胜利石油工程有限公司固井技术服务中心,山东 东营 257000
摘要:针对某井设计四开完钻井深5636米,实际完钻井深5636m,采用双凝水泥浆体系,单级正注固井工艺,水泥浆返至1200m,钻进正常,未出现漏失、卡钻等异常情况。
关键词:固井技术;双凝水泥浆体系;单级正注固井工艺
1基本数据表
井别:评价井 | 井型:水平井 |
四开设计井深:5636m | 四开套管设计下深:5634m |
四开完钻井深:5636m | 四开完钻层位:龙马溪组-五峰组 |
2井身结构及套管程序
开钻 次序 | 钻头尺寸井深 mmm | 套管尺寸下深 mmm | 钢级 | 壁厚 mm | 扣型 | 封固井段 m |
一开 | 609.6194 | 508192.46 | J55 | 11.13 | BTC | 0-194 |
二开 | 406.41892 | 339.71889.98 | P110 | 12.19 | BTC | 0-1892 |
三开 | 311.23299 | 244.53297.90 | BG110TS | 11.99 | BGT2 | 0-3299 |
四开 | 215.95636 | 139.75631.99 | 125 | 12.70 | BGT2 | 1200-5636 |
3水泥浆稠化曲线
(1)领浆1大样稠化曲线(条件:102℃×83MPa×50min,密度: 2.12g/cm3,稠化时间:320min稠)
(2)领浆2大样稠化曲线(条件:102℃×83MPa×50min,密度: 2.12g/cm3,稠化时间:340min稠)
(3)尾浆1大样稠化曲线(条件:102℃×83MPa×50min,密度: 1.90g/cm3,稠化时间:205min稠)
(4)尾浆2大样稠化曲线(条件:102℃×83MPa×50min,密度: 1.90g/cm3,稠化时间:205min稠)
4固井前情况描述
进行三扶通井,通井正常,无遇阻显示。
通井钻具组合:φ215.9mm三牙轮钻头(HJT537GK江汉)×0.28m+双母接头×0.61m+回压阀×0.43m+φ165.1mm钻铤1根×8.97m+φ212mm扶正器×1.10m+φ165.1mm钻铤1根×8.65m+φ212mm扶正器×1.09m+φ165.1mm钻铤1根×8.82m +φ212mm扶正器×1.02m+震击器×9.74m+φ127mmDP×47×453.33m+411*520转换接头×0.50m+φ139.7mmDP
5下套管及循环情况
序号 | 下套管时间 | 中途遇阻情况 | 中途循环井深 | 中途循环时间 | 下套管队 |
1 | 1:00 | 无 | 4000m,4900m,5400mm | 各循环60min | 胜油固井 |
下套管及循环情况:
3月18日1:00-3月19日20:30下套管作业,套管共下入500根。
20:30-21:00灌浆、开泵准备。
21:00-3月20日1:30循环,初始小排量开泵,正常后提循环排量至1.5m3/min,压力24MPa。5:15-7:00循环,排量1.5m3/min,压力24MPa。
水泥浆密度记录:
水泥浆密度 | 车号 | 95035 | 89177 | 98370 | ||
领浆 | 尾浆 | 领浆 | 尾浆 | |||
最小 | 2.07 | 1.86 | 2.10 | 1.86 | ||
最大 | 2.12 | 1.92 | 2.15 | 1.93 | ||
平均 | 2.12 | 1.89 | 2.12 | 1.89 |
6施工异常情况及处理
固井施工正常
7固井质量评价
现进行下钻刮管,井筒替换清水,之后再进行电测。
消泡剂 | KCM015 | 0.2 | 欧博特 |
8结束语
1、由于涉及固井方、钻井及井下作业同时作业,且固井施工期间压力较高,为保证施工安全性及连续性,前期对所有管线及施工设备进行全方位检查,固井准备时间较长。
2、压塞替清水过程中,由于施工条件受限,为保证替浆量准确,车替清水排量较小,车替时间比预计施工有所延长。
3、第一次协作作业,对压裂车性能不熟悉,在前期了解其泵效时为100%(后期了解该泵效为清水泵效,且其未施工过高比重溶液),在替浆过程中造成仪表读数偏大。替浆后期仪表显示到量后为防止替空,重新测量罐替浆量,再次进行替浆,导致替浆中断5min。碰压后,实测压裂车替高比重溶液时泵效在90%左右。
4、为防止候凝期间由于水泥浆失重造成环空气窜,在尾浆初凝前及时采取了环空憋压候凝的候凝措施,。
5、为确保该井施工连续、组织有序,项目部成立施工小组,针对施工压力过高,小组人员提前分析,充分考虑施工条件,进行工作准备,施工班、供水、操作手等班组进行了人员分工并指定了现场责任人,明确了各岗位职责确保了现场施工连续紧凑,施工密度排量均满足设计要求,较好的完成了本次现场施工。