电厂取水系统头部沉箱浮运优化方法

(整期优先)网络出版时间:2022-11-18
/ 2

电厂取水系统头部沉箱浮运优化方法

易浩浩

上海电力建设有限责任公司 200031

【摘要】电厂建设过程中,取水系统施工因水源、地质、水文气象条件影响,做出安全可靠的方案需要建设者反复论证。由我司承建的印尼SULBAGUT-1(2×50MW)燃煤电站工程项目,在取水头部的沉箱大件浮运施工中,综合相关因素影响,采取了取水管线与循环水泵房接口位置“干作业”制作、破除围堰后采用起重船浮运的方式,安全得到了保障,解决了大件远距离运输的困难。

【关键词】取水头 沉箱 浮运 干作业 围堰

【正文】

1 工程概况

印尼SULBAGUT-1(2×50MW)燃煤电站工程项目取水系统位于厂区循环水泵房东侧,取水头部布置在取水管线210.5m,海深20m处,平均高潮位2.078m,平均潮位1.356m,平均低潮位0.63m。取水头部基床地质主要为淤泥质粉质黏土、中细砂、残积土层。

取水头部长宽高尺寸为7×7×11m,重约435吨的钢筋混凝土沉箱结构。

2 取水头预制优化

本工程取水头预制场地的选择经过多次论证修改,方案一:从国内预制完成后发运至现场,但会产生大额船机调遣费用;方案二:现场临时码头一侧,但处于海域迎风面,风浪大,安全得不到保障;方案三:循泵房东侧临时回填场地,考虑到违反建设环评,修改环评手续复杂,影响工期;方案四:制作位置布置在循泵房基坑底部,“干作业”法施工,解决了上述三种方案的弊端。

取水头“干作业”预制开始                取水头预制完成

由于取水头高度有11m,并布置有HDPE管道接口、钢格栅,应采取多次分层预制的方法。预制完成后,对取水套管接口采取临时封堵措施,在取水头结构外壁标注水位标识,以便出运。

3 围堰破除

根据围堰地质条件,采取机械开挖或低当量炸药爆破等方式拆除围堰。

爆破+机械开挖                          围堰开挖

4 试吊

出运前,安排起重船试吊一次取水头,以确定起重船起重能力是否满足施工要求。起重船试吊重量120 t。

沉箱自重: 混凝土 165 m³, 强度C45(密度按2.35 t/m³计算),取水头钢筋 46 t,加取水格栅,总计435t(不包括盖板重,盖板最后水下安装)

底板混凝土:52 m³,底板浮力:52 t;垫层面标高-4.8m,高水位+2.0m,水深 6.8m。

试吊方案一:完全空仓时所受浮力:52(底板浮力)+6.2(侧墙高度)×7×7(沉箱长宽)+6(管口内浮力)=361.8 t

(435-120-52-6)/7×7=5.24m,6.2-5.24=0.96m

在水位+2m时(水位在墙高6.2m时),加水深度 0.96 米,试吊重量 120t。

试吊方案二:水位+1.04时(水位在墙高 5.24m时),试吊重量120t。

试吊方案根据现场条件确定,但需满足浮力计算、起重机械工况范围。

5 出运

5.1出运前对取水管线范围的开挖需满足起重船浮运取水头吃水面、深度要求。

5.2 基床处理施工流程:挖泥基槽验收→基床分层抛石→基床分层夯实→补抛块石夯实→抛石基床验收

取水头区域基槽开挖:采用抓斗式挖泥船进行基槽挖泥,船舶通过 GPS 定位,抛锚就位后,基槽挖泥宜分层进行,开挖弃土就近堆放,用于后续管线回填,其中开挖原土中的粘土禁止用于回填管道四周。完成后及时验收并准备回填,有浅点的地方及时补挖清除。验收主要项目有标高验收、平整度验收,验收测量时,每隔 5~10m 布置一个断面,2~5m 布置一个测点进行。

基床夯实:在基床分层抛石后,就进行夯实施工,根据沉箱基床施工经验,采用 4~5t 夯锤,锤底直径 1.0~1.2m,锤底面压强为 40~50kPa,落距选3m左右,保证每夯的冲击能量为 120kJ/㎡ 以上即可。通过潜水员探摸后,打夯效果若不明显,可选用更大重量的夯锤。

