四川中铁能源五一桥水电有限公司,四川 九龙,616200
【摘要】GIS设备采用目前世界上最优良的绝缘介质和灭弧介质SF6气体,各电器元件都是标准的独立结构。具有占地少、性能可靠、检修周期长等优点,己被国内外广泛采用。针对GIS设备气室漏气产生的原因、危害性、漏气点查找、处理的方法提出看法
【关键字】 GIS 气室漏气原因、危险性 查找、处理方法
引言:
某220kV开关站的设备均采用SF6全封闭式组合电器(GIS)设备,设备是由河南平顶山高压开关厂生产。该站220kv开关设备系统共计5个间隔。GIS设备采用目前世界上最优良的绝缘介质和灭弧介质SF6气体,各电器元件都是标准的独立结构。组合元件包括:断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、快速接地开关、避雷器、母线、出线套管等组成。所以具有占地少、性能可靠、检修周期长等优点,己被国内外广泛采用。由于绝缘和灭弧介质是用SF6气体,而SF6气体容易受水分或漏气原因影响造成微水含量升高,使SF6气体绝缘灭弧性能迅速下降, 影响设备的安全运行和运维人员安全。而该站由于4.20芦山地震后出现气室压力急剧下降,加之当时负荷重无法进行全停电处理,只能带电补气,平均3-5天补气一瓶,给运行成本和设备安全带来影响。为找出漏气点,提高设备运行可靠性,根据该站设备漏气点的查处和处理及自己多年的工作实践经验,谈谈GIS气室SF6气体漏气产生的原因、危害性、漏气点查找、处理的方法。
一、SF6气体漏气产生的原因
二、SF6气体漏气的危害性
三、SF6气体漏气点的查找方法
1)每月定期对GIS设备检漏时,检漏仪发现有明显异常报警声。
2)在日常的设备巡回中,发现某一间隔或气室的气体压力在同一环境温度下与原来的记录相比较压力值下降,可以判定有泄漏气现象。
3)某一间隔或气室最近发生补充气体工作,如半年或三个月或时间更短需补充一次。因为SF6气体设备年漏气量不允许大于l%。
4)在微水值定期测试分析中,若发现微水值超标也可判断此间隔或气室有泄漏现象。按照电力设备预防性试验规程DL/T 596-1996规定:“标准产生电弧的气室(断路器气室):交接试验值150PPM(v),运行中300PPM(v);不产生电弧的气室(常规气室):交接试验值250PPM(v)运行中500PPM(v)”。
5)巡视检查中发现有刺激臭味,或自感身体不适等有可能发生大量气体泄漏现象。
6)设备检修回装后抽真空时若发现真空度长时间达不到标准时,应判断有泄漏现象并应及时处理。
1)肥皂泡法检漏此法对于泄漏较大时或运行中的设备可以采用。将肥皂水用刷子测在可能泄漏的密封环节,出现向外鼓泡的地方就是漏点。据工作经验,用未勾兑清的水洗发香波或洗洁精效果会更好,用此法可检出泄漏速率约104mL大气压/秒的漏点。
2)充SF6检漏此法适用于新装或检修后重装的设备,或运行中用肥皂泡检不出的微小漏点。使用仪表有两种反映SF6漏气速率的检漏仪。此类仪器目前最高灵敏度为10-8mL大气压/秒,可定量地确定漏点的漏气速度,然后计算年漏气量。还有反映漏气浓度SF6检漏仪,将被检气隔的所有密封环节逐个用塑料布包起来,放置一段时间,检出被围空间SF6的浓度,用计算年泄漏量。
3)真空监视此法用于新装或检修后重新装配的设备。先将回装装置及连接管抽真空至15-20Pa(不同真空泵效率不一致,现以效率最好的为例),观察20分钟确认无泄漏后才能使用。打开设备侧阀门,对设备抽真空至15-20Pa。保持真空度4小时。如果真空度下降值不超过15-20 Pa则认为设备无泄漏。
4)在现场工作时应根椐实际情况灵活采用。如2013年4月份发现 25260G 出侧侧气室最严重时每3-5需补气一次,每次用气量 20公斤之多,由于25260G气室比较长从25260G出线套管处至220KV开关站出线针对这种情况,首先把25260G气室各密封法兰环节用塑料布包扎,然后放置一段时间后,用便携式SF6气体检漏仪在每个塑料包内检漏有无SF6气体,未检出漏气点;对整个套管裸露部分再用刷子将洗洁精水涂沫,仍未发现漏气点;最后查找穿墙混泥土部分进行查找,发现起泡的即是详细的漏气点,最后发现漏气点25260G出线套管与出线开关场穿墙套管处由于未对套管进行防护正常水泥与套管产生化学反应引起泄漏。该漏气点于2014年4月进行处理。
四、SF6气体漏气的处理方法:
五、结束语
8年来,通过我站对SF6设备加强管理,及时巡回,认真确认每一个泄漏点,并利用每一次停电检修机会及时处理。使漏气点大大下降,降低了GIS设备的运行维护成本,保证了设备的安全稳定运行 。
作者简介
李图楷(1984-),男,四川,工程师,本科,主要从事水电企业现场生产、技术运维管理工作。