基于空气预热器漏风率控制下循环流化床锅炉能耗的优化探索

(整期优先)网络出版时间:2022-11-17
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基于空气预热器漏风率控制下循环流化床锅炉能耗的优化探索

谢建城

广东粤电云河发电有限公司

摘要:本文简要介绍了如何优化广东粤电云河发电有限公司三期(即云浮发电厂C厂)2×300MW循环流化床锅炉的一、二次风压,加强排渣降低床压,从而降低空气预热器的漏风率,达到节能优化效果。

关键词:循环流化床,降低能耗,漏风率,床压

1、引言

近年来,我国经济增速放缓,电力系统产能过剩,发电量降低,国内面临电力产能过剩的状况。此外,随着电力体制改革不断深入,超低排放要求、淘汰落后产能、电量竞价上网等政策的推出和落实,使得发电企业面临最基本的生存问题。为此,如何降低能耗、探索挖掘机组潜能,成为企业突围的唯一出路。

2、设备概述

云浮发电厂C厂#5、6机组均为上海电气集团具有自主知识产权的300MW循环流化床机组,分别于2010年7月和8月投入商业运行。锅炉采用平衡通风,设有2台一次风机,2台二次风机,3台高压流化风机,2台引风机。自投运以来,#5、6炉床压一直维持较高数值(300MW负荷不低于10KPa),过高的床压也导致了一次风机、引风机等出力增大、厂用电率升高,空气预热器的漏风率增大,直接影响了我厂的发电成本和经济效益。

3、空气预热器的漏风率

针对#5、6炉床压高,空气预热器的漏风率无法达到设计值的老大难问题,运行部进行了锅炉燃烧优化调整试验。经锅炉燃烧优化调整试验,在相同的负荷下,通过降低一、二次风压,优化#5、6炉流化床锅炉的燃烧,降低一次风量,同时启动排渣系统,维持较低的床压,一次风压比原来下降1.5kPa,二次风压比原来下降0.5kPa。#5锅炉在300MW负荷工况下,空气预热器漏风率由6.30%下降至4.80%;在180MW负荷工况下,空气预热器漏风率为7.95%下降至6.80%;而#6锅炉在300MW负荷工况下,空气预热器漏风率由6.75%下降至5.0%;在180MW负荷工况下,空预器漏风率为8.23%下降至7.0%。九大风组出力降低,厂用电率由7.3%下降至6.8%。通过降低床压,一、二次风压试验,#5、6炉风机单耗偏大的现象下降明显,在相同的负荷,厂用电率下降为0.5%,机组的供电煤耗也下降1.6g/kwh。

4、关键技术方案

进行减风量降床压运行试验,调整一、二次风量配风比例,降低厂用电率。主要技术方案如下:

(1)优化配风,降低一次风机变频器最低出力:

进行燃烧配风优化,在保证炉内流化良好的前提下,降低总风量,降低总氧量。将一次风机变频器最低出力从80%减至78%,通过对比新旧两份座签表可以发现,相同负荷下,新座签表规定的一次风量比旧座签表要少150kNm3/h。在炉内床温能有效控制时,通过配风优化,对应负荷床压有所下降;一、二次风机及引风机电流降低,氧量也有所降低,厂用电率下降,空气预热器的漏风率也大幅降低。#5、6炉风机单耗偏大的现象下降明显,在相同的负荷,厂用电率下降为0.5%,机组的供电煤耗下降为1.6g/kwh。

(2)合理降低床压设定值,勤启动排渣系统:

由新旧座签表可看出,相同负荷下床压范围设低了1.5kPa,当床压达到设定范围的上限时,在保证炉内流化及燃烧良好的前提下,勤启动排渣系统,优化床内物料从而进一步降低一次风机及引风机出力,空气预热器的漏风率减少。

5、主要创造点

1、降低一次风机变频器最低出力。在床温可控的情况下,将一次风机变频最低出力从80%减至78%,在较广负荷范围内能降低2-3万m3/h一次风量,进而降低一次风机及引风机出力,减少空气预热器的漏风率,达到降低能耗效果。

2、合理降低床压设定值。在相同负荷下,在保证炉内流化良好的情况下,设低床压设定值,床压高时启动排渣系统,使其维持在较低水平,进而减少空气预热器的漏风率,达到降低能耗效果。

6、总结

本文以云浮电厂300MW循环流化床锅炉为例,通过了锅炉燃烧优化调整试验,得出以下结论:1、当机组在稳定工况下运行时,可以通过降低一、二次风压,降低一次风量,同时启动排渣系统,维持较低的床压,从而减少空气预热器的漏风率使机组达到较好的节能效果;2、合理调整降低床压,勤启动排渣系统,可以提高机组的经济性,但凡事不可过激,否则没有安全保障下的经济是徒劳的

参考文献:

[1]刘国卫、李晓宏、王林荣、龙华南.循环流化床锅炉运行技术标准[M].广东云浮:广东粤电云河发电有限公司企业标准,2021.

[2]上海锅炉厂.上锅1036t/h循环流化床锅炉产品说明书[M].上海:上海锅炉厂有限公司,2009.

[3]宋海英.秦热1025t_h循环流化床锅炉优化运行研究[D].北京:华北电力大学,2011:6-12.