打夯施工流程:立标定位→打夯船就位→按规范要求采用邻接压半夯打一遍→回头用相同方法打第二遍→基床夯实验收→必要时补抛复打。

基床整平施工流程:测量定位→整平船驻位→水下导轨铺设→补抛石料→潜水员下水用刮尺水下整平→复核测量导轨→基床验收。

出运就位流程:气囊充气就位→外排取水头存水→基槽、控制点、航线等条件就绪→起重船托运→注水下沉→座地后的调整→拆除辅助设施→就位验收

5.3 浮力计算

沉箱自重:混凝土165m³,强度C45(密度 2.35t/m³),取水头钢筋46t,加取水格栅, 总计435t(不包括盖板重,盖板最后水下安装)。

底板受力吊环采用直径 36mm 的圆钢,每面设3个。侧墙每面设3个辅助吊环。

捆绑方式三点捆绑,采用4根主要受力吊带+2根斜拉受力吊带,每根吊带工作吨位为20t(绑扎所有材料由厂家配套提供)。在35t气襄顶部及辅助吊环上,每边增加2个4t小气囊,总计8个小气襄32t。每个小气囊使用 3个4t以上吊带悬挂。

F-4助浮气囊:气囊总长度5.5m,有效长度3.7m,直径 1.2m,工作压力0.2Mpa,3倍安全系数,净浮力4t。F-35助浮气囊:气囊总长度8m,有效长度6m,直径 2.5m,工作压力 0.2Mpa,3倍安全系数,净浮力35m。适用于F-35助浮气襄的捆绑固定,涤纶绳编织网兜,吊点:四条主力吊带+2条斜拉主力吊带,吊带工作吨位20t, 安全系数4倍。

4面气襄应处于同一高度,气襄捆绑在进水口HDPE管顶部。气襄顶距离沉箱底高6m。出运时空仓,以气襄顶刚没入水中为宜,此时浮力435t,满足出运要求。

其最终浮力: 435-165-35*4*0.95-4*8*0.95=107t

将12个气囊预冲气1次,充气至气压压力值,保持2小时以上,记录压力值是否变化。同时记录好气囊充气至额定压力位需要的时间,并熟悉气囊的捆绑方式。气囊捆绑方式均由厂家提供,F-35气襄捆绑材料由厂家配套发出,F4气襄采用4t以上吊带捆绑,吊带应扁平,每个气囊在固定位置绑扎3根吊带。

5.4 拖运、就位下沉

5.4.1 拖运:起重船通过缆拖动沉箱沿通道向安装区域浮运在此过程中 吊装钢丝绳处千收紧但处于不受力状态。浮运过程必须缓慢,在浮运过程中注意观察各种设备、沉箱及气囊的状况,注意调整出运方向,保证在已开挖完成的出运通道内。如过程中发生局部搁起重船可适当起吊配合

5.4.2 就位下沉:在拖运至安装区域后 解除拖运钢丝绳起重船收紧钢丝绳并使钢丝绳处在基本不受力状态,主要用于控制沉箱位置,水泵向沉箱内加水,随着沉箱内水位上涨,沉箱缓慢下沉,此时沉箱内浮力作用下,吊装钢丝绳随沉箱下沉,保持一直处收紧但不受力的状态。当沉箱顶口与水面线接近时,收紧钢丝绳使钢丝绳受力,并保持沉箱顶略高水平面随水泵向沉箱内沉箱内水位逐渐上涨船吊重逐渐增加,严禁沉箱直接下沉,海水沿沉箱顶口四周迅速涌入沉箱的清况发生。

在沉箱完全没入水中后,起重船慢松钩下沉安装,在下降过程中不再停留,直接座底。在座底后测量复核数据,起重船根据侧量数据再次起吊调整。直至调整安完成。在调整过程中,可以从主吊环上引两个缆绳到起重船锚机,用于控制沉箱微调。

安装完成后,潜水员下水解钩。气襄放气,回收气囊,严禁直接解钩使气囊上浮。气囊放气必须缓慢,注意安全。最后拆除封堵钢板。在以上工作完成后,隔天安装沉箱顶部盖板。

 

              起重船出运取水头                         取水头下沉就位示意图

6 经验总结

6.1 取水头结构尺寸、自重大,属于大件运输,编制科学可行的施工方案需结合工程地质、气象水文、机械力能、人员配备、主辅材质量、工期要求、经济效益等多因素综合考虑。本工程采用“干作业”法选择取水头预制场地,节约了大型船机调遣、运输费用,是对工程实际条件充分研判后的一次成功尝试。

6.2 取水头采取气囊浮运的方式,需要确保浮力计算无误,配备合格的气囊、工况稳定的船机起重设备、吊具等设备材料,科学的技术方案、严密的施工组织是确保取水头浮运成功的关键。

【参考文献】

中交第三航务工程勘察设计院有限公司【R】印尼SULBAGUT-1(2×50MW)燃煤电站工程项目码头工程岩土工程勘察报告,(2018年5月)

中交天津港湾工程研究院有限公司【M】《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011)

中交天津航道局有限公司,中交天津港航勘察设计研究院有限公司【M】《水运工程测量规范》(JTS 131-2012)      

【作者简介】

本文作者:易浩浩

出生年月:1986年6月

性别:男

毕业院校:三峡大学科技学院

学历:本科

主要研究方向:土木工程专业毕业,自参加工作以来,长期在电力施工企业生产一线从事项目管理工作。