吕梁建龙实业有限公司技术中心,吕梁 文水
摘要:吕梁建龙1#高炉炉缸石墨炭堆积严重,利用年修降料面对炉缸进行了处理,通过调整炉况、预休风及准备休风料做了大量前期准备工作,降料面过程中,合理控制各项参数,保持炉况稳定顺行,使用高顶压和大风量,全程煤气回收,实现了停炉过程少爆震,安全快速顺利停炉。
关键词:高炉;停炉;降料面
前言
吕梁1#高炉(1380m3),于2020年10月12日投产,因炉缸设计缺陷及原燃料条件变化,高炉炉况长期不顺,风口套频繁烧损,炉缸石墨炭堆积严重,制约了高炉指标改善和经济炼铁,2022年利用年修契机,降料面清理炉缸,3月2日17:35开始送风降料面,3月3日7:35高炉安全顺利停炉,共用时14小时,料面安全降至风口中心线以下,在整个降料面过程中,仅发生一次较小爆震,达到了安全、顺利、环保预期要求。
打水空料线停炉是当前国内各大炼铁厂高炉停炉大修的主要技术方[1-4]。在整个停炉过程中,料面可控且逐渐降低、炉顶打水有效遏制炉温升高,料面降至风口水平等显著特点。该工艺操作方便、经济实用[5]。
1停炉前准备工作
1.1 停炉前操作调整
为做到停炉后炉墙干净,以减轻炉墙清理工作量,在停炉前采用适当发展边缘的装料的制度。其中矿(35*3、33*4、31*3)、焦(37*3、35*3、33 *2、31*2、28*2、16*2),并一步改善原燃料质量,将一级干熄焦配入比例提高到100%,保证高炉稳定顺行,使渣铁物理热充沛,流动性良好。高炉于2月28日12点开始退负荷,矿批由42.8t退至41.8t,焦批10.95t,负荷由4.16t/t退至3.87t/t,中班开始每批加锰矿0.5t;于3月1日夜班加带萤石0.2t/批,使铁水[Mn]含量达到0.8%的水平,同时配合提高炉温;从3月1日夜班到3月2日白班,分三次将负荷由3.87逐渐退至3.0t/t,炉渣碱度适当下调到1.1,以增强洗炉效果,铁水温度稳定在1500℃以上。[Si]提高到0.45%~0.65%水平,停炉前0.8%~1.0%的水平。同时密切跟踪炉体各部位温度变化情况,发现异常,及时处理。
1.2 停炉前设备方面
1.2.1 仪表设备检查校对
(1)炉顶上升管的4点温度热电偶工作正常
(2)高炉风量、风压仪表检测工作正常。
(3)高炉炉顶压力仪表处于正常工作状态。
(4)确认1#、2#探尺的测量范围。
(5)确定炉顶打水的水量及水压检测、控制装置正常。
1.2.2 冷却设备检查处理
(1)对高炉所有的冷却设备认真检查,22个风口保证无破损,发现破损的,在预休风时要全部更换。
(2)全面检查炉皮煤气泄漏情况,泄漏点要做好标记,并落实现场的煤气安全警示标志。待休风后补焊,确保在停炉期间没有向炉内漏水现象。
1.3 预休风的工作内容
(1)1号高炉降料面停炉之前于3月2日12点预休风,休风前加盖面焦110t(焦丁),预休风后控制料线5m,倒空料仓。
(2)调试并安装1#、2#软探尺,探测范围0~21m。
(3)在炉喉钢砖4方向预留孔位置安装四根炉顶打水管,装有手动调门,保证状况良好。
(4)对炉体跑煤气的点进行确认补焊。
(5)确认氨气入口与通道保证流量供应正常。
(6)休风前重力除尘嚣放灰。
2降料面操作
2.l 降料面过程
3月2日17:35复风开始进入降料面阶段,起始料线为8m,炉顶各部位和除尘器通氮气,停止上料,继续回收煤气。为了缩短降料面的时间,尽量使用大风量降料面。每半小时取样一次,对炉顶煤气成分进行分析,在煤气成分合格的前提下,尽量延长送气时间。降料面过程中,炉顶煤气成分变化如图1所示。
图1 1#炉降料面炉顶煤气成分趋势
通过调整炉顶四点喷水量,来控制炉顶各方面温度,降料面过程中,顶温基本控制在320~420℃。初步送风风量2200m3/min,风温1077℃,风压209kPa,顶压121kPa。降料面过程中,以安装好的软探尺测定料面位置,并根据炉顶煤气成分判定料面的位置。停炉过程中风量与料线变化趋势如图2所示,19:30以后,随着料面的降低,逐渐减风,保持风压、风量平稳。在整个降料面过程,出现过顶压稍稍冒尖,发生较小爆震。炉顶温度基本均匀合适,炉顶齿轮箱温度低于控制最高温度。本次空料线打水法停炉采用回收煤气的方法,于3月3日5:30停止回收煤气,风量减少到1400m3/min,因此炉顶放散后噪音较小,为保证炉缸清理速度和效果,适当延长送风时间,于7:20休风停炉,历时14h,末次5:30探测料线为20.8m,接近终点风口中心线21m位置。
图2 风量与料线变化趋势图
2.2 打水量控制
降料面过程中齿轮箱氮气开至最大,水量最高增加至19t/h。根据炉顶温度、气密箱温度严格控制打水量,均匀打水并使水雾化,使水在高炉上部迅速变成蒸汽排出炉内,既可降低项温,又可防止水珠与高温料面的红热焦炭反应生成氢气,均匀打水防止爆震。这次在送风后炉顶温度大于330℃时,先逐个开启手动控制枪,并计划在水量不够时再开原炉顶打水枪,若出现水量不足,通知泵房开启备用水泵。炉项打水量力求稳定,对炉顶打水枪要专人监视,专人操作和严格控制。在严格控制气密箱温度<70℃的情况下,基本将顶温控制在340~420℃,根据顶温变化情况,及时调整打水量,力求使顶温稳定在相对较高的水平。本次降料面最大打水量19t/h,停风时,打水系统全部关闭。保持氮气通入,使炉顶放散阀处于全开状态。1#高炉降料面过程送风参数变化及炉顶打水情况如表l所示。
表l 降料面过程送风参数变化及炉顶打水情况
时间 | 水量t/h | 累计水量t/h | 风量m3/min | 风温 ℃ | 热压kPa | 冷压kPa | 炉顶压力kPa | 压差 kPa | 炉顶温度℃ | ||||||
