600MW直接空冷机组冬季低背压运行经济性及安全性分析

(整期优先)网络出版时间:2022-11-03
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600MW直接空冷机组冬季低背压运行经济性及安全性分析

王华

内蒙古岱海发电有限责任公司  内蒙古乌兰察布  013700

摘要:空冷机组进入冬季运行,鉴于厂家建议,同时迫于空冷岛防冻压力,机组维持高背压运行,一般维持高于阻塞背压3~5KPa。如果按日平均负荷460MW,机组背压每升高1KPa增加机组煤耗2.32g/KWH计,影响机组煤耗达6.96 ~11.6g/KWH,严重影响机组运行经济性。在保证安全的前提下,如果空冷机组冬季保持低背压运行,将降低机组煤耗,提高机组运行经济效益。

关键词:直接空冷;冬季;低背压;节能;安全分析;

一、机组概述

我厂机组汽轮机为上海汽轮机厂生产的N600-16.67-538/538型、亚临界、一次中间再热、三缸四排汽、直接空冷凝汽式汽轮机,直接空冷系统采用德国SPX公司技术生产。空冷凝汽器由“A”屋顶型翅片管排构成,管束从顶部到底部被三角形结构支撑(A型框架)。每组管排包含8个模块(6个顺流模块和2个逆流模块)。每个模块由12个翅片管束构成,每个管束包含36根管道。下方布置的轴流风机迫使冷却空气流过翅片,模块间有隔墙,空冷器管束外围周圈被风墙包围着,外围风墙板包围整个空冷器岛,以将热空气出口与冷空气入口分开,阻止排出的热空气被短路吸入。蒸汽通过2组大孔径管道流入凝汽器。主蒸汽排气管道被支撑在大约40米高处的钢结构悬臂梁处。为限制2组排汽装置之间的压力,安装了1个平衡管。每个管道系统分流成4个上升管和沿每组管排的顶部布置的蒸汽分配管,蒸汽通过蒸汽分配管进入顺流冷凝管束顶部的翅片管道。

直接空冷机组在正常运行中,机组的背压是经常变化的,影响机组背压的因素有很多,其中主要有:排汽量、大气温度等。在不考虑风速、风向、风温的情况下,空气流量是由空冷风机控制的,所以对空冷风机出力进行控制调节对机组的经济性是非常重要的。

二、目前冬季空冷岛运行情况

由于冬季持续时间长,且天气寒冷,一月份平均气温低至-13℃,极端最低气温达-34.3℃。为了防止空冷系统发生冻损的事故,机组冬季运行时大部分时间将排汽背压人为地提高3-5KPa。这样造成的结果就是虽然保证了空冷岛散热管束不冻结,但是却严重影响了机组运行经济性。另一方面,如果片面追求经济性,保持运行背压在阻塞背压,可能导致空冷系统大面积冻结,严重时甚至变形、破裂。  

三、冬季低背压运行的制约因素

1、人员因素,造成机组背压高或者空冷管束冻结。

由于机组负荷、环境温度、风速、风向突变,运行人员手动调整不及时,或者误操作,可能造成机组排汽背压高或者空冷系统冻结。由于我公司空冷背压调整一般投入自动跟踪主汽流量变化,加之运行人员培训到位、责任心强,此种情形不常见。

2、机组停运后有冻结危险

冬季机组停运后,外界环境温度很低、蒸汽冷凝过程过快时,极易在空冷管束及凝结水集箱、凝结水管路等部位发生冻结。在机组停运后,必须保持蒸汽分配阀关闭严密,保持凝结水阀一直开启。

3、真空泵不出力或出力差,导致空冷凝汽器系统内积聚空气,空冷换热面散热差,空冷风机频率增加,造成局部过冷发生冻结。

4、风速、风向对机组背压的影响较大。

空冷机组背压受风速、风向的影响波动较大。风速、风向变化导致风机吸风情况改变,风机频率自动情况下提高,极易造成管束过冷而发生冻结。

5、空冷岛散热片泄漏空气,造成空冷管束冻结

机组在严寒的冬季运行中,若散热片有一点漏空,将有大量的冷空气从此点漏入散热片内,使此处散热片内温度逐步降低,同时该处压力增大,随着泄漏区压力的增大,导致作功后流向此处的蒸汽量逐步减少,加剧了漏空区温度的降低,随着时间的延长,漏空点处蒸汽迅速冷凝结冰、积聚,当结冰量积聚到一定程度后,散热片将甚至将变形、崩裂。

6、机组低负荷运行空冷系统易冻结。

电网负荷峰谷差较大,夜晚机组一般负荷较低,甚至常常参与深度调峰,机组负荷降低至260MW。在低负荷运行期间,由于空冷岛进汽量少,加之夜间环境温度低,很容易造成空冷系统发生冻结。

7、机组启动阶段空冷系统易冻结。

机组启动阶段,空冷系统进汽量少,蒸汽温度低,蒸汽进入空冷管束后散热量极大,容易造成管束冻结。此种情况为主要原因。

8、空冷管束大面积过冷

由于设计、制造等诸多因素的影响,现有的热控测点不能完全反映空冷系统的实际运行情况,尤其是温度较低时,虽然测点温度都正常,但空冷管束大面积过冷、冻结的情况仍时有发生。

四、冬季低背压运行的安全性分析

为达到降低机组煤耗,实现机组经济运行的目标,在冬季工况下,发电部在保证空冷凝汽器不发生冻结损坏的前提下,组织进行二期机组不同负荷段低背压运行试验,根据试验结果,确定在一定真空严密性条件下,保持机组低背压运行是可行的。

根据试验结果,作出如下规定:冬季运行方式下,根据环境风速、机组负荷及空冷岛运行情况,环境温度大于-10℃时,机组设定背压应控制在高于阻塞背压0.5~1.0KPa运行,环境温度小于-10℃时,机组设定背压应控制在高于阻塞背压0.5~3.0KPa运行,机组负荷高时,应设低限运行,负荷低时应设高限运行,在确保空冷岛安全运行前提下,提高机组运行经济性。

由就地高、低背压红外测温照片对比可知,低背压运行期间虽然散热管束温度稍低, 但温度分布均匀,不发生冻结情况。 证明冬季空冷系统保持一定程度上的低背压运行具有可行性。

说明: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\空冷照片\12月20日白班11:30拍摄\四号机5列3排.JPG

图1冬季高背压红外测温照片

说明: C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\空冷照片\三号机空冷岛照片\三号机3列7排.JPG

图2冬季低背压红外测温照片

五、冬季低背压运行的经济性分析

在不同负荷段,进行了机组高、低背压试验。通过试验可以知道,在保证安全的前提下,使机组背压尽量达到或者接近阻塞背压,虽然空冷风机电耗有所增加,但是总的来说,发电机组煤耗将大大下降。

01、02月机组参数采集统计,机组平均负荷460MW,主蒸汽流量1400T/H,机组平均实际运行背压8.5KPa。主蒸汽流量1400T/H,对应的阻塞背压为5.9KPa。标煤单价按350元/吨计算,背压降低1KPa单机每月节标煤768T,则背压降低1KPa单机每月节费用49.8万元。

厂家建议运行背压高于阻塞背压3-5KPa。实际运行背压较厂家最大建议背压低 5-(8.5-5.9)=2.4KPa。则在此机组负荷下节省费用为49.8万元/月*2.4KPa=119.5万元/月。取得了良好的经济效益。