常压塔顶腐蚀的防护管理措施

(整期优先)网络出版时间:2022-11-01
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常压塔顶腐蚀的防护管理措施

赵佳策

中国石油四川石化有限责任公司  四川 彭州 611930

摘要:本文介绍了某石化常减压装置塔顶腐蚀情况,针对塔顶系统存在的腐蚀问题,深入剖析原因。根据研究结果表明,常减压装置主要因加工了大量污油,使装置电脱盐运行稳定性受到不良影响,加上管理者没有及时对温度计进行检查,导致故障扩大。对此,通过完善塔顶防腐整改措施、加大防腐设施投入力度、优化塔顶防腐助剂服务模式等方式,便可使腐蚀情况得到良好预防和解决。

关键词:常压塔;腐蚀原因;防护技术

引言:近年来,经济发展对油气资源的需求量不断增加,加工原油中酸值与硫含量逐渐提升,使原油劣化程度增加,常减压装置的工作介质为注水后的常顶油气,腐蚀性因子较高,经常出现腐蚀泄露情况。对此,要求企业定期进行设备检修,及时发现塔顶腐蚀问题,并剖析原因,采取相应防护措施与建议,使设备腐蚀速度放缓,延长装置的使用周期。

1问题发生

以某石化常减压装置为例,在进入新运行周期后,生产部门对常减压装置腐蚀情况进行检验分析,取得一定效果。但因原油性质不稳定、含硫量较高、污油掺炼等,使腐蚀管理难度增加。近期出现双金属温度计套管泄露问题,因操作人员及时发现和处理,没有造成安全事故。后续装置管理人员对套管进行勘查和分析,制定相同类型温度计排查与管理方案,使腐蚀问题得到有效预防。通过对双金属温度计套管进行检查发现,一是套管外表带有黑色污垢,特别是在管壁位置,污垢堆积更为严重;二是失效位置开裂,带有环形裂纹;三是从侧面观察,发现失效位置存在缩颈变形情况;四是在将污垢清理完毕后,发现套管外表垢下腐蚀严重,个别位置带有蚀坑。套管受到上游介质的冲击,在失效处受到较大顺着流体方向的冲击,且位于套管外表分界区,此处腐蚀程度相对明显,具有疲劳腐蚀机理条件,且介质为注水后的常顶油气,腐蚀性因子较高,套管材质选用321奥氏体不锈钢,具备氯化物应力腐蚀的条件。在腐蚀环境工况方面,该温度计设置在常顶油气板式换热器入口位置,点位温度为123℃,压力为0.077Mpa,流体限速在13.8m/s左右,其工作环境容易产生腐蚀情况。

2原因分析

该问题产生受多种因素影响,最直接原因是双金属温度计套管长期处于腐蚀环境下,并受流体冲击作用影响,在受腐蚀后疲劳开裂,致使物料泄露。间接原因主要分两点,一是常减压装置在2018年大修后,加工了大量污油,使装置电脱盐运行稳定性受到不良影响,脱后含盐量较高,增加了塔顶氯离子含量,进而提高塔顶腐蚀风险;二是在2020年掺炼许多轻污油,使装置内常压塔顶汽相超负荷,流体线速提高到22.1m/s,高于设计值16.5m/s,高线速流体内还带有关闭剥落的赃物,对塔顶油气管线和线内设备的缓释剂膜造成冲击,使腐蚀程度进一步增加。此外,该故障产生还受管理因素影响,装置板式换热器中后管线曾经出现短时间快速减薄情况,但管理者没有及时对温度计进行检查;在2022年初对换热器下线清理时,也忽视了该点的细致检查,致使问题一再拖延,最终使故障程度加大,引发严重腐蚀[1]

3整改措施

3.1完善塔顶防腐整改措施

在升级管控期后,选择恰当时机对剩余同类部位套管进行拆检,按照拆检结果替换新的套管;开好新上线的三级电脱盐,使脱盐效果成倍增长;加强与上游罐区的沟通,控制污油掺炼量,尽可能降低电脱盐系统运行产生的不良影响,同时也是塔顶汽相线速得到良好控制。此外,针对腐蚀检测与监测系统进行优化,通过图表、账目、手册、报告等形式,开展腐蚀管理工作。在线腐蚀监测中,应由腐蚀监测与人工测厚交叉实施,日常以在线腐蚀速率监测为主,如若腐蚀程度较强,可采用人工测厚作为腐蚀,尽可能扩大覆盖面的测后范围,从而掌握实际腐蚀情况,为后续整改工作开展提供数据支持,有效预防因腐蚀导致装置安全性、工作效率降低情况发生。

3.2加大防腐设施投入力度

针对上一检测期常减压装置腐蚀情况,在下一检测期制定相应的技改措施,并增加防腐设施方面的投入力度,确保注水、注剂喷头的正常运行,实时掌握装置腐蚀情况。对于三级脱盐装置来说,通过技术改良可使电脱盐运行效率进一步提升,脱后原油盐的含量明显降低,进而减少塔顶腐蚀风险。通过线上测厚、电感探针、电场矩阵等系统应用,使腐蚀情况掌握更加客观具体,生产监测、在线PH剂分析等处于独立状态,将检测结果相互印证,确保数据准确可靠。在后续应用中,可对塔顶系统结盐的顶循除盐撬装系统进行优化设计,从而减轻塔顶结盐造成的腐蚀程度,确保装置始终处于健康运行状态。

3.3塔顶防腐助剂服务模式优化

在检修完毕后,正式开始新的运行周期,更换新的服务商负责塔顶防腐工作,借鉴行业内最新服务外包方案,从三剂招标改为服务外包,有效避免以往药剂质量差、注入量不足、各负责人“卡边”操作等问题,降低塔顶腐蚀风险。同时,对服务商的工作效果进行评价,包括腐蚀检查频次、关键指标控制、超标应急处理等,使其能够尽职尽责,全力做好防腐工作。此外,还应定期开展防腐技术调研工作,由部门副部长牵头,针对常减压蒸馏装置的应用效果进行深入调研,包括塔顶二段冷凝技术、脱盐超声破乳运行情况等,还要亲临现场,对上述技术的应用状态进行分析。调研完毕后,根据装置实际情况撰写报告,针对防腐工作提出可行建议。根据防腐工作相关规定,在生产监测与机动部门的联合作用下,制定常减压装置腐蚀管理的最新方案,将防腐分析项目、检查频次、腐蚀因子控制指标进行明确。该方案制定便于指导装置采集数据,汇总到数据库中,使各腐蚀因子对装置的腐蚀效果充分体现出来,并定量分析,还可为防腐策略调整提供充足依据

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结束语:综上所述,在常压塔运行期间,容易因加工大量污油、温度计套管长期受流体冲击、日常管理不到位等,导致塔顶腐蚀程度加剧。对此,可通过完善塔顶防腐整改措施、加大防腐设施投入力度、优化塔顶防腐助剂服务模式等方式,及时发现塔顶系统损伤,并准确检测腐蚀程度,制定相应的防腐方案,从而延长常减压装置使用寿命。

参考文献:

[1]陈约瑟.常压塔顶换热器的腐蚀泄漏和防护措施[J].石油化工腐蚀与防护,2022(004):039.

[2]周杨,程伟,周斌.常压塔塔顶系统腐蚀分析及防护措施[J].石油化工腐蚀与防护,2019,35(3):36-38.