西南 | 西北 | 东北 | 东南 | 西南 | 西北 | 东北 | 东南 | ||||||||
18:00 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | 2198 | 1077 | 209 | 216 | 121 | 87 | 206 | 217 | 209 | 195 |
19:00 | 4 | 3 | 5 | 4 | 16 | 2641 | 1055 | 237 | 246 | 145 | 92 | 273 | 367 | 387 | 240 |
20:00 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 2231 | 1021 | 182 | 190 | 111 | 71 | 198 | 533 | 486 | 194 |
21:00 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1443 | 954 | 88 | 92 | 47 | 40 | 182 | 154 | 110 | 223 |
22:00 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1145 | 926 | 61 | 65 | 32 | 29 | 422 | 383 | 449 | 369 |
23:00 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 1152 | 926 | 60 | 63 | 30 | 29 | 425 | 422 | 382 | 294 |
0:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1200 | 940 | 64 | 67 | 34 | 30 | 395 | 419 | 416 | 283 |
1:00 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | 1309 | 924 | 74 | 78 | 40 | 34 | 401 | 413 | 436 | 228 |
2:00 | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | 1244 | 910 | 68 | 71 | 36 | 32 | 412 | 456 | 103 | 282 |
3:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 1245 | 905 | 70 | 73 | 39 | 31 | 460 | 483 | 211 | 225 |
4:00 | 5 | 5 | 4 | 3 | 17 | 1240 | 907 | 70 | 73 | 37 | 32 | 209 | 489 | 478 | 278 |
5:00 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 | 1405 | 925 | 63 | 67 | 12 | 50 | 405 | 509 | 405 | 430 |
6:00 | 4 | 6 | 4 | 4 | 18 | 1420 | 845 | 60 | 63 | 10 | 52 | 96 | 350 | 91 | 162 |
6:30 | 4 | 4 | 4 | 3 | 15 | 1650 | 838 | 76 | 81 | 11 | 65 | 472 | 634 | 620 | 226 |
2.3 出铁出渣
在降料面过程中,因为风量比正常时小,为保证停炉前最大限度出净渣铁,使用大一点的钻头开铁口,并且尽量缩短出铁间隔,最后一次铁大喷铁口,但只有渣没有铁。
2.4 观察料面
停风后炉墙基本干净,只有炉腹有少量粘结物。在清理风口及炉缸内炉料时,发现圆周方向料面高度不均匀,有0.6m高左右,有的风口以上有0.3~0.5m,目前炉缸中心死料堆1m左右。
3结语
此次1号高炉空料线降料面耗时14小时,回收煤气11小时55分,期间发生一次较小爆震,炉墙基本干净。整个过程做到了安全、顺利、环保,总体过程比较成功。
(1)降料面前炉况的稳定顺行是安全、顺利停炉的基本条件,也决定着停炉后炉墙是否干净。
(2)二次降料面各参数的准确选择和炉项打水量充足且雾化效果好,确保降料面过程各参数控制在理想范围,是快速、安全停炉的关键所在。
(3)降料面过程尤其是前期保持较高的顶压,有利于使用大风量,缩短降料面时间。
(4)尽量延长回收高炉煤气的时间,减少了环境污染,同时也创造了很大的经济效益。
参考文献
[1]储滨,张振伟,唐培伟,等. 宝钢不锈钢 2 号高炉空料线停炉操作实践[J].炼铁.201130( 3) :46 ~ 48.
[2]王军,张福忠,刘士朝.唐钢 4 号高炉停开炉操作实践[J].炼铁,2013,32( 4) : 34 ~ 36.
[3]梁科.本钢六号高炉空料线停炉操作实践[J].金属世界,2009,6: 6 ~ 8.
[4]张军强.朱百川. 淮钢特钢 4#高炉停炉实践[J].现代冶金,2010,38( 1) : 54 ~ 55.
[5]刘全兴.高炉停炉理论及应用研究[C].中国金属学会.中国钢铁年会论文集. 北京: 冶金工业出版社,2007: 73 ~ 76.