气抽出,加快抽真空速度。技术改造后,投用水射器约18min,真空值降至-10kpa,强制反洗成功。增加水射器能够实现重力无阀过滤器强制反洗,缩短强制反洗从100分钟降低至20分钟,节约强制反洗时间约80%,且足以证明重力无阀过滤器顶部分水槽带有少量的气体,造成虹吸极难或者无法形成。考虑到增加水射器技术改造工作量大,物资消耗量大,增大了人员劳动强度,暂不施行技改,从优化工艺操作中寻找突破点。

3.3 攻关操作方法

方案实施:经过不断的观察在强制反洗过程中,虹吸辅助管有气泡不断的冒出,有两种原因:第一个是循环水中溶解的空气在负压条件下解析,第二是重力无阀过滤器入口循环水带有少量的气体。为了测试两种原因,决定进行操作方法改进,在重力无阀过滤器反洗过程中将上水阀关闭,避免循环水带气进入重力无阀过滤器内部,从而造成虹吸形成初期的真空不断被破坏。在此条件下打开高压生产水强制反洗,发现虹吸辅助管内没有气泡,有均匀的水流出。约10-15min后,强制反洗成功。攻关操作后重力无阀过滤器能够实全部强制反洗,且节约强制反洗成功时间约80%-90%,也降低强制反洗高压生产水流量消耗。从浊度参数监测结果来看,重力无阀过滤器出水浊度有明显的下降,但是达不到设计值≤3NTU,需要继续攻关。考虑到重力无阀过滤器两个为一组,中间处于联通状态,在强制反洗过程中,两个罐子内的水对一个重力无阀过滤器进行冲洗。经过小组调查研究,在强制反洗形成初期,将重力无阀过滤器上水阀打开,保持进水状态,强制反洗用水量将增加约13m³/h,提高了对滤料的清洗强度和清洗量,能够保证滤料完全清洗干净。经过不断的操作优化,重力无阀过滤器出水浊度有明显的下降,所取样的4组重力无阀过滤器出水浊度≤3NTU,达到设计指标。通过以上各项措施的实施,对重力无阀过滤器出水浊度进行调查,平均值均小于3NTU。

在对2#空分空冷塔和水冷塔分布器拆检过程中发现,分布器内无泥沙等沉积物,循环水流通顺畅。冷却水泵和冷冻水泵入口滤网除了有少量的填料碎片外,未发现泥沙堵塞现象。解决重力无阀过滤器无法强制反洗,能够保证循环水浊度稳定,给空分设备的稳定运行提供良好的基础条件。

参考文献:

[1]程晓明,朱庆龙,陈奉华.天然气净化厂循环冷却水旁流过滤器选型探讨[J].天然气与石油,2017,35(06):80-84.